脫硫液PH值突然下降,!快來看分析和解決方法
脫硫液PH值突然下降!快來看分析和解決方法
在濕式氧化法脫硫工藝中脫硫液的PH值下降影響脫硫工藝的案例比較多,,也是眾多的脫硫工藝事故中比較常見的事故,,特別是夏季,情況更加突出一些,,這些企業(yè)中有焦化廠,,有合成氨廠、也有甲醇廠,,現(xiàn)在以某合成氨廠為例,,分析脫硫液PH值下降的原因及處理過程,希望能對類似現(xiàn)象的企業(yè)有所幫助,。
一,、工藝、設(shè)備情況概述
山東某合成氨企業(yè),,年合成氨能力18萬噸,,半水煤氣流量65000Nm3/h,半水煤氣脫硫共有2臺脫硫塔(∮5000和∮4200)并聯(lián)運行,,脫硫液循環(huán)量共計1650m3/h,,脫硫前H2S含量≤2.0g/Nm3,脫硫后H2S含量≤70mg/Nm3,,兩臺再生槽(∮6000和∮8000,,有效高度4.5米),有效再生時間為13分鐘左右,。兩臺脫硫塔共用1個貧液槽(75m3),,共用1個富液槽(100m3),2臺脫硫塔底部都有2-2.5米的液位,,所以再生前的氧化時間大約5分鐘左右,。從以上數(shù)據(jù)可以看出該企業(yè)脫硫系統(tǒng)的設(shè)備配置能夠滿足生產(chǎn)需要,所以在很長一段時間,,該企業(yè)脫硫系統(tǒng)運行一直很正常,。
二、存在問題
某年的6月開始,,該企業(yè)脫硫系統(tǒng)開始不正常,,開始表現(xiàn)為脫硫液中碳酸鈉含量慢慢降低,,盡管也增加了碳酸鈉的加入量(正常每天1.2-1.5噸,后來達(dá)到2-3噸),,但脫硫液中碳酸鈉的含量還是下降,,到6月中旬開始脫硫液的PH值開始下降(由8.5降至8.0左右),到7月上旬時PH值降至8.0以下,,碳酸鈉加入量每天3-4噸,,脫硫后H2S最高達(dá)到170mg/Nm3,并且脫硫液散發(fā)出一股酸臭味,,溶液顏色也明顯發(fā)黑,,硫磺回收率也很低。
三,、原因分析
接到該企業(yè)的求助電話以后,,東獅公司及時派出技術(shù)人員到現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)服務(wù),經(jīng)過認(rèn)真細(xì)致的分析,,總結(jié)得出如下原因造成脫硫工藝惡化:
1,、外界因素影響導(dǎo)致脫硫催化劑氧化能力下降,使脫硫液中的HS-含量越來越高,,進(jìn)而導(dǎo)致副鹽增長加快,,堿耗高。
經(jīng)了解由于煤炭供應(yīng)緊張,,該公司通過中介購進(jìn)10000噸劣質(zhì)煤炭(此種煤炭含焦油,、H2S、有機硫等很高),,開始時摻入量較少,,系統(tǒng)沒有明顯變化,后來越摻越多,,脫硫狀況慢慢發(fā)生了變化,,但是脫硫車間領(lǐng)導(dǎo)沒有與負(fù)責(zé)生產(chǎn)的廠級領(lǐng)導(dǎo)溝通,,只是提高了碳酸鈉的加入量,,每天排放20多立方脫硫液維持生產(chǎn),所以就導(dǎo)致了脫硫工藝越來越惡化,。
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