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抽絲剝繭探案四:液相系統(tǒng)壓力高,,還可能是這個原因

閱讀:1220        發(fā)布時間:2023/3/30
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Hello小伙伴們大家好,液相色譜是我們常用的大型分析儀器之一,,原理及操作我們自然是非常的熟悉了,,但每次提到液相色譜故障排查的時候有些小伙伴就會頭疼了,那種肉眼可見的堵和漏是比較容易解決的,,難的是那種不重現(xiàn)沒有規(guī)律的問題,。今天小編就給大家揭秘液相與光化學衍生器聯(lián)用的故障排查實例一則,,思路和邏輯很重要,記得做筆記奧,。

卷宗案情陳述

事情是這樣的,,客戶做黃曲霉毒素檢測,購買了WelView光化學衍生器后,,客戶反饋系統(tǒng)壓力高,,超壓停機,另外黃曲霉毒素G1和G2分離度也達不到藥典要求,,也就是R<1.5,。客戶申請了其它品牌液相的工程師,,解決了所用液相堵塞問題,,但是超壓問題依然存在,于是又申請我們的售后小哥哥上門排查光化學衍生器,。

月旭售后黃探長奔赴案發(fā)現(xiàn)場

由于客戶陳述過使用其它品牌ODS-2色譜柱分離度達不到藥典要求,,我們的黃探長申請了月旭新色譜柱,并攜帶標準品奔赴客戶現(xiàn)場了,。

黃探長明察秋毫排查故障原因

接下來我們先分析下客戶存在的問題:

1,、LC-20AT+FLD液相系統(tǒng)搭配光化學衍生后超壓報警停機,由于客戶自動進樣器能承受的最大壓力是20Mpa,,超過設定值系統(tǒng)會自動停止工作,。

2、色譜柱分離效果不佳,,達不到藥典要求,,分離度不佳跟色譜柱有直接關系,換柱子是最直接快速高效的方法,。

實驗條件:

流動相

MeOH:ACN:H2O=40:18:42,。

檢測器FLD 

激發(fā)波長365nm,發(fā)射波長450nm,。

黃探長到現(xiàn)場后首先要排查原因,,具體步驟如下:

1、觀察光化學衍生器開機正常,,結(jié)合之前客戶的色譜圖,判斷衍生效果良好,。

2,、排查系統(tǒng)壓力高原因,我們售后小哥更換上月旭ODS-3新的活化好的色譜柱后,,比較前后壓力,,排查是否是舊柱子的原因,。壓力依然高,并非柱子堵塞,。

3,、拆掉柱子系統(tǒng)背壓0.9Mpa,無堵塞現(xiàn)象,,排除液相系統(tǒng)堵塞原因,。

4、通過上述三步排查后,,猜測可能是系統(tǒng)未平衡好,,于是再次平衡1h,系統(tǒng)壓力17Mpa,,依然較高,,無法串聯(lián)光化學衍生器使用。

5,、于是黃探長考慮溫度對柱壓的影響,,將柱溫箱溫度設置為40℃,平衡好后壓力降至12-13Mpa,,串聯(lián)好光化學衍生器,。

6、待系統(tǒng)穩(wěn)定后,,進樣25μL混標,,出峰正常。

7,、鑒于之前客戶使用其他品牌ODS-2色譜柱分離度達不到藥典要求,,黃探長分別使用ODS-3及XB-C18兩種不同的色譜柱供測試。

微信截圖_20230330132804.png

實驗結(jié)果統(tǒng)計表

品牌

規(guī)格

流速為

0.8mL/min時的分離度

流速為

1.0mL/min時的分離度

其它

品牌

ODS-2 

4.6×250mm 5μm

-

<1.5

月旭

ODS-3

1.83

1.76

XB-C18

1.52

-








可以看出月旭ODS-3符合藥典要求,,客戶對衍生效果也非常滿意,。問題解決。

案情回顧總結(jié)

黃探長的工作圓滿完成,,我們回顧一下整個案子的過程便于總結(jié)經(jīng)驗,。在以后的工作中遇到問題,可以獨立判斷原因,。

接下來我們來了解下液相系統(tǒng)壓力的影響因素,。

案情拓展:液相系統(tǒng)壓力影響因素

影響系統(tǒng)壓力的因素主要有流動相的溶劑組成、溫度及流速這三方面,。

1,、流動相的粘度是產(chǎn)生反壓的主要原因,下圖為有機溶劑-水的粘度隨組成與壓力的關系圖:


由上圖可以看到,乙腈-水比例為(20:80),、甲醇-水比例為(40:60至50:50)時,,系統(tǒng)的壓力最大。因此,,在做實驗時應盡量避開這個比例范圍,。另外,異丙醇粘度大,,一般不作流動相使用,。

2、流速對反壓的影響是線性關系,,流速增加,,反壓亦增大。

3,、溫度對反壓的影響是反比關系,,溫度升高,反壓降低,,對某些流動相的影響更大一些,。

4、液相色譜儀各模塊之間的連接管路也會產(chǎn)生壓力,,系統(tǒng)壓力與管路的長度成正比,,與管路直徑的四次方成反比(1/4D)。上述考慮的是柱外因素對系統(tǒng)壓力的影響,,色譜柱對系統(tǒng)壓力的影響也很大,,反壓與色譜柱長度成正比,與填料顆粒度的平方成反比(2.5μm填料比3.5μm填料反壓高),。

常見壓力變化及原因


造成壓力高問題的主要原因:

1)溫度太低,;

2)流速太高;

3)流動相粘度大,;

4)管路堵塞,;

5)儀器或色譜柱堵塞;

6)壓力傳感器問題,。


產(chǎn)生壓力低情況的可能原因:

1)系統(tǒng)內(nèi)有滲漏處,;

2)單向閥堵塞;

3)入口管路有氣泡,;

4)溶劑濾頭堵塞,;

5)所用溶劑不正確,儲液瓶中無溶劑,;

6)溫度太高,,流速太低,;

7)泵未輸送流動相,;

8)泵關閉或保險絲斷了,。


造成壓力波動問題的主要原因:

1)管路脫氣機排氣不充分;

2)流動相未正確脫氣,;

3)所用溶劑不混溶或易揮發(fā),;

4)壓力傳感器及泵問題。

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