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西門子6ES7212-1AB23-0XB8參數(shù)詳細(xì)

閱讀:282        發(fā)布時間:2023-2-28

西門子6ES7212-1AB23-0XB8參數(shù)詳細(xì)

MASTERDRIVES 6SE70變頻器部分參數(shù)設(shè)置如下:

  

參數(shù)
設(shè)定值
說明
P100
3
控制方式
P101
380V
電機額定電壓
P102
6.5/28A         
電機額定電流
P105
4/15KW       
電機額定功率
P107
50HZ        
電機額定頻率
P108
1400        
電機額定轉(zhuǎn)速
P109
4
電機極數(shù)
P130
10
無編碼器連接方式
P330
0
恒轉(zhuǎn)矩特性
P712
4
PPO 4
P722
500
通信超時
P918
5~28     
Profibus-DP總線通訊站號

 

 

上述參數(shù)設(shè)定方法有以下幾種途徑:
•裝置自帶的參數(shù)設(shè)定器(PMU)
•操作面板(OP1S)
•計算機(帶SIMOVIS軟件)
•SIMATIC自動化單元(帶CBP2)
MASTERDRIVES 6SE70變頻器接線圖如下所示:

 

圖8 :圓盤變頻器驅(qū)動回路圖

 


  五,、  系統(tǒng)控制功能
1.稱重測控單元功能
稱重測控單元擔(dān)負(fù)著整個配煤的煤量采集計量作用,,也是整個配煤系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集的基礎(chǔ),,其控制核心為CFC-200儀表,,它是集調(diào)節(jié)與演算為一體的多功能計量控制器,,其內(nèi)核為16位摩托羅拉68KCPU,,它以Yamato出眾的計量設(shè)計技術(shù)為基礎(chǔ)、具有性能穩(wěn)定,、測量精度高,、抗干擾性能強、功能齊全,、接口多樣化、故障自診斷,、參數(shù)自整定及智能PID調(diào)節(jié)等功能特長,,它主要完成負(fù)荷、流量,、累積量的采集,,CFC-200儀表通過Profibus-DP接口與西門子PLC溶合為一體,達(dá)到數(shù)據(jù)無縫,、透明共享的預(yù)期效果,。
  2.PLC實現(xiàn)的功能
實現(xiàn)各臺配煤給料機的流程啟動和停止;故障診斷報警;倉料位,、圓盤電機,、給料皮
帶電機的流程聯(lián)鎖和逆向啟動、順向停車的順序控制,;各臺設(shè)備/各工藝段之間的安全聯(lián)鎖,;各變頻器的頻率給定和速度控制;總配比流量的在線調(diào)整等功能,。PLC按工藝要求完成系統(tǒng)的四種控制方式(現(xiàn)場就地控制,、單臺手動控制、單套聯(lián)動控制,、全自動控制),;另外,S7-300PLC作為Profibus-DP的網(wǎng)絡(luò)主站,,起著整個系統(tǒng)的控制核心作用,,是確保系統(tǒng)內(nèi)所有設(shè)備的協(xié)同運行的前提條件,并完成與上位機交換系統(tǒng)的所有過程參數(shù)和數(shù)據(jù)的任務(wù),。
  3.上位機實現(xiàn)的功能
實現(xiàn)煤料配合比例工藝流程的自動監(jiān)控,;管理生產(chǎn)過程參數(shù)和狀態(tài);處理反映各種過程報警和歷史報警,;瀏覽各實時/歷史趨勢畫面,;生成各種報表供瀏覽/查詢/打印,;建立實時數(shù)據(jù)庫及歸檔數(shù)據(jù),,為企業(yè)決策者提供工廠現(xiàn)場層實時過程數(shù)據(jù)、曲線及統(tǒng)計分析表,。利用WinCC中的C語言腳本(bbbbbb)及提供的各類應(yīng)用函數(shù),,來靈活地完成系統(tǒng)復(fù)雜的控制要求,并將配煤系統(tǒng)的前后工藝段有機地組合起來,。
以上三者相輔相成,,構(gòu)成一套完整的自動配煤解決方案,整個配料系統(tǒng)綜合精度優(yōu)于0.5%,。
  4.項目中的難點問題及實施辦法
配煤煉焦有2大工藝段,,每個工藝段有12套,合計共有24套給料機,,其配比的準(zhǔn)確和穩(wěn)定是焦炭質(zhì)量保障的關(guān)鍵,。
后備PID調(diào)節(jié):但在實際運行中配煤系統(tǒng)的配比會受到外界多種因素的影響,如煤質(zhì),、含水率,、環(huán)境溫濕度,、粘度、粒度等因素,,從而直接引起下料不暢通,、結(jié)塊、粘料等現(xiàn)象,,影響配煤比例的恒定,。針對上述情況,我們采用兩套PID自動調(diào)節(jié)回路方案,,正常情況下由CFC-200來執(zhí)行調(diào)節(jié),,當(dāng)上述情況造成流量震蕩或偏差超,系統(tǒng)自動切換由PLC來完成后備PID調(diào)節(jié),,而此刻后備PID調(diào)節(jié)是根據(jù)所發(fā)生不同情況下的同種煤流量總和為目標(biāo)對象進(jìn)行閉環(huán)調(diào)節(jié),,從而優(yōu)化了過程控制的性能和效果。    
 
