為了實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和利潤目標(biāo),,食品飲料制造商面臨著如何改進(jìn)其生產(chǎn)工藝的挑戰(zhàn),。保持競爭力還意味著必須確保工廠遵守法規(guī),優(yōu)化廢水處理工藝,,并且保證鍋爐,、換熱器、處理設(shè)備和產(chǎn)品儲(chǔ)罐等資產(chǎn)的安全,。食品飲料行業(yè)的成功取決于質(zhì)量管理,、保持高質(zhì)量的產(chǎn)品和良好的品牌形象。
水質(zhì)監(jiān)測(cè)和高效分析工具的使用,,能夠清楚地了解工藝狀態(tài),,使生產(chǎn)廠家能夠發(fā)現(xiàn)各種變化。這類措施有助于降低污染,、產(chǎn)品損失和高額罰款帶來的風(fēng)險(xiǎn),。
總有機(jī)碳TOC分析提供了檢測(cè)水質(zhì)的一種簡便方法,提供對(duì)所有有機(jī)物的清楚了解——從生產(chǎn)原料到廢水處理的各種成分,。實(shí)時(shí)跟蹤有機(jī)負(fù)荷的變化,,把數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的決策工具提供給食品飲料生產(chǎn)廠,非常適合用于質(zhì)量控制,、工藝監(jiān)測(cè)和法規(guī)的合規(guī)性,。
通過即時(shí)檢測(cè)到泄漏,食品飲料廠可以快速調(diào)整,,從而有助于防止污染,,最大限度地降低產(chǎn)品不合格的風(fēng)險(xiǎn)。否則,,生產(chǎn)廠家就需要銷毀產(chǎn)品,,承擔(dān)財(cái)務(wù)損失。如果泄漏未被發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致產(chǎn)品召回,,對(duì)品牌形象造成很大影響,。實(shí)時(shí)檢測(cè)泄漏對(duì)于保護(hù)資產(chǎn)免受有機(jī)物污染、避免可能導(dǎo)致數(shù)百萬元成本的損壞,、停機(jī)或?yàn)?zāi)難性問題也至關(guān)重要,。
由于食品飲料產(chǎn)品基本上都是有機(jī)物,,或含有香料,、色素等有機(jī)成分,因此TOC分析對(duì)于確定設(shè)備的清潔度非常有效,從而可以保證產(chǎn)品質(zhì)量和安全,。此外,,作為一種基于前瞻性的解決方案,TOC分析能夠?yàn)樘岣邚U水處理效率提供關(guān)鍵的深入了解,,實(shí)現(xiàn)長期的成本節(jié)約,,并確保處理后的廢水符合特定的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
來看幾個(gè)TOC分析
如何幫助食品飲料行業(yè)運(yùn)營的實(shí)際案例,。
灌裝公司優(yōu)化膜生物反應(yīng)器MBR
廢水處理工藝
由于產(chǎn)量增加,,在一家大型灌裝公司內(nèi),其廢水處理系統(tǒng)已無法跟上由此產(chǎn)生的高濃度有機(jī)物和固體含量的廢水處理量,。由于流入液體的成分變化很大,,包括糖分和裝置流量的巨大波動(dòng),使操作的一致性更為復(fù)雜,。結(jié)果,,化學(xué)需氧量(COD)無法滿足當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)要求,該工廠經(jīng)常排放超出允許限值的廢水,。該廠以前使用人工檢測(cè)COD的方法,,需要3個(gè)多小時(shí)才能得到檢測(cè)結(jié)果,這些數(shù)值無法用于及時(shí)的工藝調(diào)整,。
