摘要:介紹了高爐膨脹罐液位的測量原理及改進(jìn)方法,。通過與以往測量方式進(jìn)行比較和分析,提出切實可行的改進(jìn)方案,。通過這種簡單易操作的改進(jìn),,有效地降低設(shè)備故障率。通過此方案的實施,,在維持該設(shè)備檢測系統(tǒng)穩(wěn)定運行的同時,,保證測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,從而達(dá)到確保髙爐穩(wěn)定生產(chǎn)的目的,。
前言
液位測量是工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)中zui常用的測量參數(shù)之一,,主要是為了掌握常壓或帶壓容器內(nèi)液位、界面的數(shù)值,。在液位的測量設(shè)備中,,有很多種類型的儀表,這些儀表看似簡單,,但在使用中卻經(jīng)常出現(xiàn)很多問題,,分析原因既有選型不當(dāng)、安裝問題,,也有沒有解決好產(chǎn)品的現(xiàn)場應(yīng)用問題,。只有深人了解現(xiàn)場工藝各方面情況,做到有針對性合理選型,,解決好產(chǎn)品應(yīng)用問題,,才能保證液位測量的準(zhǔn)確,從而實現(xiàn)儀表長周期穩(wěn)定運行,,滿足生產(chǎn)的需要,。高爐膨脹罐不僅僅應(yīng)用在煉鐵高爐給排水系統(tǒng)中,在空調(diào)冷凍水的管道中也經(jīng)常應(yīng)用,。穩(wěn)壓膨壓差法脹罐系統(tǒng)是氮氣沖壓,,該系統(tǒng)是給高爐冷卻供水用,水循環(huán)動力由高壓供水泵提供,,膨脹罐系統(tǒng)設(shè)在水栗前面,,也就是水未加壓前。它的工作原理很簡單,,就是保證整個管道中的壓力保持在一定的值,,不會因管路過長或缺水等原因造成壓力大幅度變化。其結(jié)構(gòu)就是由1只內(nèi)部帶彈簧的壓力罐和1個泵組成的,。罐體內(nèi)部在彈簧的作用下維持管道內(nèi)一定的壓力,,當(dāng)管道缺水或壓力不穩(wěn)時,將罐內(nèi)的水迅速補充進(jìn)去,,同時開啟水泵補水,。當(dāng)壓力超過時,水會被罐體吸收進(jìn)去,,從而穩(wěn)定管道壓力,。
1現(xiàn)狀分析
高爐膨脹罐液位測量的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

高爐系統(tǒng)膨脹罐液位的測量分為現(xiàn)場顯示(磁測,,原設(shè)計采用磁浮子液位計測量,。而數(shù)據(jù)檢測傳浮子翻板液位計)和檢測儀表(隔膜密封式差壓變輸?shù)接嬎銠C內(nèi)則選用了隔膜密封式差壓變送器。在送器)兩個部分,。為方便崗位操作人員現(xiàn)場巡檢觀投產(chǎn)使用過程中,,故障率很高,特別高爐生產(chǎn)后不久就進(jìn)人冬季,,給維護(hù)帶來了極大的不便,。在高爐系統(tǒng)中,膨脹罐位于爐頂部分,,屬于關(guān)鍵設(shè)備,。一方面,它是高爐循環(huán)水冷卻的一部分,,通過它加大壓力,,達(dá)到有效循環(huán)冷卻的作用;另一方面,,膨脹罐內(nèi)部充氮氣,,在水的循環(huán)冷卻過程中,起到抗腐蝕氧化的作用,。其液位測量聯(lián)鎖后通過網(wǎng)線傳至動力水泵房,,自動控制補水泵的啟停,實現(xiàn)補水,。一般膨脹罐水位控制要求不低于1.2m,,以確保高爐冷卻壁、熱風(fēng)閥等工藝重要設(shè)備的冷卻需要,。
2故障原因分析
2.1液位計存在缺陷
