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機床精度突然降低,?4大診斷原則,5大診斷方法

來源:沈陽諾德爾自動化科技有限公司   2016年04月05日 17:31  

一,、造成加工精度異常故障的原因

 

造成加工精度異常故障的原因隱蔽性強,,診斷難度比較大,歸納出五個主要原因:機床進給單位被改動或變化,;機床各個軸的零點偏置異常,;軸向的反向間隙異常;電機運行狀態(tài)異常,,即電氣及控制部分異常,;機械故障,,如絲杠,軸承,,軸聯(lián)器等部件,。另外加工程序的編制,刀具的選擇及人為因素,,也可能導(dǎo)致加工精度異常,。

 

二、數(shù)控機床故障診斷原則

 

1.先外部后內(nèi)部數(shù)控機床是集機械,,液壓,,電氣為一體的機床,故其故障的發(fā)生也會由這三者綜合反映出來,。維修人員應(yīng)先由外向內(nèi)逐一進行排查,,盡量避免隨意地啟封,拆卸,,否則會擴大故障,,使機床喪失精度,降低性能,。

 

2.先機械后電氣一般來說,,機械故障較易發(fā)覺,而數(shù)控系統(tǒng)故障的診斷則難度較大些,。在故障檢修之前,首先注意排除機械性的故障,,往往可達到事半功倍的效果,。

 

3.先靜后動先在機床斷電的靜止狀態(tài)下,通過了解,,觀察,,測試,分析,,確認為非破壞性故障后,,方可給機床通電;在運行工況下,,進行動態(tài)的觀察,,檢驗和測試,查找故障,。而對破壞性故障,,必須先排除危險后,方可通電,。

 

4.先簡單后復(fù)雜當出現(xiàn)多種故障互相交織掩蓋,,一時無從下手時,,應(yīng)先解決容易的問題,后解決難度較大的問題,。往往簡單問題解決后,,難度大的問題也可能變得容易。

 

三,、數(shù)控機床故障診斷方法

 

1.直觀法:(望聞問切)問-機床的故障現(xiàn)象,,加工狀況等;看-CRT報警信息,,報警指示燈,,電容器等元件變形煙熏燒焦,保護器脫扣等,;聽-異常聲響,;聞-電氣元件焦糊味及其它異味;摸-發(fā)熱,,振動,,接觸不良等。

 

2.參數(shù)檢查法:參數(shù)通常是存放在RAM中,,有時電池電壓不足,,系統(tǒng)長期不通電或外部干擾都會使參數(shù)丟失或混亂,應(yīng)根據(jù)故障特征,,檢查和校對有關(guān)參數(shù),。

 

3.隔離法:一些故障,難以區(qū)分是數(shù)控部分,,還是伺服系統(tǒng)或機械部分造成的,,常采用隔離法。

 

4.同類對調(diào)法用同功能的備用板替換被懷疑有故障的模板,,或?qū)⒐δ芟嗤哪0寤騿卧嗷ソ粨Q,。

 

5.功能程序測試法將GM,,S,,T,功能的全部指令編寫一些小程序,,在診斷故障時運行這些程序,,即可判斷功能的缺失。

 

四,、加工精度異常故障診斷和處理實例

 

1.機械故障導(dǎo)致加工精度異常

 

故障現(xiàn)象:一臺SV-1000立式加工中心,,采用Frank系統(tǒng)。在加工連桿模具過程中,,忽然發(fā)現(xiàn)Z軸進給異常,,造成至少1mm的切削誤差量(Z方向過切),。

 

故障診斷:調(diào)查中了解到,故障是忽然發(fā)生的,。機床在點動,,在手動輸入數(shù)據(jù)方式操作下各個軸運行正常,且回參考點正常,,無任何報警提示,,電氣控制部分硬故障的可能性排除。應(yīng)主要對以下幾個方面逐一進行檢查,。

 

檢查機床精度異常時正在運行的加工程序段,,特別是刀具長度補償,加工坐標系(G54-G59)的校對和計算,。

 