  后備計量切換:系統(tǒng)在正常情況下,,其計量功能是有稱重測控單元來完成,,它主要由UB2電阻應(yīng)變式傳感器和CFC-200儀表組成,一旦稱重測控單元中的任何一方故障都將導(dǎo)致稱重計量失敗,。因此,,我們采用了后備容積計量功能,當(dāng)一旦發(fā)生計量失敗情況時,,系統(tǒng)自動切換到容積計量模式,,其設(shè)計思路為:在系統(tǒng)正常情況下由PLC對CFC-200所輸出的煤流量進(jìn)行密度逆運算,得出其在預(yù)置時間跨度內(nèi)煤的瞬間密度,,并不斷進(jìn)行跟蹤刷新和存儲,,當(dāng)進(jìn)入容積計量模式后,PLC將根據(jù)所記憶的瞬間密度,,進(jìn)行流量運算和控制調(diào)節(jié),,而不影響系統(tǒng)的正常進(jìn)行。
  六,、  項目運行
2006年8月15 日上午,,爐─山西太鋼7.63米焦?fàn)t(年產(chǎn)焦碳115萬噸/
座)順利投產(chǎn)了。整個配煤系統(tǒng)運行可靠,、性能穩(wěn)定,、操作方便、自動化程度高,、配煤準(zhǔn)確率和焦炭質(zhì)量穩(wěn)定率都得到大幅度的提高,不盡降低了煤耗和能耗,,還大大地提高了生產(chǎn)效率,,達(dá)到了預(yù)期的效果,,為太鋼不銹鋼年產(chǎn)能達(dá)到300萬噸,成為產(chǎn)能最大的現(xiàn)代化不銹鋼企業(yè)打下了基礎(chǔ),。
  七,、  應(yīng)用體會
通過自動配煤項目設(shè)計、實施,,進(jìn)一步加深了對西門子SIMATIC自動化產(chǎn)品的了解,。系統(tǒng)采用了工業(yè)以太網(wǎng)和Profibus-DP現(xiàn)場總線,實現(xiàn)了現(xiàn)場儀表,、PLC,、分布式I/O、操作站/工程師站,、變頻驅(qū)動器之間的相互通信,,提高了數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃院涂垢蓴_性,減少了大量線纜,,現(xiàn)場安裝,、調(diào)試的工作量也大大降低,縮短了項目實施周期,,更提高了工作效率和項目質(zhì)量,。
  另外深有體會的一點是:西門子SIMATIC自動化產(chǎn)品的產(chǎn)品鏈長、性能超群,、覆蓋面廣,、普及率高、網(wǎng)站內(nèi)容豐富且更新快,、各類文檔資料齊全,、客戶技術(shù)服務(wù)響應(yīng)快等等,這一切都為我們的實際工作帶來了極大的便利和廣泛的認(rèn)可,,預(yù)祝以SIMATIC品牌為代表的自動化產(chǎn)品在今后創(chuàng)新道路上再創(chuàng)輝煌,。
  附件: 生產(chǎn)現(xiàn)場照片

