一,、工程實(shí)例
某鎢礦選廠于2007年投入生產(chǎn),,在原礦中,金屬鎢的儲量相對較高大,,同時伴生金屬包括銅,、鉬等。在選廠生產(chǎn)中,,全廠分為重選段和細(xì)泥段二個作業(yè)工段,其中,,重選段每天能夠處理原礦約4500t,,選礦工藝相對成熟,但還未實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的自動化控制,,工人僅僅能夠憑借自身的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行手動調(diào)節(jié),,不僅較高難實(shí)現(xiàn)對生產(chǎn)過程的及時準(zhǔn)確控制,難以獲得良好的生產(chǎn)指標(biāo),,同時也缺乏合理有效的管理數(shù)據(jù)支撐,,在成本核算中存在著較高大的困難。應(yīng)用選礦自動化技術(shù),,能夠充分考慮選礦過程中存在的各種影響因素,,同時能夠隨著入選礦石性質(zhì)的變化,自動改變對于各個變量的管理和控制,,使得選礦指標(biāo)能夠達(dá)到***值,,同時豐富管理手段,提高管理效果,,降低管理成本,。在鎢礦選廠生產(chǎn)中,應(yīng)用電磁流量計組成自動化監(jiān)控系統(tǒng),,能夠有效豐富選礦管理手段,,降低生產(chǎn)成本,,提高生產(chǎn)效率。本文結(jié)合相應(yīng)的工程實(shí)例,,對自動化監(jiān)控系統(tǒng)在鎢礦選廠生產(chǎn)中的設(shè)計應(yīng)用進(jìn)行了分析和探討,。
二、自動化監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計
針對鎢礦選廠生產(chǎn)的實(shí)際需求,,這里應(yīng)用相應(yīng)的自動化技術(shù),,對自動化監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行了設(shè)計。在系統(tǒng)設(shè)計中,,遵循“方案合理,、技術(shù)*、運(yùn)行可靠,、操作方便"的原則,,系統(tǒng)整體采用集散控制系統(tǒng),基于現(xiàn)場總線通訊,,其整體網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架如下:
在設(shè)計區(qū)域建設(shè)中央控制室,,包括一個工程師站和一個操作站。DCS主柜設(shè)置在設(shè)備室,,位于控制室旁邊,,在現(xiàn)場相對集中的區(qū)域,放置一套遠(yuǎn)程I/O柜,,在主柜與I/O柜間,,采用Profibus總線通訊;在工程師站,、操作員站及DCS站主柜間,,采用以太網(wǎng)通訊。對于上位組態(tài)軟件,,采用亞控組態(tài)***軟件平臺,,從實(shí)際管理需求出發(fā),進(jìn)行自主開發(fā),。
根據(jù)該選廠生產(chǎn)管理的實(shí)際需要,,應(yīng)該對以下設(shè)備進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)測和控制:
(1)水計量:包括全廠14處用水,都需要進(jìn)行相應(yīng)的計量考核,,實(shí)現(xiàn)選廠用水調(diào)度的水平衡,。
(2)合格礦計量:在選廠生產(chǎn)過程,***共需要4處合格礦需要進(jìn)行計量,。
(3)原礦石計量:主要是在礦石機(jī)車運(yùn)輸軌道對需要運(yùn)出的礦石進(jìn)行計量,。
(4)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測:對選廠生產(chǎn)中各類機(jī)械設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的監(jiān)測和管理。
電磁流量計控制系統(tǒng)
三,、自動化監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)
應(yīng)用自動化監(jiān)控系統(tǒng),,能夠有效實(shí)現(xiàn)對選廠生產(chǎn)過程中用水,、用電、物料,、設(shè)備等的實(shí)時在線監(jiān)測,,能夠及時對出現(xiàn)的故障進(jìn)行報警,對需要調(diào)節(jié)的設(shè)備進(jìn)行控制,,同時也可以根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要,,生成相應(yīng)的生產(chǎn)報表。整個自動化監(jiān)控系統(tǒng)包括以下五個組成部分:
(1)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng),。該系統(tǒng)的主要功能,,是針對設(shè)備啟停、故障及運(yùn)行狀態(tài)的監(jiān)測和管理,,以及對一些特殊設(shè)備,,如圓錐破碎機(jī)、棒磨機(jī)等工作電流,、壓力等的監(jiān)測,。在設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)中,通過采集設(shè)備電氣輔助點(diǎn),、熱繼信號點(diǎn)的信號,,并將其傳輸?shù)较鄬械膮^(qū)域,然后經(jīng)由多芯線纜,,傳輸?shù)絀/O柜的信息采集模塊,,為后續(xù)的分析和管理提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)支持。在圓錐破碎機(jī)和棒磨機(jī)中,,存在著***立的控制系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)與工程師站和操作站的相互通信,,設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)和相關(guān)參數(shù)能夠通過通訊的方式,,在自動監(jiān)控系統(tǒng)中準(zhǔn)確直觀的反映出來。
