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氧化鋯氧分析儀故障案例分析

來源:天康集團   2015年07月21日 08:43  

①一臺氧化鋯分析儀運行一段時間后,,工藝反映指示偏低,。
    故障檢查、分析:經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)氧化鋯探頭過濾器堵塞,,氣阻增大,,影響被測氣體中氧分子的擴散速度,造成指示偏低,。
    故障處理:反向吹掃,、清理過濾器,如果不能疏通,,則更換過濾器,。

②新安裝的氧化鋯分析儀投運后,工藝反映指示偏高,。
    故障檢查,、分析:經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)氧化鋯探頭安裝法蘭密封不嚴,,造成漏氣導致空氣進入,所以指示偏高,。
    故障處理:更換法蘭密封墊片(同時查找標氣入口處是否有泄漏),。

氧化鋯分析儀運行突然無指示。
    故障檢查,、分析:經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)氧化鋯電爐未加熱,,檢查加熱器、熱電偶均正常,,后發(fā)現(xiàn)溫度揎制板故障,。
    故障處理:更換控制板,指示正常,。

④鍋爐剛投運后,,氧化鋯分析儀運行指示波動大。
    故障檢查,、分析:經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)燃料系統(tǒng)不穩(wěn)定,,超負荷運行或有明火沖擊鋯頭,造成氣樣流量變化較大,。

   故障處理:和工藝配合檢查,,調(diào)整工藝參數(shù),使樣品流量平穩(wěn),。

其他氧分析儀故障實例
    ①某廠采用ZO型氧分析儀檢測半水煤氣中氧的含量,,接通電源后加熱指示燈長時間亮,儀表指示逐漸上升,,直到zui大,,且異步電動機仍不停轉(zhuǎn)。
    故障檢查,、分析:檢查接觸式水銀溫度計接線是否短(斷)路,,電熱爐有無損壞,但都沒有問題,。加熱指示燈亮說明分壓電路正常,。懷疑可控硅出現(xiàn)問題,把可控硅焊下來測量發(fā)現(xiàn)可控硅已
壞,,可控硅的觸發(fā)開關(guān)性能失去使測量室中的溫度不斷升高,。
    故障處理:更換可控硅觸發(fā)開關(guān),儀器正常運行,。
    ②某裝置- ZO型氧分析儀電源指示燈和恒溫指示燈正常,而且通過人工分析的結(jié)果調(diào)節(jié)零位電阻能使指針指在人工分析值上,,但時間不長,,指針就漸漸回歸零位,。
    故障檢查、分析:檢查接觸式水銀溫度計既沒有損壞也不存在斷路問題,,而且加熱指示燈時明時滅,,表明恒溫電路正常。檢查氣路沒有堵塞,,氣體流量正常,。經(jīng)仔細觀察,發(fā)現(xiàn)控制器稍有振動,,
指針就會移動(無規(guī)律),,說明存在電路接觸不良現(xiàn)象,切斷電源,,打開控制器,,檢查發(fā)現(xiàn)量程電位器和工作電流電位器由于經(jīng)常調(diào)動,固定螺釘松了,。
    故障處理:緊固螺釘,,重新校準僅器,投運后正常,。
    ③熱磁氧分析儀在運行的過程中示值總是不穩(wěn)定,,來回擺動。
    故障檢查,、分析:分析可能是直流穩(wěn)壓電源性能不好,,致使測量電橋工作電流不穩(wěn),或者是檢測器恒溫性能不好,,溫度波動幅度太大,,由于熱絲的散熱條件不穩(wěn)定致使儀表的輸出不穩(wěn)定。用萬用
表檢查電壓,,正常,。檢查恒溫控制系統(tǒng),也沒有發(fā)現(xiàn)什么問題,,后更換溫控元件,,結(jié)果恢復正常。
    故障處理:溫控元件不好,,更換后儀表正常運行,。

④熱磁式氧分析儀校準后再投用發(fā)現(xiàn)仍然有偏差存在。
    故障檢查,、分析:分析可能是儀表校準時,,未待示值穩(wěn)定就進行零位和量
    程調(diào)整,實質(zhì)上儀表并未真正校準,;還有可能是標準氣變質(zhì)和標準氣中非氧組分與被測氣體的背景氣不一致,。重新校正后仍然有偏差,,說明不是校準的問題,按被測氣體背景氣成分含量重新配制
標準氣,。
    故障處理:經(jīng)過重新配制標準氣后儀表正常運行,。
    ⑤某化肥廠選用CY及CY-OIB型原電池式微量氧分析器,用于空氣分離裝置純氮氣中的含氧量分析,。經(jīng)使用一段時間之后發(fā)現(xiàn),,被測的氣體的體積分數(shù)由原來的1. 4)uL/L上升到10.5uL/L,而實際被測氣體含量沒變,。經(jīng)查化學藥品KOH及KOH溶液,、原電池及各接頭、溫度控制等都*正常,。
    故障檢查,、分析:檢查儀器的傳送器,發(fā)現(xiàn)儀表廠家在制作傳送器時有兩個很小的密封點,,由于密封點失效,,使微量的空氣進入傳送器,致使氧分析器指示偏高,。經(jīng)分析認為,,密封失效的原因是
密封膠同傳送器的冷卻及熱膨脹系數(shù)不同。
    故障處理:重新密封后指示正常,。

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