由于缺乏空間且生產(chǎn)設(shè)備的波動(dòng)很大,,工廠擴(kuò)建不可行,因此進(jìn)行了技術(shù)改造,,把濃縮的有機(jī)物和高COD廢水改道儲(chǔ)存起來,。這樣可以在低濃度廢水流動(dòng)期間,把高濃度的廢水緩慢地計(jì)量送回到工藝中,。該灌裝廠還決定增加一臺(tái)膜生物反應(yīng)器(MBR)廢水處理系統(tǒng),,因?yàn)镸BR裝置占地面積小。

為了維持健康的生物量,,灌裝廠的應(yīng)用需要保持100:5:1的碳/氮/磷比例,。由于碳的可變性最大并且濃度最高,灌裝廠選用TOC分析,,以便連續(xù)監(jiān)測(cè)有機(jī)碳負(fù)荷,。在必要時(shí),向均化池中添加氨產(chǎn)品,,以保持營養(yǎng)成分的平衡比,。在這里,TOC分析——將程序設(shè)定為輸出線性COD值——被用于工藝控制輸入,,以便隨著COD的變化加入氨,。
一旦穩(wěn)定下來,,MBR系統(tǒng)通過大幅度降低出水中的總懸浮固體量(TSS)和大大提高COD去除率,提高了工廠效益,。這一綜合解決方案每年為灌裝廠節(jié)省了用于昂貴化學(xué)品,、廢物運(yùn)輸和罰款的數(shù)十萬美元。
制糖廠防止成本高昂的產(chǎn)品泄漏
哥倫比亞有一家著名的制糖廠,,每天可為國內(nèi)外客戶加工約4300噸甘蔗,。鑒于其大規(guī)模的產(chǎn)能,優(yōu)化生產(chǎn)并防止有價(jià)值的產(chǎn)品泄漏到工藝流中,,至關(guān)重要,。
把甘蔗加工成暢銷的商品
需要經(jīng)過研磨、澄清,、過濾,、蒸發(fā)、結(jié)晶,、離心等一系列步驟,。蒸發(fā)過程包括一個(gè)多級(jí)的蒸餾系統(tǒng)來濃縮糖汁。第一級(jí)通過由鍋爐提供的干凈蒸汽源,,把得到的蒸發(fā)物加入到下一級(jí),,繼續(xù)穿過所有步驟。來自末級(jí)的蒸汽用一臺(tái)氣壓冷凝器冷凝,,并被收集在冷卻罐中,。收集每個(gè)階段的冷凝水,并將其加入到冷卻罐中,,供以后用作冷卻水,。
為了保護(hù)設(shè)備資產(chǎn),降低產(chǎn)品和利潤損失的風(fēng)險(xiǎn),,非常重要的一點(diǎn)是這些冷凝水不能含任何糖或糖汁,。所以,高效的泄漏監(jiān)控十分重要,。及早發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品泄漏,,有助于制糖廠在發(fā)生損壞或承擔(dān)成本損失之前,就能停機(jī),、切換產(chǎn)線或改進(jìn)裝置運(yùn)行,。

該制糖廠以前使用 pH、電導(dǎo)率,、堿度,、錘度和高效液相色譜(HPLC)分析來確定產(chǎn)品的泄漏。但由于在環(huán)境條件下,,糖是pH中性的非離子物質(zhì),,所以這些方法大多不適合檢測(cè)泄漏,。此外,在高壓和高溫的生產(chǎn)過程中,,糖開始分解成有害化合物,這可能導(dǎo)致設(shè)備中的沉積,、腐蝕和結(jié)垢,。在糖分解后,也找不到其HPLC的特征峰,?;谶@些因素,需要一種快速,、準(zhǔn)確的糖濃度檢測(cè)方法,。
作為由碳、氧和氫組成的碳水化合物,,通過匯總TOC參數(shù)的檢測(cè)值,,可以很容易地檢測(cè)到糖,從而準(zhǔn)確地量化溶液中所有的有機(jī)化合物,。該制糖廠投資進(jìn)行TOC分析以表征和描述其系統(tǒng),,從而建立蒸汽、冷凝水和冷卻水的控制限值,,優(yōu)化生產(chǎn),,并使盈利能力較大化。
制糖工藝的蒸發(fā)段包括連續(xù)蒸汽和冷凝水的反復(fù)加熱和冷卻,,是該制糖廠監(jiān)測(cè)糖泄漏的關(guān)鍵點(diǎn),。通過在這些關(guān)鍵步驟中使用TOC監(jiān)測(cè),該制糖廠能夠?qū)崿F(xiàn)盈利和維護(hù)環(huán)境及運(yùn)營的目標(biāo),。
食品飲料公司提高了
清潔周期的效率和質(zhì)量控制

