1 引言
隨著3c技術(計算機,、通信,、控制)和變頻技術的不斷發(fā)展,,在居民小區(qū)生活用水、工業(yè)用水,、各類自來水廠,、大型廠礦和消防用水等供水系統(tǒng)中,原來均是采用水塔,、高位水箱等設備,,這些設備不但占地廣、投資大,而且越來越不能滿足現(xiàn)代化的供水要求,。另一方面,,采用傳統(tǒng)的方法很難保證供水的實時性,,并且由于水泵是采用最大供水量設計的,,由于用水高峰時間短,很容易造成能源的浪費以及由于管網(wǎng)壓力過大而引起的管網(wǎng)損壞,。本文以永城煤電集團水廠的控制系統(tǒng)為例,,介紹一種基于plc和觸摸屏控制的恒壓供水系統(tǒng)。
二,、系統(tǒng)簡介
永城煤電集團水廠變頻恒壓供水系統(tǒng)由plc控制器,、兩臺變頻調速器、軟啟動器,、觸摸屏顯示器,、交流接觸器、熱繼電器,、壓力變送器,、水位變送器、流量變送器等其他電控設備以及4臺75kw水泵和一臺45kw的小水泵組成,,如圖1所示,。
圖 1 恒壓供水系統(tǒng)圖
在供水系統(tǒng)的蓄水池中安裝水位變送器,在總出水管安裝壓力變送器和流量變送器,,檢測出水位,、壓力和流量,轉換成4~20ma的信號,,輸入到plc的模擬量輸入模塊,,將檢測到的壓力信號和通過觸摸屏設置的壓力經(jīng)過pid運算,通過控制變頻器的輸出頻率來調整水泵電機的轉速,以達到保持水壓的恒定;同時通過水位檢測,,根據(jù)水位的高低來開啟水源井的多少和調節(jié)反滲透系統(tǒng)的產(chǎn)水能力,。同時,在觸摸屏顯示器上可以顯示各個電機的電流,、頻率,、水位、水壓,、工頻和變頻運行的時間以及各泵的運行狀態(tài),。系統(tǒng)信息還可以通過企業(yè)的intranet網(wǎng)發(fā)布到網(wǎng)絡上,通過網(wǎng)絡進行系統(tǒng)的遠程診斷和控制,。
三,、控制對象
根據(jù)永城煤電集團水廠供水系統(tǒng)現(xiàn)場的實時情況,控制水廠現(xiàn)場設備(泵、閥門等)的開,、關,、停、運行;電磁閥的開啟,、關閉;各水源井的開啟,、停止;變頻器的啟動/停止,以實現(xiàn)水廠恒壓供水的自動控制,。
四,、系統(tǒng)工作原理
該系統(tǒng)具有手動和自動兩種運行方式:
4.1 手動運行方式
選擇手動運行方式時,根據(jù)需要,,通過按啟動和停止按鈕,,來控制各水泵。這種方式只在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時使用,。
4.2自動運行方式
(1) 啟動程序
在自動運行時,,首先檢測5臺泵是否有泵出現(xiàn)故障,如果1#泵出現(xiàn)故障,,則通過觸摸屏在線修改該水泵的狀態(tài),,把1#泵設為故障狀態(tài),則系統(tǒng)啟動時,,自動不啟動1#泵,。其次檢測蓄水池水位,如果符合要求,,1#泵也*,,開始啟動真空泵抽真空,如果滿足要求,,則1#泵變頻交流接觸器吸合,,電機和變頻器連通,同時打開1#泵的電磁閥,,通過檢測壓力的大小,,plc經(jīng)過pid運算,此時變頻器的輸出頻率從0hz開始上升,,如果壓力不夠,,則上升到50hz,延時后,,通過軟啟動器,,將1#泵切換到工頻,再啟動2#泵,,依次類推,,直到出水壓力達到設定壓力,。
(2) 水泵切換程序
根據(jù)流量傳感器檢測到的流量的大小,如果出水量減少,,出水壓力過大,,則plc控制變頻器的輸出頻率,減少出水量來穩(wěn)定出水壓力,。如果變頻器的輸出頻率在20hz,,此時plc開始計時,如果出水壓力降低,,則放棄計時;如果出水壓力一直高于設定壓力,,到一定時間后,,則根據(jù)先投先停的原則,,plc將先關閉正在運行的投入時間最長的泵的電磁閥,再關閉該泵,,直到出水壓力達到設定值,。
(3) 啟動小功率泵
對于永城煤電公司居民生活用水來說,其屬于用水時段性很強的系統(tǒng),,因此在5臺水泵中,,1#-4#泵為75kw,5#泵為45kw,。因此,,當在用水低谷時,一臺45kw的小功率泵就足可以保持供水壓力,,此時,,就可以通過變頻運行5#小功率泵,使其工作在低頻狀態(tài),,就可以維持供水系統(tǒng)的水壓穩(wěn)定,。
(4) 遠程控制和故障診斷