在點動方式下,,反復(fù)運動Z軸,經(jīng)過視,,觸,,聽,對其運動狀態(tài)診斷,,發(fā)現(xiàn)Z向運動噪音異常,,特別是快速點動,噪音更加明顯,。由此判斷,,機械方面可能存在隱患。

 

檢查機床Z軸精度,。用手搖脈沖發(fā)生器移動Z軸,,(將其倍率定為1×100的擋位,即每變化一步,,電機進給0.1mm),配合百分表觀察Z軸的運動情況,。在單向運動保持正常后作為起始點的正向運動,,脈沖器每變化一步,機床Z軸運動的實際距離d=d1=d2=d3==0.1mm,,說明電機運行良好,,定位精度也良好。而返回機床實際運動位移的變化上,,可以分為四個階段:(1)機床運動距離d1>d=0.1mm(斜率大于1),;(2)表現(xiàn)出為d1=0.1mm>d2>d3(斜率小于1);(3)機床機構(gòu)實際沒移動,,表現(xiàn)出zui標準的反向間隙,;(4)機床運動距離與脈沖器經(jīng)定數(shù)值相等(斜率等于1),,恢復(fù)到機床的正常運動。無論怎樣對反向間隙進行補償,,其表現(xiàn)出的特征是:除了(3)階段補償外,,其他各段變化依然存在,特別是(1)階段嚴重影響到機床的加工精度,。補償中發(fā)現(xiàn),,間隙補償越大,(1)階段移動的距離也越大,?! ?/span>

 

分析上述檢查認為存在幾點可能原因:一是電機有異常,二是機械方面有故障,,三是絲杠存在間隙,。為了進一步診斷故障,將電機和絲杠*脫開,,分別對電機和機械部分進行檢查,。檢查結(jié)果是電機運行正常;在對機械部分診斷中發(fā)現(xiàn),,用手盤動絲杠時,,返回運動初始有很大的空缺感。而正常情況下,,應(yīng)該能感覺到軸承有序而平滑的移動,。  

 

故障處理:經(jīng)過拆卸檢查發(fā)現(xiàn)該軸承確實受損,,且有滾珠脫落,。更換后機床恢復(fù)正常。

 

2.控制邏輯不妥導(dǎo)致加工精度異常

 

故障現(xiàn)象:一臺上海機床廠家生產(chǎn)的加工中心,,系統(tǒng)是Frank.加工過程中,,發(fā)現(xiàn)該機床X軸精度異常,精度誤差zui小為0.008mm,,zui大為1.2mm.故障診斷:檢查中,,機床已經(jīng)按照要求設(shè)置了G54工件坐標系。在手動輸入數(shù)據(jù)方式操作下,,以G54坐標系運行一段程序即“GOOG90G54X60.OY70.OF150,;M30;”,,待機床運行結(jié)束后顯示器上顯示的機械坐標值為(X軸)“-1025.243”,,記錄下該數(shù)值。然后在手動方式下,將機床點動到其他任意位置,,再次在手動輸入數(shù)據(jù)方式操作下運行剛才的程序段,,待機床停止后,發(fā)現(xiàn)此時機床坐標數(shù)值顯示為“-1024.891”,,同上一次執(zhí)行后的數(shù)值比較相差了0.352mm.按照同樣的方法,,將X軸點動移動到不同的位置,反復(fù)執(zhí)行該程序段,,而顯示器上顯示的數(shù)值都有所不同(不穩(wěn)定),。用百分表對X軸進行仔細檢查,發(fā)現(xiàn)機械位置實際誤差同數(shù)字顯示出來的誤差基本一致,,從而認為故障原因為X軸重復(fù)定位誤差過大,。對X軸的反向間隙及定位精度進行檢查,重新補償其誤差值,,結(jié)果起不到任何作用,。因此懷疑光柵尺及系統(tǒng)參數(shù)等有問題。但為什么產(chǎn)生如此大的誤差,,卻又未出現(xiàn)相應(yīng)的報警信息進一步檢查發(fā)現(xiàn),,此軸為垂直方向的軸,當X軸松開時主軸箱向下掉,,造成了誤差,。

