一,、案例背景
某公司新上一套日處理10km3沼氣凈化裝置,,該裝置分脫硫和脫碳兩部分,其中,,脫硫裝置又分濕法脫硫和干法脫硫兩部分,,濕法脫硫裝置參照國內(nèi)化肥行業(yè)半水煤氣脫硫裝置的工藝設(shè)計(jì),兩個干法脫硫罐串聯(lián)于脫硫塔后,。并采用紅外氣體分析儀Gasboard-3500(防爆型)進(jìn)行氣體監(jiān)測,。
紅外氣體分析儀Gasboard-3500(防爆型)
但在生產(chǎn)過程中,脫硫系統(tǒng)多次出現(xiàn)了脫硫塔效果差,、脫硫罐阻力大等問題,,以至于兩周之內(nèi)兩次停產(chǎn)重新裝填脫硫劑,,既增大勞動強(qiáng)度又影響正常生產(chǎn)。經(jīng)多方面分析原因并反復(fù)試驗(yàn),,根據(jù)紅外氣體分析儀Gasboard-3500(防爆型)的檢測數(shù)據(jù),。確定新的工藝指標(biāo)和操作方法。
二,、脫硫系統(tǒng)工藝簡介
沼氣在脫硫塔內(nèi)與脫硫液逆向接觸,脫除硫化氫,,經(jīng)氣液分離器去干法脫硫罐二次脫硫,,進(jìn)入壓縮機(jī),送脫碳工序,。
沼氣流程:沼氣氣柜一脫硫塔一氣液分離器一干法脫硫罐一壓縮機(jī)一脫碳工序,。
脫硫液流程:脫硫塔一富液槽一富液泵一再生槽一貧液槽一貧液泵一脫硫塔。
主反應(yīng):
H2S+Na2CO3=NaHS+NaHCO3
2NaHS+O2 (TTS)=2S↓+2NaOH
NaOH+NaHCO3=Na2CO3+H2O
副反應(yīng):
Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3
2NaHS+2O2=2Na2S2O3+H2O
干法脫硫:
Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2S3·H2O+3H2O
再生:
2Fe2S3·H2O+3O2= 2Fe2O3·H2O+6S
主要工藝指標(biāo):
脫硫塔后:H2S≤100ppm
脫硫罐后:H2S~<20ppm
總堿度:0.4~0.6mol/L
Na2CO3:4.0~7.0g/L
NaHCO3:25.0~30.0g/L
脫硫液溫度:30~40℃
脫硫液流量:30~40m/h
三,、問題分析
1.存在的問題
在脫硫液溫度,、流量正常的情況下,脫硫塔后,、脫硫罐后硫化氫嚴(yán)重超標(biāo),,脫硫液脫硫效率低,造成大量硫化氫被吸附于脫硫罐中,,造成脫硫罐嚴(yán)重堵塞,,不得不停產(chǎn)重裝處理。
脫硫效率按下式計(jì)算:
脫硫效率=(原料氣硫化氫含量-脫硫塔后硫化氫含量)/原料氣硫化氫含量x100%
H2S超標(biāo)情況見表1,。
2.分析原因
當(dāng)加入純堿后,,脫硫液的脫硫效果有所好轉(zhuǎn),脫硫罐后硫化氫含量亦有所降低,,說明脫硫塔的脫硫效果在脫硫系統(tǒng)中起主要作用,。由于脫硫塔后硫化氫含量太高,造成脫硫罐負(fù)荷高,,以至脫硫罐嚴(yán)重堵塞,,系統(tǒng)不得不停產(chǎn)重裝兩個串聯(lián)的脫硫罐,但由于脫硫塔的脫硫效果沒有好轉(zhuǎn),,僅兩周后又得重裝脫硫罐,,影響正常生產(chǎn)。
從脫硫液方面看,,在裝置原始開產(chǎn)時,,用軟水配了共25m3脫硫液,碳酸鈉起始濃度高達(dá)48.0g/L,,但是僅僅運(yùn)行了五天,,碳酸鈉含量急劇下降,,雖然每天往脫硫液中加入的純堿相當(dāng)于5.0g/L,但并沒有阻止碳酸鈉含量的下降,,而且很快降至指標(biāo)下限(4.0g/L)以下,,具體數(shù)據(jù)見表2。
