浮標(biāo)液位計在卸油罐液位測量中產(chǎn)生故障的原因及解決措施
由于浮標(biāo)液位計監(jiān)測桿與卸油罐蓋孔配合間隙過大,卸油時浮球在原油的沖擊下易發(fā)生游動,監(jiān)測桿不能垂直升降,而且蓋孔管高度不夠.液面上升時測桿歪斜,造成浮標(biāo)卡住,不能正常顯示液住,。通過調(diào)整卸油罐蓋孔管與浮標(biāo)液位計監(jiān)測桿的配合間隙,以及增加蓋孔管的高度后,。無一例由于浮標(biāo)原因惹起的原油溢罐變亂,,減輕了工作人員的心理壓力和勞動強(qiáng)度,避免了卸油罐外溢的污染變亂和經(jīng)濟(jì)損失,也為清潔生產(chǎn)與安全生產(chǎn)提供了有力保障,。
1,、變亂原因
沙南作業(yè)區(qū)北聯(lián)站卸油臺白建站以來,使用的都是空心圓球式浮標(biāo)液位計,,經(jīng)過多年的使用,。浮球與監(jiān)測桿易發(fā)生腐蝕穿孔損壞,不得不另找材料重新加1=:,。由于受材料的范圍性,,以致浮標(biāo)液位計制作時測桿尺寸與蓋孔尺寸不相配。在液位上升過程中經(jīng)常使測桿卡住,,出現(xiàn)似液位導(dǎo)致卸油罐內(nèi)油外溢,,造成原油損失和環(huán)境污染。浮標(biāo)液位計卡住后,,值班人員監(jiān)測到的液位與罐內(nèi)實(shí)際液位相差很多.罐內(nèi)上升后的液位不能正確顯示,,造成變亂。
2,、結(jié)構(gòu)及特點(diǎn)
浮標(biāo)液位計由不銹鋼空心球和液位監(jiān)測桿兩片面組成,。優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡單、重量輕,、測桿光滑,、浮動效果好、耐腐蝕,、制作簡易以及便于更換,。缺點(diǎn)是對制作材料要求高(不銹鋼空心材料),焊口易腐蝕,。
3,、被卡原因分析
(1)浮標(biāo)液位計監(jiān)測桿與卸油罐蓋孔配合間隙過大,。由于浮標(biāo)液位計監(jiān)測桿與浮球的焊1:3腐蝕損壞,,自行加T時找不到合適的材料,浮標(biāo)在制作時,,只能找到直徑為32 mill的不銹鋼管做監(jiān)測桿.而卸油罐蓋孔管的直徑為50mm,,配合間隙過大,卸油時浮球在原油的沖擊下易發(fā)生游動,。監(jiān)測桿不篚垂直升降,,歪斜的監(jiān)測桿卡在過大的孔壁上,,浮力作用于浮標(biāo)底部,。造成卡死。
(2)蓋孔管高度不夠。蓋孔管高度只有80刪貳起不到對監(jiān)測桿的扶正作用,,液面上升時測桿歪斜,,造成浮標(biāo)卡住,不能正常顯示液位,。
4,、解決措施
(1)浮標(biāo)液位計卡住后采用常規(guī)排除方法。卸油車卸油時,,由于油流沖擊浮球,,造成監(jiān)測桿偏移,值班人員與卸油車司機(jī)每隔幾分鐘手動活動監(jiān)測桿,,檢查是否卡住,,將其扶正.才能正常顯示液位。這雖是屬裝備存在的嚴(yán)重缺陷,,但也增加了操作人員的勞動強(qiáng)度,,同時也存在安全隱患。
(2)調(diào)整卸油罐蓋孔管與監(jiān)測桿的配合間隙,。在不影響浮標(biāo)自由升降的前提下收縮蓋孑L管徑,將原來為50mm的管徑改為40mm,,這樣與直徑為32 mm的監(jiān)測桿配合,,間隙就不會過大,剛好能使其自由升降,。
(3)增加蓋孔管的高度。在不影響檢測桿自由升降的前提下,,將蓋管孔高度由原來的80 mm增加到350 mm,起到對監(jiān)測桿的扶正作用,。未改裝前浮標(biāo)卡住時監(jiān)測桿顯示的液位是400 mm,與實(shí)際液位相差350 1111110改裝后監(jiān)測桿顯示液位是750 mm,,與人T檢測相符,。
5、應(yīng)用效果
實(shí)施此項(xiàng)革新措施后,。經(jīng)過近一年的生產(chǎn)實(shí)踐論證,。浮標(biāo)液位計T作正常,。值班人員巡檢和卸油車司機(jī)卸油時,,沒有發(fā)現(xiàn)一次浮標(biāo)液位計被卡住的現(xiàn)象.無一例因浮標(biāo)原因惹起的原油溢罐變亂,顯示準(zhǔn)確,,取得了很好的應(yīng)用效果,;同時也減輕了工作人員的心理壓力和勞動強(qiáng)度。避免了卸油罐外溢的污染變亂和經(jīng)濟(jì)損失,,也為清潔生產(chǎn)與安全生產(chǎn)提供了有力保障,。