 

故障處理:對機床的PLC邏輯控制程序做了修改,即在X軸松開時,,先把X軸使能加載,,再把X軸松開;而在X軸夾緊時,,先把X軸夾緊后,,再把使能去掉。調(diào)整后機床故障得以解決,。

 

3.機床位置問題導(dǎo)致加工精度異常

 

故障現(xiàn)象:一臺杭州產(chǎn)的立式數(shù)控銑床,,配備北京KND-10M系統(tǒng)。在點動或加工過程中,,發(fā)現(xiàn)Z軸異常,。 

 

故障診斷:檢查發(fā)現(xiàn),,Z軸上下移動不均勻且有噪聲,且存在一定間隙,。電機啟動時,,在點動方式下Z軸向上運動存在不穩(wěn)定的噪聲及受力不均勻,且感覺電機抖動比較厲害;而向下運動時,,就沒有抖動得這么明顯,;停止時不抖動,在加工過程中表現(xiàn)得比較明顯,。分析認為,,故障原因有三點:一是絲杠反向間隙很大;二是Z軸電機工作異常,;三是皮帶輪受損至受力不均,。但有一個問題要注意的是,停止時不抖動,,上下運動不均勻,,所以電機工作異常這個問題可以排除。因此先對機械部分診斷,,在診斷測試過程中沒有發(fā)現(xiàn)異常,,在公差之內(nèi)。利用排除法則,,余下的只有皮帶問題了,,在檢測皮帶時,發(fā)覺這條皮帶剛換不久,,但在細心檢測皮帶時,,發(fā)現(xiàn)皮帶內(nèi)側(cè)出現(xiàn)不同程度的受損,很明顯是受力不均所至,,是什么原因造成的呢在診斷中發(fā)現(xiàn)電機放置有問題,,即裝夾的角度位置不對稱造成受力不均?!?/span>

 

故障處理:只要將電機重裝,,對準角度,測量好距離(電機與Z軸的軸承),,皮帶兩邊(長度)要均勻,。這樣,Z軸上下移動不均勻且有噪聲及抖動現(xiàn)象就消除了,,Z軸加工恢復(fù)正常,。

 

4.系統(tǒng)參數(shù)未優(yōu)化,電機運行異常

 

導(dǎo)致加工精度異常系統(tǒng)參數(shù)主要包括機床進給單位,,零點偏置,,反向間隙等。例如Frank數(shù)控系統(tǒng),,其進給單位有公制和英制兩種,。在機床修理過程中對于局部處理,,常常影響到零點偏置和間隙的變化,故障處理完畢后應(yīng)作適時的調(diào)整和修改,;另一方面,,由于機械磨損嚴重或連接位松動也可能造成參數(shù)實測值的變化,需要對參數(shù)做相應(yīng)的修改才能滿足機床加工精度的要求,。

 

故障現(xiàn)象:一臺杭州產(chǎn)的立式數(shù)控銑床,,配備北京KND-10M系統(tǒng)。在加工過程中,,發(fā)現(xiàn)X軸精度異常,。

 

故障診斷:檢查發(fā)現(xiàn)X軸存在一定間隙,且電機啟動時存在不穩(wěn)定的現(xiàn)象,。用手觸摸X軸電機時感覺電機拉動比較厲害,,停止時拉動不明顯,尤其是點動方式下比較明顯,。分析認為,,故障原因有兩點:一是絲杠反間隙很大;二是X軸電機工作異常,。

 

故障處理:利用KND-10M系統(tǒng)的參數(shù)功能,,對電機進行調(diào)試。首先對存在的間隙進行補償,,再調(diào)整伺服系統(tǒng)參數(shù)及脈沖抑制功能參數(shù),,X軸電機的抖動消除,機床加工精度恢復(fù)正常,。

 

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