布局形式 | 臥式 | 電機功率 | 30kW |
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分離因素Fr值范圍 | 高速 | 結(jié)構(gòu)和分離要求 | 沉降離心機 |
結(jié)構(gòu)類型 | 臺式 | 類型 | 臥螺離心機 |
外形尺寸 | 3.1mm | 重量 | 2200kg |
轉(zhuǎn)鼓直徑 | 420mm | 轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速 | 3000r/min |
裝料限量 | 60 | 自動化程度 | 全自動 |
產(chǎn)品簡介
詳細介紹
離心機工作原理:
轉(zhuǎn)鼓與螺旋以一定差速同向高速旋轉(zhuǎn),,物料由進料管連續(xù)引入輸料螺旋內(nèi)筒,,加速后進入轉(zhuǎn)鼓,在離心力場作用下,,較重的固相物沉積在轉(zhuǎn)鼓壁上形成沉渣層,。輸料螺旋將沉積的固相物連續(xù)不斷地推至轉(zhuǎn)鼓錐端,經(jīng)排渣口排出機外,。較輕的液相物則形成內(nèi)層液環(huán),,由轉(zhuǎn)鼓大端溢流口連續(xù)溢出轉(zhuǎn)鼓,經(jīng)排液口排出機外,。本機能在全速運轉(zhuǎn)下,,連續(xù)進料、分離,、洗滌和卸料,。具有結(jié)構(gòu)緊湊、連續(xù)操作,、運轉(zhuǎn)平穩(wěn),、適應性強、生產(chǎn)能力大,、維修方便等特點,。適合分離含固相物粒度大于0.005mm,,濃度范圍為2-40%的懸浮液,。廣泛用于化工、輕工,、制藥,、食品,、環(huán)保等行業(yè) 。
二手三相分離臥螺離心機操作與維護
開機前保證離心機三相排出口暢通,,先啟動離心機螺旋電機,,再啟動轉(zhuǎn)筒電機,轉(zhuǎn)筒達到額定轉(zhuǎn)速時,,啟動進料泵,。
如果包含有無定形固體顆粒的懸浮液或非常小的固體顆粒,應緩慢提升離心機的速度,,在1O~20 min內(nèi)達到額定進料量,。通過調(diào)節(jié)可變?nèi)~輪、離心機轉(zhuǎn)速,、進料量調(diào)整產(chǎn)品的品質(zhì),。離心機停機前必須停止進料,并用熱水對離心機內(nèi)部進行清洗,。
機器運行1小時后檢查主軸溫度(zui高允許130℃);每12小時用離心機上的潤滑脂罐對轉(zhuǎn)筒軸承加油一次;每運行2 000小時對螺旋軸承加油;運行500小時更換齒輪油,,以后每年或運行10 000小時更換一次;離心機每運行500小時應清洗停機。
運行中出現(xiàn)的問題和解決方法
近年來,,國內(nèi)多家煉油廠采用了離心分離技術(shù),,但多用于含油污泥的處理.洛陽石化廠將離心分離技術(shù)用于重污油處理在國內(nèi)尚屬。設施開工后,,出現(xiàn)了三相分離不*(即油相中含水,、水相中含油、泥相中含油含水均達不到要求)及原料中水相和固相含量較低時部分油相從固相出口排出的現(xiàn)象,。與福樂偉公司技術(shù)人員一個半月的攻關,,反復試驗,采取了以下措施,,取得了良好效果,。
(1)科學選用絮凝劑。在相同試驗條件下,,分別加入三種絮凝(zetag7650,,zetag7689,F(xiàn)04240SH)并進行比較,,根據(jù)污油中固相的絮凝時間和絮凝效果,,選用了天津生產(chǎn)的F04240SH型絮凝劑,固液分離效果明顯;
(2)加入破乳劑,。在出泥良好的情況下,,對油中含水多次采樣分析,均在1% 以上。通過試驗,,在絮凝劑溶液中加入破乳劑(型號G3922,,),油中含水明顯降低,,改善了油水分離效果,。
(3)合理調(diào)整運行參數(shù)。在正常運行中,,根據(jù)廠方提供的操作書,,通過對離心機可變?nèi)~輪直徑、螺旋和轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速,、進料量,、加劑量和溶液濃度進行調(diào)節(jié),可分離出符合要求的固相,、油,、水。
但在原料中水相和固相含量較低時,,油在進料中的比例增大,,超過了離心機油相排出口的外甩能力,導致部分油相從固相排出口排出,。經(jīng)多次調(diào)整并進行數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),,這種情況多在進料量大于4.5 t/h時出現(xiàn),若原料中油相含量較高,,固相排出口出油時,,將進料量調(diào)至4.5 t/h以下可消除此現(xiàn)象。