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脫硫效率的影響因素

來源:北京希望世紀(jì)科技有限公司   2016年08月25日 16:15  

                          脫硫效率的影響因素

 

 

1 煙氣與脫硫劑接觸時間

 

煙氣自氣-氣加熱器進(jìn)入吸收塔后,,自下而上流動,,與噴淋而下的石灰石漿液霧滴接觸反應(yīng),,接觸時間越長,,反應(yīng)進(jìn)行得越*,。每層噴淋盤對應(yīng)一臺循泵,,排列順序為1、2,、3,、4號自下而上(見圖1),,4號循環(huán)泵對應(yīng)的噴淋盤位置zui高,與煙氣接觸洗滌的時間zui長,,因此投運4號循環(huán)泵有利于煙氣和脫硫劑充分反應(yīng),,相應(yīng)的脫硫率也高。從表1實際運行的情況可以發(fā)現(xiàn),,在處理1臺機(jī)組煙氣時,,不論運行哪3臺循環(huán)泵都能保持很高的脫硫率,而運行2臺循環(huán)泵時如果開啟4號循環(huán)泵,,則脫硫率可比運行其它循環(huán)泵時的脫硫率高出1~2%,,*;處理2臺機(jī)組煙氣時,,2,、3、4循環(huán)泵聯(lián)合運行時的脫硫率要比1,、2,、3號泵聯(lián)合運行時高出3%以上,可見,,4號循環(huán)泵的投運對提高脫硫率*,,3號循環(huán)泵的影響次之,2號,、1號依次減弱,,也就是說,煙氣與脫硫劑的接觸時間越長,,脫硫率越高,。另外,新鮮的石灰石漿液是通過3號或4號循環(huán)管注入的,,所以3,、4號循環(huán)泵的投運與否將直接影響脫硫率。

 

2 漿液循環(huán)量

 

新鮮的石灰石漿液噴淋下來后與煙氣接觸后,,SO2等氣體與石灰石的反應(yīng)并不完全,需要不斷地循環(huán)反應(yīng),,從表1可以發(fā)現(xiàn),,運行3臺循環(huán)泵的脫硫率明顯高于只運行2臺的工況。原因是增加了漿液的循環(huán)量,,也就加大了CaCO3與SO2的接觸反應(yīng)機(jī)會,,從而提高了SO2的去除率。此外,,增加漿液的循環(huán)量,,將促進(jìn)混合漿液中的HSO3-氧化成SO42-,,有利于石膏的形成。

 

3 吸收塔漿液pH值

煙氣中SO2與吸收塔漿液接觸后發(fā)生如下一些化學(xué)反應(yīng):

 

SO2+H2O=HSO3+H

CaCO3+H=HCO3-+Ca2+

HSO3+1/2O2=SO42+H

SO42-+Ca2++2H2O=CaSO4·2H2O

 

 

從以上反應(yīng)歷程不難發(fā)現(xiàn),,高pH的漿液環(huán)境有利于SO2的吸收,,而低pH則有助于Ca2+的析出,二者互相對立,,因此選擇一合適的pH值對煙氣脫硫反應(yīng)至關(guān)重要,。為此我們做了一次試驗,在連續(xù)一段時間(10 h)內(nèi),,人為調(diào)整石灰石漿液進(jìn)吸收塔的流量,,使?jié){液的pH值先從小到大,然后又逐漸減少,,圖2反映了pH變化時,,脫硫率及漿液中CaCO3、CaSO4·2H2O含量的變化曲線,。

 

通過試驗發(fā)現(xiàn),,在一定范圍內(nèi)隨著吸收塔漿液pH的升高,脫硫率一般也呈上升趨勢,,因為高pH意味著漿液中有較多的CaCO3存在,,對脫硫當(dāng)然有益,但pH>5.8后脫硫率不會繼續(xù)升高,,反而降低,,原因是隨著H+濃度的降低,Ca2+的析出越來越困難,,當(dāng)pH

