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電磁流量計(jì)誤差原因
前文說(shuō)過(guò)電磁流量計(jì)的優(yōu)點(diǎn),,現(xiàn)出文談?wù)勲姶帕髁坑?jì)在使用用產(chǎn)生誤差的原因,。
電磁流量計(jì)有許多優(yōu)點(diǎn),但若選型,、安裝,、使用不當(dāng),將會(huì)引起誤差增大,,示值不穩(wěn)定,,甚至表體損壞。
說(shuō)明如下:
(1)管內(nèi)液體未充滿由于背壓不足或流量傳感器安裝位置,,致使其測(cè)量管內(nèi)液體未能充滿,,故障現(xiàn)象因不充滿程度和流動(dòng)狀況有不同表現(xiàn)。若少量氣體在水管管道中呈分層流或波狀流,,故障現(xiàn)象表現(xiàn)為誤差增加,,即流量測(cè)量值與實(shí)際值不符;若流動(dòng)是氣泡流或塞狀流,,故障現(xiàn)象除測(cè)量值與實(shí)際值不符外,,還會(huì)因氣相瞬間遮蓋電極表面而出現(xiàn)輸出晃動(dòng);若水平管道分層流動(dòng)中流通截面積氣相部分增大,,即液體未滿管程度增大,,也會(huì)出現(xiàn)輸出晃動(dòng),若液體未滿管情況較嚴(yán)重,,以致液面在電極以下,,則會(huì)出現(xiàn)輸出超滿度現(xiàn)象。
實(shí)例1某造紙廠有一臺(tái)CKY系列LDBE-DN80mm電磁流量計(jì)測(cè)量水流量,,客戶運(yùn)行人員反映關(guān)閉閥門后流量為零時(shí),,輸出反而達(dá)到滿度值。后經(jīng)公司技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)傳感器下游僅有一段短管,,水直接排入大氣,,截止閥卻裝在傳感器上游,閥門關(guān)閉后傳感器測(cè)量管內(nèi)水全部排空。將閥門改裝到位置2,,故障便迎刃而解,。這類故障原因在我公司生產(chǎn)售后服務(wù)事例中是經(jīng)常碰到的,此例屬工程設(shè)計(jì)之誤,。
(2)液體中含有固相液體中含有粉狀,、顆?;蚶w維等固體,可能產(chǎn)生的故障有,;①漿液噪聲;②電極表面玷污,;③導(dǎo)電沉積層或絕緣沉積層覆蓋電極或襯里,;④襯里被磨損或被沉積物覆蓋,流通截面積縮小,。
實(shí)例2導(dǎo)電沉積層短路效應(yīng),。電磁流量傳感器測(cè)量管絕緣襯里若沉積導(dǎo)電物質(zhì),流量信號(hào)將被短路而使儀表失效,。由于導(dǎo)電物質(zhì)是逐漸沉積,,本類故障通常不會(huì)出現(xiàn)在調(diào)試期,而要運(yùn)行一段時(shí)期后才顯露出來(lái),。
某柴油機(jī)廠工具車間電解切削工藝試驗(yàn)裝置上,,用CKY系列DN100mm儀表測(cè)量和控制飽和食鹽電解液流量以獲取佳切削效率。起初該儀表運(yùn)行正常,,間斷使用2個(gè)月后,,感到流量顯示值越來(lái)越小,直到流量信號(hào)接近為零?,F(xiàn)場(chǎng)檢查,,發(fā)現(xiàn)絕緣層表面沉積一層黃銹,擦拭清潔后儀表運(yùn)行正常,。黃銹層是電解液中大量氧化鐵沉積所致,。
這些例子都屬運(yùn)行期故障,雖非多見(jiàn)故障,,然而若黑色金屬管道銹蝕嚴(yán)重,,沉積銹層,也會(huì)有此短路效應(yīng),。凡是開(kāi)始運(yùn)行正常,,隨著時(shí)間推移,流量顯示越來(lái)越小,,就應(yīng)分析有此類故障的可能性,。
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