在美國加利福尼亞州有一家食品飲料公司,,每年生產(chǎn)350多種不同產(chǎn)品,其想要尋求新的工藝工具,,以提高產(chǎn)品質(zhì)量和安全性,。雖然以前使用ATP拭子微生物試驗(yàn)以檢測(cè)微生物污染,但該公司仍多次遭遇質(zhì)量問題和產(chǎn)品損失,。
為了改善清潔過程的質(zhì)量控制,,該公司在滅菌之前,針對(duì)在線清洗(CIP)循環(huán)后的沖洗樣品,,使用TOC分析進(jìn)行監(jiān)測(cè),,以驗(yàn)證其生產(chǎn)設(shè)備的清潔度,確保不浪費(fèi)時(shí)間去消毒還未清潔干凈的設(shè)備,。雖然有些技術(shù)可用于檢測(cè)設(shè)備上的微生物污染(如ATP拭子試驗(yàn)),,但這些試驗(yàn)缺乏殘留污染物所需的準(zhǔn)確性和選擇性,,容易出現(xiàn)假陽性的誤報(bào)。
在進(jìn)行TOC分析后,,該公司將TOC分析與ATP拭子試驗(yàn)進(jìn)行了對(duì)比,。ATP拭子試驗(yàn)的結(jié)果合格,表明:在線清洗循環(huán)之后,,該設(shè)備沒有微生物污染,。但TOC分析表明,同一設(shè)備具有有機(jī)殘留物(這也得到了目視檢查操作人員的證實(shí)),。在使用TOC分析之前,,該公司曾使用ATP數(shù)據(jù)來確認(rèn)清潔度然后滅菌,導(dǎo)致工廠使用未清潔干凈的設(shè)備生產(chǎn)后續(xù)批次產(chǎn)品,,引發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量的不合格,。
另一個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域是,
在設(shè)備長時(shí)間閑置之后確認(rèn)其清潔度,。
這家工廠估計(jì),,在設(shè)備閑置時(shí)間超過規(guī)定的保存時(shí)間之后,通過減少工人清洗該設(shè)備的次數(shù),,在水費(fèi),、人工費(fèi)和化學(xué)品費(fèi)用方面每月將節(jié)省10000多美元。
這家位于加州的工廠,,在36小時(shí)的生產(chǎn)過程中,,要生產(chǎn)多達(dá)50批次產(chǎn)品。在該過程中,,任何導(dǎo)致產(chǎn)品損失的問題至少要花費(fèi)20萬美元,。由于在滅菌前確定設(shè)備清潔度的過程中,TOC分析比其它工具更準(zhǔn)確,,這家工廠現(xiàn)在可以把財(cái)務(wù)損失和產(chǎn)品召回的風(fēng)險(xiǎn)降到較低,。
由于該公司還希望減少生產(chǎn)過程中的用水量,TOC分析有助于優(yōu)化在線清洗循環(huán),,并有可能確認(rèn):縮短的清洗周期也足以清除設(shè)備中的所有污染物,。縮短在線清洗周期——即使只有幾秒鐘——久而久之,,就可以從減少用水量中明顯地節(jié)約成本,。該公司還計(jì)劃對(duì)沖洗的樣品進(jìn)行TOC分析,對(duì)整個(gè)生產(chǎn)和清潔過程中的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行故障排除,,并確定可能的優(yōu)化點(diǎn),。
結(jié)論
通過采用TOC分析進(jìn)行實(shí)時(shí)有機(jī)物監(jiān)測(cè),工廠管理層可以更好地了解碳負(fù)荷,以確保水質(zhì)持續(xù)優(yōu)化并確保沒有有機(jī)污染,。這種快速發(fā)現(xiàn)問題,,并在造成損失之前立即采取糾正措施的能力使食品飲料廠能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求,避免影響品牌形象,,觸及質(zhì)量底線,。
立即詢價(jià)
您提交后,,專屬客服將第一時(shí)間為您服務(wù)