=5.9時,,漿液中CaCO3的含量達(dá)到2.98%,而CaSO4·2H2O含量也低于90%,,顯然此時SO2與脫硫劑的反應(yīng)不*,,既浪費了石灰石,又降低了石膏的品質(zhì),,pH再下降時,,CaSO4·2H2O含量又回升,CaCO3則降低,。因此,,漿液pH值既不能太高又不能太低,一般情況下控制吸收塔漿液的pH在5.4~5.5之間,,能使脫硫反應(yīng)的Ca/S保持在設(shè)計值(1.02左右)內(nèi),,獲得較為理想的脫硫率,同時又使?jié){液中CaCO3的含量低于1%

 

4 氧量

 O2參與煙氣脫硫的化學(xué)過程,,使4HSO3-氧化為SO42-,,圖3顯示了接收二臺機(jī)組煙氣時,,在煙氣量、SO2濃度,、煙溫等參數(shù)基本恒定的情況下氧量對脫硫率的影響曲線,,隨著煙氣中O2含量的增加,CaSO4·2H2O的形成加快,,脫硫率也呈上升趨勢,。當(dāng)原煙氣中氧量一定時,可入為往吸收塔漿液中增加氧氣,,所以多投運氧化風(fēng)機(jī)可提高脫硫率,。當(dāng)煙氣中O2含量為6.0%時,運行2臺氧化風(fēng)機(jī)比運行1臺氧化風(fēng)機(jī)的脫硫率高出2%左右,。

 

 

5 石膏漿液密度

 

隨著煙氣與脫硫劑反應(yīng)的進(jìn)行,,吸收塔的漿液密度不斷升高,通過吸收塔漿液化學(xué)成分的取樣分析結(jié)果,,當(dāng)密度>1085 kg/m3時,,混合漿液中Ca-CO3CaSO4·2H2O的濃度已趨于飽和,CaSO4·2H2O對SO2的吸收有抑制作用,,脫硫率會有所下降,;而石膏漿液密度過低(<1075 kg/m3=時,說明漿液中CaSO4·2H2O的含量較低,,CaCO3的相對含量升高,,此時如果排出吸收塔,將導(dǎo)致石膏中Ca-CO3含量增高,,品質(zhì)降低,,而且浪費了脫硫劑石灰石。因此運行中控制石膏漿液密度在一合適的范圍內(nèi)(1075~1085 kg/m3),,將有利于FGD的有效,、經(jīng)濟(jì)運行。

 

6 煙塵

 

原煙氣中的飛灰在一定程度上阻礙了SO2與脫硫劑的接觸,,降低了石灰石中Ca2+的溶解速率,,同時飛灰中不斷溶出的一些重金屬如Hg、Mg,、Cd,、Zn等離子會抑制Ca2+與HSO3-的反應(yīng)。試驗證明,,如果煙氣中粉塵含量持續(xù)超過400 mg/m3(干),,則將使脫硫率下降1%~2%,,并且石膏中CaSO4·2H2O的含量降低,,白度減少,,影響了品質(zhì)。

 

7 煙氣溫度實際運行過程中,,機(jī)組負(fù)荷變化較頻繁,,FGD進(jìn)口煙溫也會隨之波動,對脫硫率有一定的影響,。理論上進(jìn)入吸收塔的煙氣溫度越低,,越利于SO2氣體溶于漿液,形成HSO3-,,所以高溫的原煙氣先經(jīng)過氣-氣加熱器降溫后再進(jìn)入吸收塔與脫硫劑接觸有利于SO2的吸收,。實際運行結(jié)果也證實了這一點,在處理二臺機(jī)組煙氣,、運行2,、4號循環(huán)泵、進(jìn)口煙氣SO2濃度和氧量基本不變的工況下,,當(dāng)進(jìn)入吸收塔的煙溫為96℃時,,脫硫率為92.1%;當(dāng)煙溫升到103℃時,,脫硫率已下降至84.8%,,而接收一臺機(jī)組煙氣時煙溫對脫硫率的影響就更明顯了。

 

 

 

 

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