該控制系統(tǒng)通過plc的通訊模塊cp340向設在局后勤處的上位機發(fā)送信息,兩者之間通訊采用rs-485方式,。當在上位機上發(fā)現(xiàn)有故障如蓄水池水位過低時,,可以通知多開啟水源井和反滲透裝置,以提高蓄水池水位,,防止因水位過低造成的水泵干抽現(xiàn)象,。由于系統(tǒng)的上位機可以進行網(wǎng)絡發(fā)布,當出現(xiàn)故障,,而現(xiàn)場人員無法解決時,,通過遠程診斷功能,由廠家?guī)椭幚怼?/p>
五,、控制系統(tǒng)硬件配置及軟件編程
5.1 硬件配置
(1) plc的配置
可編程控制器采用siemens的s7-300系列cpu-314主機,,1個電源模塊,,2個32位i/o模塊,2個16位輸出模塊,,2個12位ad模塊,,1個12位da模塊和一個cp340模塊。cp340和上位機之間通過rs-485進行通信,。
(2) 觸摸屏
觸摸屏選用siemens生產(chǎn)的tp270系列,,它自身具有豐富的操作系統(tǒng),可以方面的通過串行通訊與編程器通信,,也可以和plc通過mpi網(wǎng)進行通信,。通過觸摸屏可以實時顯示電機電流、管網(wǎng)壓力,、水位,、流量、各水源井工作情況以及各種故障信息;還可以通過觸摸屏對plc進行在線控制,。
(3) 變頻器及控制方式選擇
在本系統(tǒng)中,,根據(jù)冗余設計原則,采用2個三菱專用供水變頻器,,以在發(fā)生故障時相互備用,。由plc開關量輸出控制變頻器的啟動/停止。
5.2 軟件編程
(1) plc編程
plc從軟件配置上有系統(tǒng)程序和用戶程序,。系統(tǒng)程序裝配在cpu模塊上隨硬件的產(chǎn)品而來,。用戶程序是編程器編好程序后輸入到可編程序控制器的存儲模塊,程序是采用塊式結構形式,,共有5種形式:組織塊(0b),、程序塊(pb)、功能塊(fb),、數(shù)據(jù)塊(db),、順序塊(sb)(本系統(tǒng)未用)。因此,,在plc軟件中使各種功能的程序模塊通過主程序有機的結合起來,。故plc程序主要解決現(xiàn)場各泵的啟動程序、切換程序,、啟動小功率泵;模擬量的處理;與上位機和觸摸屏通信數(shù)據(jù)的處理功能等,。
(2) 上位機程序
上位機使用vb編寫通信程序和建立數(shù)據(jù)庫。通信程序發(fā)出的命令幀格式要*符合siemens公司plc的rs-485通信協(xié)議;對plc發(fā)回的響應幀,,上位機必須進行拆裝,、識別,才能正確的分離出交換數(shù)據(jù)和有用的狀態(tài)信息,。
(3) 觸摸屏程序
觸摸屏程序主要有主畫面,、參數(shù)設置,、供電回路、反滲透,、實時曲線,、報表統(tǒng)計、故障維護等畫面組成,,其結構如圖2所示,。
圖2 觸摸屏程序結構
五、結束語
在供水系統(tǒng)中采用基于plc與觸摸屏控制的變頻恒壓供水系統(tǒng),,可以根據(jù)實際需要水壓的變化自動調節(jié)水泵的轉速或加減速,,實現(xiàn)恒壓供水,降低能耗;還可以延長主泵電機的使用壽命,。由于采用了雙變頻器,,在一臺變頻器出現(xiàn)故障時,系統(tǒng)可以自動的切換到另一臺變頻器,,基本可以保持不間斷的恒壓供水,具有一定的*性,。
目前,該系統(tǒng)在永城煤電集團水廠經(jīng)過一年多的運行后,,運行狀況良好,達到了預期的設計要求,,節(jié)能,,受到了用戶的好評,具有很好的應用前景,。
相關產(chǎn)品
免責聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權或有權使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載,、摘編或利用其它方式使用上述作品,。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內使用,,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”,。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任,。
- 本網(wǎng)轉載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任,。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,,并自負版權等法律責任,。
- 如涉及作品內容、版權等問題,,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系,,否則視為放棄相關權利。