近日,,晶泰科技順利交付給復(fù)旦大學(xué)化學(xué)系麻生明院士團隊一臺 XmartChem® 智能合成工作站(手套箱工站),,用于團隊某催化劑的合成篩選研究,目前該設(shè)備已落地復(fù)旦大學(xué)邯鄲校區(qū)投入使用,。
2023 年 5 月,晶泰科技接到了復(fù)旦大學(xué)麻生明院士團隊購買 “自動化高通量合成工作站” 的需求,。課題組在進(jìn)行 “催化反應(yīng)篩選” 研究時,,為了開發(fā)機器學(xué)習(xí)算法,有大量標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)的要求,,但面臨著以下這些問題:
• 人工實驗時,,不可避免會產(chǎn)生一些人為誤差;
• 人工實驗結(jié)果一致性難保證,,數(shù)據(jù)記錄難追溯,;
• 項目研究需要在惰性氣氛反應(yīng)條件下,工作流程步驟多反應(yīng)復(fù)雜,,想利用自動化方式打通全流程,,具有很大的挑戰(zhàn);
• 國外產(chǎn)品價格昂貴且大多不接受指定流程的定制服務(wù),國內(nèi)產(chǎn)品供應(yīng)商很少聚焦化學(xué)領(lǐng)域,。
晶泰科技自動化團隊在了解了麻院士團隊使用場景和技術(shù)要求后,,迅速給出了自動化解決方案,,雙方多輪溝通后最終確認(rèn)了執(zhí)行方案,復(fù)旦大學(xué)智能合成工作站(手套箱工站)項目正式立項,。復(fù)旦大學(xué)作為晶泰科技 XmartChem® 智能合成工作站的首個高??蛻簦覀兎浅V匾暣舜蔚暮献?,因此項目立項后,,研發(fā)過程中的關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)、功能模塊的設(shè)置,、里程碑節(jié)點的順利推進(jìn),,我們都會及時和對方確認(rèn),讓客戶放心安心,。我們會從客戶需求出發(fā),,設(shè)計滿足其需要的功能模塊和產(chǎn)品,并基于多年深耕化學(xué)自動化領(lǐng)域的經(jīng)驗,,提前和客戶溝通潛在的風(fēng)險和實際應(yīng)用過程中可能出現(xiàn)的問題,,綜合考慮后提供最優(yōu)解決方案,讓客戶深度了解 “產(chǎn)品是什么” “產(chǎn)品能做什么”,,避免最后 “貨不對版” 的問題發(fā)生,。
產(chǎn)品測試階段,,客戶提出在稀釋過程中,,實現(xiàn)一吸多排的功能,減少轉(zhuǎn)移次數(shù),,從而提高時效的優(yōu)化建議。
針對客戶的特定需求,晶泰開發(fā)團隊迅速開展了市場調(diào)研,剖析了市面上移液器一吸多排技術(shù)的技術(shù)特點和用戶實際體驗,。結(jié)果發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有技術(shù)普遍存在 “首尾排液誤差大,,連續(xù)排液時易出現(xiàn)滴液” 的問題,。 為了攻克這一技術(shù)難題,晶泰開發(fā)團隊結(jié)合實測數(shù)據(jù)和各類溶劑的沸點,、粘度等特性進(jìn)行分析與討論,,終于成功設(shè)計出一版解決方案,該方案不僅實現(xiàn)了一吸多排的功能,,而且在每次排液時都能保證精度滿足客戶需求,,解決了滴液現(xiàn)象的發(fā)生。該方案實現(xiàn) 48pcs 實驗通量的稀釋時間從 50min 縮減到 15min 左右,有效提升了實驗效率,,獲得了客戶的高度認(rèn)可,。
產(chǎn)品交付過程中,客戶提出當(dāng)前配置的 125ml 溶劑瓶較大,不適合存儲高價值/量少的溶劑,希望能夠有一些更小的溶劑瓶用于承載該類溶劑。晶泰研發(fā)團隊在接收到客戶需求后,迅速行動,首先仔細(xì)檢查現(xiàn)有整機的硬件配置,,評估是否有擴展的空間,,并探討了軟件層面新增溶劑瓶的開發(fā)任務(wù),。
