一、前言
合成氨系統(tǒng)冷凝塔的液位測(cè)量是非常重要的工藝參數(shù)之一,,該液位控制的穩(wěn)定與否,,直接影響產(chǎn)量及系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,。如果液位控制偏高,會(huì)使進(jìn)塔氣體中氮含量增高,,合成塔氨合成率下降,,系統(tǒng)憋壓破壞熱平衡,嚴(yán)重時(shí)合成塔溫度急劇下降或跨塔,,中斷生產(chǎn),。如果液位控制偏低,,又會(huì)造成高壓氣體串人中壓容器及管線超壓出現(xiàn)事故。
液位控制不穩(wěn)會(huì)使進(jìn)塔氣體中的氨含量出現(xiàn)忽高忽低的現(xiàn)象,,使氨合成反應(yīng)所處的條件也不斷變化,,給生產(chǎn)帶來很大困難。
二,、問題的提出:
我公司是生產(chǎn)尿素的中型氮肥企業(yè),。1974年建成投產(chǎn)。以重油為原料,,經(jīng)重油氣化,、中溫變換、濕法脫硫,、一次脫碳,、低變、二次脫碳,、甲烷化,、壓縮、合成等工序,,生產(chǎn)出合成氨,。再以合成氨和二氧化碳為原料,用水溶液全循環(huán)法生產(chǎn)出尿素,。設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年產(chǎn)5萬噸合成氨,,8萬噸尿素。1990年我公司對(duì)原裝置進(jìn)行了擴(kuò)大生產(chǎn)能力的技術(shù)改造,,能力達(dá)到l2萬噸合成氨,,年。2O萬噸尿素,,年.原料仍為重油,。2002年,浩良河化肥分公司“油改煤”化肥工程開始啟動(dòng),,先后于2004年7月,、2008年l1月份建成并投料試生產(chǎn)。該工程采用*的德士古水煤漿加壓氣化技術(shù),,將原料由重油改為煤,,新建三臺(tái)氣化爐及凈化配套生產(chǎn)裝置,氣化爐形成二開一備,,改造完成后使企業(yè)具備合成氨,、尿素:“l8—3O”生產(chǎn)規(guī)模。氨合成冷凝塔是在此工程擴(kuò)建時(shí)上的設(shè)備,其液位測(cè)量一直采用上海一廠生產(chǎn)的氣動(dòng)高壓浮筒,,自系統(tǒng)投入生產(chǎn)以來,,該液位一直控制不理想,液位控制在20%一60%之問經(jīng)常出現(xiàn)人合成塔循環(huán)氣氨含量高,,合成率下降或系統(tǒng)跑氣造成浪費(fèi)等現(xiàn)象,。但依浮筒的指示均在控制參數(shù)之內(nèi),是什么原因造成的呢?經(jīng)反復(fù)觀察,、分析,,終于找到了原因。其原因如下,;
一般中氮肥廠家冷凝塔的結(jié)構(gòu)都是筒式結(jié)構(gòu),,分上下兩部分,上部足換熱器,,下部是遮板式分離器,。且筒內(nèi)筒外存在夾層.如圖1所示。由于遮板式分離器的阻力較大,,出現(xiàn)了PI>P2現(xiàn)象,。正常生產(chǎn)時(shí)簡(jiǎn)內(nèi)液位低于層內(nèi)液位,而浮筒所測(cè)液位恰恰是夾層內(nèi)的液位,,由于Pl和P2在生產(chǎn)調(diào)節(jié)過程中不是一個(gè)恒定值,,則夾層內(nèi)液位和筒內(nèi)
液位隨著系統(tǒng)的壓力變化而變化。用測(cè)得的夾層內(nèi)的液位值去控制塔內(nèi)液位顯然是不切合實(shí)際的,。
三,、系統(tǒng)的改造:
1、儀表的選型:一次表選內(nèi)蒙古呼和浩特市四維化工儀表研究所生產(chǎn)的內(nèi)裝式高壓液位計(jì)一臺(tái),。
二次表是廠家配套的上海中達(dá)儀表廠生產(chǎn)的XMZ顯示調(diào)節(jié)儀,。
2、安裝方法:將原浮筒拆下,,氣相出口用PN320,、DNl5的法蘭盲死.利用原設(shè)備液相預(yù)留孔,在設(shè)備內(nèi)沿十字花穩(wěn)液板向上焊一根長(zhǎng)1500mm,,直徑25mm的不銹鋼導(dǎo)向管,,如圖2所示,將液位計(jì)探頭從預(yù)留孔伸人設(shè)備內(nèi)導(dǎo)向管,,然后用螺紋法蘭M33×2、PN320及相應(yīng)口徑的高壓透鏡墊與設(shè)備相連即可,。
3,、校驗(yàn)方法:從排液總管接出一個(gè)三通管,并加法蘭,如圖2所示,,正常生產(chǎn)時(shí),,在法蘭處盲死,校表時(shí)接通并從該處加水,,水位的高度看玻璃液面計(jì),,樣驗(yàn)一個(gè)行程后(即從O-100%)由加水處將水放掉,然后再繼續(xù)校驗(yàn),,一般反復(fù)三次即可校好,。
四、投用后的經(jīng)濟(jì)效益:
自UYB一320高壓液位變送器投入使用后,,經(jīng)兩年多的運(yùn)行觀察,,該表指示準(zhǔn)確,靈敏可靠,,無一次假指示,,全年維修率為零。但由于存在Pl和P2的壓差,,迫使液位控制的比較低,。于是在年度大檢修期間又對(duì)設(shè)備內(nèi)遮板式分離器進(jìn)行了改造,將遮板式分離器改為套簡(jiǎn)式分離器,,降低了系統(tǒng)阻力,。在合成塔滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)冷凝塔液位穩(wěn)定控制在20%一60%之間,系統(tǒng)無跑氣或進(jìn)塔氣體中氨含量升高現(xiàn)象,,氦含量一般控制在3%以內(nèi),,循環(huán)氣中惰性氣體含量由原來的6%一8%可提高到15%以上,從而保證了合成塔高產(chǎn)低耗穩(wěn)定運(yùn)行,。經(jīng)計(jì)算改造前和改造后相比較,,每小時(shí)可少跑氣793.34Nm~/h,多產(chǎn)合成氨58-31kg/h,。如果每年實(shí)際生產(chǎn)按330天計(jì)算,,則可多產(chǎn)氨461.8"1"/年。
五,、結(jié)束語:
UYB一320高壓液位變送器克服了浮筒液位計(jì)體積大,,拆裝不方便,運(yùn)行中浮子易卡,,假指示,,維護(hù)量大等缺點(diǎn)。而且還降低了消耗,,提高了產(chǎn)量,,確保了化工安全穩(wěn)定運(yùn)行,。它不僅適合_測(cè)量氨冷凝塔的液位,在其他:[號(hào)也同樣適用,。我分公司合成氨系統(tǒng)氮分離器,、尿素系統(tǒng)一段分解塔、液氨緩沖槽的液位測(cè)量均采用此類變送器,。只要安裝正確,,大修效驗(yàn)一次,平時(shí)基本上沒有維護(hù)量,,而且耐高溫,、耐腐蝕能力較強(qiáng)、價(jià)格合理,,因此該變送器在合成氨系統(tǒng),、尿素系統(tǒng)的液位測(cè)量值的推廣。
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