(2)棒磨控制系統(tǒng),。在鎢礦選廠生產(chǎn)中,,棒磨流程如下:采集到的礦石經(jīng)振動給料機(jī)送到輸送皮帶上,經(jīng)單螺旋分***機(jī)等環(huán)節(jié),,進(jìn)入棒磨機(jī)進(jìn)行磨礦加工,。在該企業(yè)中,棒磨車間***共有二臺棒磨機(jī),。結(jié)合棒磨給料自動調(diào)節(jié)系統(tǒng),,能夠以棒磨機(jī)的實(shí)際運(yùn)行工況為依據(jù),實(shí)現(xiàn)對于振動給料機(jī)給料量和給料皮帶運(yùn)行速度的控制,,從而實(shí)現(xiàn)對于棒磨進(jìn)料量的自動調(diào)節(jié)和控制,。不僅如此,,還能夠根據(jù)實(shí)際需要,進(jìn)行相應(yīng)的人工干預(yù),。棒磨控制系統(tǒng)主要包括PLC,、觸摸屏、變頻器以及電流檢測設(shè)備和通訊模塊等組成,,通過以太網(wǎng)實(shí)現(xiàn)與整個自動化監(jiān)控系統(tǒng)的連接,。
(3)水計量系統(tǒng)。根據(jù)選廠新水用量,、尾礦回水用量和廠前回水用量,,結(jié)合相應(yīng)的用水分配情況及水處理工藝流程,在14處需要進(jìn)行計量的供水管道上,,安裝電磁流量計,,將流量信號傳輸?shù)絀/O柜的模擬量輸入模塊,經(jīng)由PLC系統(tǒng)進(jìn)行處理,。水計量系統(tǒng)可以實(shí)時顯示各處流量,,并進(jìn)行自動累計,同時按照生產(chǎn)需要,,自動生成生產(chǎn)報表,。對各水池水位實(shí)時顯示,方便生產(chǎn)調(diào)度及時調(diào)整抽水時段,,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)用電的平峰填谷,。在對電磁流量計進(jìn)行選擇時,應(yīng)該確保其附帶現(xiàn)場儀表,,以方便現(xiàn)場了解用水情況,。
(4)圓錐破碎控制系統(tǒng)。圓錐破碎控制系統(tǒng)是一個相對***立的閉環(huán)控制系統(tǒng),,這里選擇西門子200PLC作為核心控制器,,利用溫度變送器,實(shí)現(xiàn)對于潤滑油溫度的監(jiān)測,;利用壓力變送器,,實(shí)現(xiàn)對油缸壓力的監(jiān)測;利用電流變送器,,實(shí)現(xiàn)對主電機(jī)電流的檢測,。PLC系統(tǒng)能夠根據(jù)采集到的數(shù)據(jù),按照相應(yīng)的控制模型,,輸出一定的控制量,,結(jié)合變頻器,控制給礦電機(jī)的轉(zhuǎn)速,從而實(shí)現(xiàn)對給礦量的控制,,保證圓錐破碎機(jī)工作負(fù)荷的穩(wěn)定性,。不僅如此,應(yīng)該根據(jù)相應(yīng)的要求,,對排礦口的大小進(jìn)行設(shè)定,,并通過液壓系統(tǒng)的電磁閥,對錐體的升降進(jìn)行控制,,以調(diào)整排礦口的大小,。在系統(tǒng)中,遠(yuǎn)程監(jiān)控***可以通過設(shè)計監(jiān)控界面,,實(shí)現(xiàn)對于破碎機(jī)工作狀態(tài)的監(jiān)測,,同時也能夠?qū)崿F(xiàn)參數(shù)的設(shè)置及破碎機(jī)的控制。該系統(tǒng)同樣通過以太網(wǎng),,實(shí)現(xiàn)與自動化監(jiān)控系統(tǒng)的相互通訊,。
(5)供電計量系統(tǒng)。在原本的選廠生產(chǎn)中,,供電計量一般都是通過人工抄表的方式進(jìn)行,,不僅工作效率低下,而且容易出現(xiàn)人為失誤,。而在該供電計量系統(tǒng)中,,可以在需要計量的位置安裝相應(yīng)的電計量模塊,從而實(shí)現(xiàn)對于用電度數(shù)的自動計量,,以及對各種電參數(shù)的自動監(jiān)測,,如三相電壓、三相電流,、有功功率,、無功功率、功率因數(shù)等,。所有的電計量模塊都能夠通過RS-485通訊,,實(shí)現(xiàn)與上位計算機(jī)系統(tǒng)的相互通訊,并在操作站計算機(jī)系統(tǒng)中自動生成相應(yīng)的記錄報表,,方便進(jìn)行管理。
四,、結(jié)語
在實(shí)際應(yīng)用過程中,,基于PLC和計算機(jī)的選礦生產(chǎn)自動化監(jiān)測系統(tǒng)取得了良好的效果,系統(tǒng)設(shè)計合理,,能夠有效滿足實(shí)際生產(chǎn)的需要,,進(jìn)行相應(yīng)的功能和配置設(shè)計;設(shè)備選型合理,從鎢礦山的特點(diǎn)和周邊環(huán)境出發(fā),,對裝備進(jìn)行的合理選擇,,在保證系統(tǒng)穩(wěn)定性和可靠性的同時,有效減少了成本投入,,為生產(chǎn)成本的核算以及生產(chǎn)效率的提高提供了準(zhǔn)確的依據(jù),,為企業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。