BURKERT比例調(diào)節(jié)閥常見故障及處理方法
BURKERT比例調(diào)節(jié)閥分為壓力比例調(diào)節(jié)閥和流量比例調(diào)節(jié)閥(控制原理基本相同),常應(yīng)用在控制精度較高的液壓系統(tǒng)。比例調(diào)節(jié)閥正常使用8000~12000h后,,即進人工作不穩(wěn)定期,,經(jīng)常出現(xiàn)油路壓力不穩(wěn)、動作不到位,、調(diào)節(jié)功能失效等現(xiàn)象,,嚴重影響設(shè)備運行。下面電磁比例調(diào)節(jié)閥為例,,介紹常見故障處理方法
設(shè)備更換比例調(diào)節(jié)閥體后,,動作失控,邏輯關(guān)系錯亂,。拋丸清理機更換閥體起動后,,轉(zhuǎn)臺(液壓馬達驅(qū)動)動作失控、互鎖邏輯關(guān)系錯亂,。當初認為是控制板故障或更換的閥體不良,,再次更換,故障依舊,。測量控制板輸出電壓為U2c-32c或U2a-32a,,帶負載時(接人電磁閥線圈)電壓為DC 21.5V、AC 2.2V,;空載時為DC 24V,、AC2.4V。對控制電源復(fù)位(斷電送電操作),,控制板輸出電壓為零,,只有輸入信號作用后,輸出端才有電壓且保持不變(正常時輸入和輸出同時得電或斷電),。分析比例調(diào)節(jié)閥控制原理,,特別是位移傳感器工作過程,認為調(diào)節(jié)閥控制系統(tǒng)此時實際工作在閉環(huán)正反饋狀態(tài),。檢查反饋電路,,發(fā)現(xiàn)位移傳感器信號線8c、10c線接錯,,造成二次線圈輸出信號極性錯誤,,經(jīng)信號轉(zhuǎn)換,極性相反,,即圖17中極性變?yōu)樨?,?jīng)負反饋合成,系統(tǒng)工作在閉環(huán)正反饋狀態(tài),。在輸入信號作用下,,控制系統(tǒng)迅速進入自激深飽和狀態(tài),,使控制板輸出飽和(DC 24V)。改正錯誤接線,,故障排除,。
BURKERT比例調(diào)節(jié)閥液壓系統(tǒng)工作時,設(shè)備運行速度不穩(wěn)定,。一期成型機轉(zhuǎn)臺運行速度忽高忽低,,當初認為壓力調(diào)節(jié)閥體損壞或控制板輸出不穩(wěn)定,導(dǎo)致液壓驅(qū)動馬達工作異常,,更換閥體后故障消失,,但使用3天左右,同樣故障又偶爾出現(xiàn),,更換控制板,,故障依舊。懷疑液壓油臟,,進行成型機液壓油全部過濾,,油箱清洗和過濾網(wǎng)更換等維護處理,設(shè)備投運后,,故障消失,。 設(shè)備長期使用,由于工作環(huán)境惡劣以及維修作業(yè),,液壓油中會混入雜質(zhì)而變臟,,造成液壓調(diào)節(jié)閥心運動阻塞或喘動,引起液壓驅(qū)動機構(gòu)工作不穩(wěn)定,。 設(shè)備操作時,,控制按鈕動作后,液壓驅(qū)動機構(gòu)反應(yīng)遲緩,,組裝拋丸清理機更換比例調(diào)節(jié)閥控制板后,,液壓驅(qū)動轉(zhuǎn)臺機構(gòu)從高位向低位旋轉(zhuǎn)時,斷開控制按鈕后,,轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)到位后繼續(xù)移動約0.8~1.2m才停下(正常時轉(zhuǎn)臺到位后應(yīng)立即停止)。 通過比較設(shè)備故障前后控制參數(shù),,確認故障原因是控制板信號PID處理參數(shù)調(diào)整不當,,控制板斜坡控制電阻、d3,、d4凼值調(diào)整過小,,導(dǎo)致控制板t4。(輸出電壓從DC 0升至24V所需時間),、t(輸出電壓從DC 24V降至0所需時間)設(shè)定過長,,造成比例閥心回零滯后,,不能及時關(guān)閉液壓油。 在液壓比例調(diào)節(jié)閥控制的設(shè)備中,,引起設(shè)備執(zhí)行機構(gòu)工作異常(不到位,、越位或失靈等)的原因較多,諸如調(diào)節(jié)閥心磨損過度,,高,、低速驅(qū)動區(qū)調(diào)整不當,液壓系統(tǒng)內(nèi)卸嚴重以及控制參數(shù)設(shè)定不合適等,。 液壓缸前進后退時移動速度時間相差較大,。組裝磷鐵環(huán)壓脫機主缸頂出動作時間過長,為23s,,偏差約16s,。當初認為是設(shè)備控制電磁閥閥體油路阻塞,進行解體,、清洗閥體,,液壓油過濾等處理,故障未明顯改善,??紤]到主缸沖葉閥內(nèi)泄嚴重也會出現(xiàn)該現(xiàn)象,于是整體更換沖葉閥,,故障依舊,。經(jīng)了解,設(shè)備故障前曾更換過設(shè)備液壓油,、夾具及主缸液壓控制流量比例調(diào)節(jié)閥控制板等維修作業(yè),,雖然更換控制板后,對其有關(guān)參數(shù)進行了調(diào)試整定,,但這是在設(shè)備空載(無導(dǎo)桿壓脫)情況下進行的參數(shù)調(diào)整,。判斷是流量比例調(diào)節(jié)閥零點調(diào)整不準確,導(dǎo)致液壓油缸頂出油路供油流量變小,,造成油缸頂出動作時間過長,。重新整定控制板參數(shù),校正液壓流量調(diào)節(jié)閥零點,,帶負載工作時,,主缸頂出動作時間明顯減小,約為8s,。 雖然更換的控制板型號相同,,但新、舊板電子元器件參數(shù)存在差異,,控制板處理信號能力發(fā)生了微小變化(這也是電氣控制裝置更換或維修后需調(diào)試的原因),。新板反饋信號轉(zhuǎn)換級零點偏移,,即當閥心在零位時,控制板上匹配放大器的輸出不為零,,造成位移反饋信號大小和閥心實際位移出現(xiàn)偏差,,合成后的控制信號值發(fā)生變化,液壓缸頂出驅(qū)動端輸出信號電壓較低,,作用在比例閥心上的電磁力矩減小,,導(dǎo)致液壓缸頂出動作時閥心位移較小,給油量減小,,造成主缸頂出動作緩慢,,特別是重載時,動作更加遲緩,。
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