從表2數(shù)據(jù)可以看出,,盡管每天加入的純堿相當(dāng)于5.0g/L,,但并沒有控制住碳酸鈉含量,而碳酸氫鈉含量卻一直上升:開產(chǎn)第四天已達(dá)到了指標(biāo)上限的兩倍左右,,雖然總堿度也一直上升,,但總堿度的升高并沒有提高脫硫效率。
反復(fù)分析問題產(chǎn)生的原因,,認(rèn)為沼氣與半水煤氣成分有較大差異,,尤其是二氧化碳含量的差距更為突出:沼氣中CO2在30% ~40% ,而半水煤氣CO2僅在8%~10% ,,可能是副反應(yīng)消耗了大量的純堿,,造成了碳酸氫鈉含量的居高不下,因?yàn)閺拿摿蚍磻?yīng)來看,,脫除沼氣中硫化氫并不消耗純堿,。為驗(yàn)證這一想法,分析脫硫塔后CO2含量,,原料氣中CO2為37.4%~42.3% ,,脫硫塔后CO2為14.6% 一17.2% 。
從開產(chǎn)之前的數(shù)據(jù)來看,,原料氣CO2zui高為42.6% ,,zui低為34.7%。經(jīng)過脫硫塔后被吸收了氣體總體積的15%左右,,造成脫硫液中碳酸鈉含量的急劇下降和碳酸氫鈉含量的迅速升高,,使得脫硫效率大為降低。
四,、解決方案
要解決脫硫塔脫硫效率低的問題,,應(yīng)控制住脫硫液中碳酸鈉和碳酸氫鈉的含量。在脫硫液中,,碳酸鈉為有效成分,、碳酸氫鈉為無效成分,只加人純堿不一定能夠控制住碳酸鈉含量,,而且還會進(jìn)一步增高碳酸氫鈉含量,。需要采取既能保持碳酸鈉含量,提高脫硫效率,還能降低碳酸氫鈉的含量方法,。從主反應(yīng)來看,,可以加入燒堿。
為避免加燒堿會對生產(chǎn)造成大的影響,,采取燒堿和純堿一起加的方式:先往配堿槽中加人脫硫液2~3m (含碳酸氫鈉約100~150kg),,然后加入50kg燒堿,待燒堿全部反應(yīng)后,,再加入40kg純堿和適量脫硫劑,,將該脫硫液送人系統(tǒng)脫硫液,脫硫效果見表3,。
由表3可以看出,,在脫硫液中加入一定量燒堿后,碳酸鈉含量得到控制,,碳酸氫鈉含量也有大幅下降,脫硫效率明顯提高,。從以上分析數(shù)據(jù)來看,,因碳酸氫鈉的含量較高,總堿度不能控制在0.4~0.6mol/L,,而應(yīng)控制在0.7mol/L以上,。
五、結(jié)語
(1)使用沼氣分析儀監(jiān)測甲烷含量,,掌握甲烷回收率,、脫硫效率等關(guān)鍵數(shù)據(jù),并據(jù)此進(jìn)行厭氧發(fā)酵,、提純過程的工藝優(yōu)化,,可以顯著提高沼氣和生物天然氣工程的經(jīng)濟(jì)效益。
(2)沼氣脫硫不同于半水煤氣脫硫,,其二氧化碳高的性質(zhì)決定了其脫硫不能照搬半水煤氣脫硫工藝,,需要加以改進(jìn)。
(3)因沼氣的二氧化碳量較高,,造成脫硫液碳酸氫鈉含量高,,因此總堿度指標(biāo)應(yīng)控制在0.7mol/L以上。
(4)在沼氣二氧化碳含量高的情況下,,可以往脫硫液中加入一定量的燒堿,,但要注意加入量必須參照系統(tǒng)脫硫液中碳酸氫鈉含量,必須在配堿槽中加入,,不能讓燒堿直接進(jìn)入脫硫液中,,特別是在脫硫效率低、碳酸氫鈉高的情況下更應(yīng)如此。
(5)改進(jìn)后成本沒增加多少,,但脫硫效率卻大大提高,,而且還避免了碳酸氫鈉含量繼續(xù)升高。
(6)如果原料氣量有變化,,脫硫液中碳酸氫鈉含量會隨生產(chǎn)情況變化,,每天加入的燒堿也要隨之調(diào)整。若碳酸氫鈉含量在50~60L或更高時,,可只加燒堿,。
(7)燒堿溶于脫硫液時會放出大量熱,且具有強(qiáng)腐蝕性,,操作務(wù)必注意安全,。
(來源:公眾號@沼氣工程及其測控技術(shù))
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