• 24 小時內(nèi)給出解決方案:新增 12pcs 的 8ml 溶劑瓶和 6pcs 的 40ml 溶劑瓶,,并對設(shè)備進(jìn)行硬件改造和軟件優(yōu)化,,全面滿足客戶對不同梯度體積溶劑的使用需求;
• 方案提出后兩周內(nèi):完成硬件設(shè)計和物料采購,,以及軟件功能的開發(fā),并到達(dá)客戶現(xiàn)場進(jìn)行升級改造調(diào)試,;
• 方案提出后三周內(nèi):升級調(diào)試完成,并交付客戶使用,;
新的方案不僅維持了初始溶劑瓶的數(shù)量,,還實現(xiàn)了對各種梯度體積溶劑的兼容,有效提升了溶劑的使用效率,??蛻魧π路桨副硎靖叨葷M意,對團隊的專業(yè)能力和高效響應(yīng)給予了高度評價,。
客戶的測試實驗為 Suzuki 偶聯(lián)反應(yīng),,該反應(yīng)涉及了金屬催化劑、有機化合物,、無機堿,、有機溶劑和水,。然而,第一輪測試結(jié)果卻并不理想,,各個孔位的產(chǎn)率相差較大,,晶泰研發(fā)團隊分析原因可能如下:
• 碳酸鉀遇水結(jié)塊,影響反應(yīng)效果,;
• 碳酸鉀固體包雜了部分底物,,導(dǎo)致沒有完全反應(yīng);
• 反應(yīng)是非均相的,,磁子較小無法使反應(yīng)體系混合均勻,,使得產(chǎn)率均一性較差。
基于上述假設(shè),,首先,,我們將碳酸鉀配置成水溶液。但在加樣過程中,,可以明顯觀察到當(dāng)將碳酸鉀溶液注射進(jìn)反應(yīng)體系時,,有大量白色沉淀析出,因此排除該原因,;接著,,我們使用了不同規(guī)格的磁子來開展反應(yīng),最終把各個孔位的產(chǎn)率差值能夠控制在 5% 以內(nèi),。
對于非均相反應(yīng),,特別是當(dāng)反應(yīng)為包含兩相溶液、有機物,、無機堿,、金屬催化劑這類復(fù)雜的體系時,攪拌是否充分是影響產(chǎn)率的關(guān)鍵因素,。新的實驗磁子方案,,可以讓客戶實驗反應(yīng)體系混合均勻,催化劑能夠充分參與到催化循環(huán)中,,各個孔位的產(chǎn)率差值從原來的 14% 控制到了 5% 以內(nèi),,客戶欣然接受了新方案。
產(chǎn)品順利交付
經(jīng)過幾個月的努力,我們的XmartChem® 智能合成工作站(手套箱工站)經(jīng)過層層考驗順利交付到了客戶現(xiàn)場,,并在 10 天內(nèi)完成安裝調(diào)試培訓(xùn),,得到客戶的驗收批準(zhǔn),!
我們非常高興復(fù)旦大學(xué)麻院士團隊能夠信任晶泰科技,并將這個需求交給晶泰研發(fā)團隊完成,。我們很榮幸能夠不辜負(fù)這份信任,,并成功交付這臺 XmartChem® 智能合成工作站(手套箱工站)。期待 XmartChem® 在復(fù)旦大學(xué)開啟新的篇章,,助力學(xué)校師生進(jìn)行課題研究,,為化學(xué)研究領(lǐng)域做出貢獻(xiàn)!
從內(nèi)部的化學(xué)合成場景出發(fā),,晶泰科技建立了高柔性、高容錯的陣列式自動化實驗室,,對化學(xué)自動化有深刻理解,,設(shè)備經(jīng)過內(nèi)部大量化學(xué)反應(yīng)驗證,可通過專業(yè)技術(shù)和行業(yè)經(jīng)驗解答客戶的技術(shù)需求并提供支持,。
晶泰科技將自動化技術(shù)與手套箱有機結(jié)合,,研發(fā)的機器人工作站系列——XmartChem® 智能合成工作站(手套箱工站),自動完成合成實驗中投料,、反應(yīng),、產(chǎn)物稀釋、過濾全過程,,實現(xiàn)無水無氧操作體系下化學(xué)合成實驗操作流程自動化,,專門為化學(xué)人員研發(fā)的軟件系統(tǒng) ,直觀易用,。突破高通量合成篩選的瓶頸,,降低操作門檻,提高實驗的效率和安全性,,增加科學(xué)研究產(chǎn)出,。
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