 

系統(tǒng)工藝介紹
調(diào)整打磨系統(tǒng)中,沖壓焊裝后的車身由EMS(自行電動小車輸送系統(tǒng))上的電動小車運送至上件滑撬升降機,,通過升降機送到板式鏈,,再由調(diào)整線板式輸送機驅(qū)動板式鏈將車身送到下件滑撬升降機上,然后送到漆前緩存系統(tǒng),;由漆前緩存系統(tǒng)中的動力滾床進(jìn)行運送,,舉升動力滾床進(jìn)行提升,拐彎處由90度偏心旋轉(zhuǎn)滾床進(jìn)行車身轉(zhuǎn)向,,再由鏈?zhǔn)揭菩袡C將車身放在不同的存儲線上,,有序的進(jìn)入噴漆車間;從噴漆車間出來后再有90度偏心旋轉(zhuǎn)滾床轉(zhuǎn)彎,,由動力滾床進(jìn)行運送,,舉升動力滾床將車身下降至合適的高度,,再由鏈?zhǔn)揭菩袡C將車身放在不同的存儲線上,合理有序的送入到總裝系統(tǒng),;進(jìn)入總裝系統(tǒng)后首先由下件滑撬升降機將車身送到內(nèi)飾工藝鏈上,,進(jìn)行車內(nèi)飾的安裝,完成后轉(zhuǎn)入快鏈運送,,然后送到底盤工藝鏈上安裝底盤,,這段工藝完成后再轉(zhuǎn)入快鏈運送,來到總裝系統(tǒng)中的重要工藝線——發(fā)動機的安裝,。這些工作進(jìn)行的同時,,門線系統(tǒng)也在對車門進(jìn)行門內(nèi)飾的安裝,等到車身安裝好發(fā)動機后進(jìn)行車門的安裝,,最后進(jìn)入總裝的最后一個工序進(jìn)行加注潤滑油以及添加燃料,。
  整個流程的自動控制系統(tǒng)采用分布式的控制方式,主要通過中控室里由WinCC組態(tài)的監(jiān)控計算機向PLC CPU416F-2DP發(fā)出控制命令,需要變頻控制的電機經(jīng)由從站ET200S使用ET200FC控制變頻器MASTERDRIVE來控制,,不需要變頻的電機通過ET200S馬達(dá)啟動器來控制,,滑撬系統(tǒng)還使用了MOBY E進(jìn)行車身的識別。比較集中的傳感器/執(zhí)行器設(shè)備通過ET200eco控制,。手動控制主要通過本地的人機界面PP17和TP170B發(fā)出本地控制命令,。
  三、控制系統(tǒng)的構(gòu)成
由于該項目遵從Integra標(biāo)準(zhǔn),,因此方案是嚴(yán)格按照這個標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。Integra標(biāo)準(zhǔn)是從國外引入的比較*的,針對汽車行業(yè)開發(fā)的標(biāo)準(zhǔn),,它已經(jīng)被成功應(yīng)用于德國梅賽德斯奔馳項目,,得到了很高的評價。BBDC項目將Integra標(biāo)準(zhǔn)引進(jìn)中國,,并發(fā)布了IntegraBBDC標(biāo)準(zhǔn),,它對控制結(jié)構(gòu)、硬件畫圖,、軟件開發(fā),、Safety技術(shù)、現(xiàn)場總線,、系統(tǒng)接口,、人機界面、軟件庫和培訓(xùn)流程進(jìn)行了詳細(xì)的闡述,,Integra標(biāo)準(zhǔn)的引入將大大推動中國汽車制造業(yè)的發(fā)展

 

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