原設(shè)計使用隔膜式遠(yuǎn)傳差壓液位計,。它的測量原理也是取正負(fù)差壓(即),集成型系統(tǒng),。由于油罐往往是圓柱形,,其截面圓的面積S是不變的。那么,,重量S不變,,G與AP成正比關(guān)系。即只要準(zhǔn)確地檢測出AP值,,與高度Ah成反比,,在溫度變化時,,雖然油品體積膨脹或縮小,實際液位升高或降低,,所檢測到的壓力始終是保持不變的,。
G=AP.S=pgAh.S
在使用中發(fā)現(xiàn),氣溫達(dá)到-zot時,,數(shù)據(jù)傳輸反應(yīng)遲鈍,,誤差就會增大。究其原因,,此測量儀器是遠(yuǎn)傳式,,內(nèi)部傳遞液怕臟、怕凍,。北方的天氣環(huán)境決定了其測量效果,。在冬季寒冷時,測量就會不準(zhǔn)確,。此外,,在處理故障、拆卸膜盒時,,很容易磕碰到膜盒,,對測量精度影響更嚴(yán)重,從而無法滿總高爐工藝要求,,精準(zhǔn)測量,。
磁浮子液位計是以浮子內(nèi)磁鋼驅(qū)動雙色薄片的翻轉(zhuǎn)來指示液位的1種新型儀表。主體內(nèi)磁浮子隨液位的升降而上下運動,,同時驅(qū)使主體外指示器內(nèi)的雙色薄片翻轉(zhuǎn),,有液位時轉(zhuǎn)示紅色、無液位時轉(zhuǎn)示黑色,。紅色和黑色色帶間的界線即代表液位高度,。在指示器左側(cè)配有醒目的刻度標(biāo)尺,從而使液位的指示顯得更加清晰,。
磁翻板zui大的缺點就是怕臟,、怕凍。而高爐膨脹罐中的循環(huán)水不是潔凈水,,北方的天氣到了冬季又會很冷,。此種設(shè)備在使用中弊端極大,具體表現(xiàn)為以下三點:
(1)磁浮子液位計因臟堵塞后,,必須拆下修理,。因液位計體積較大,維修十分不便,。
(2)因測量水液位,,無電伴熱,,冬季發(fā)生凍堵,引發(fā)故障,,投產(chǎn)后期整改過,。
(3)現(xiàn)磁浮子液位計已損壞,,無法使用,。
2.2取壓位置存在缺陷
基于原設(shè)計采用的磁翻板液位計和隔膜式遠(yuǎn)傳式差壓液位計存在的缺陷,采用了壓差法測量,。zui初安裝位置如圖1所示,。圖1中的PT-01,此處并非連通器,,內(nèi)部存水影響測量精度,。PT-02處安裝的變送器,實際使用中發(fā)現(xiàn),,變送器極易堵塞,,后改到左側(cè)磁翻板處,并增加三通,,可排污,,因其距離膨脹罐底部有lm,零點需負(fù)遷移,。
3整改方案
3.1改變測量方法
儀表選型:使用智能壓力變送器,,新型號為EJA530A-EBS4-02EE/NF1。2臺儀表線路及模板接線利用原有線路實施,,將原膨脹罐壓力取消,,因原測點不合理,取在罐中部,,不能反映真實罐壓,。
改進(jìn)原理是使用智能壓力變送器方案進(jìn)行改動。方法是在膨脹罐上下部分別安裝2臺智能壓力變送器,,分別測得各自壓力值,。其中下部壓力為:
P下=P水+P氣
依據(jù)理論:P=pgh
式中,h為液體高度,;p為液體密度,,水密度是lxl03kg/m3(正常工作時,灌內(nèi)水的溫度在40T左右,,經(jīng)查證,,此時水的密度為0.992xl03kg/m3);g為重力加速度,,為常量9.8N/Kg,。
P液=P下-P氣
由于lm水柱為lOkpa,,測得P
液后得到L米(液位)。
儀表測量量程的確定:根據(jù)工藝要求,,N2沖壓為60 ̄70kPa,。在變送器測量過程中,其數(shù)值在量程的1/3 ̄2/3之間,,比較精確,。此外,罐體高度為6m,,漫灌時水壓為60kPa,。從而選取壓力變送器的量程范圍為150kPa,即髙爐兩臺壓力變送器量程確定為:上部壓力量程為0 ̄150kPa,,下部零點負(fù)遷移后量程為:-10 ̄140kPa,;對應(yīng)液位量程:0 ̄6m。
液位計使用示例如圖2所示,。
3.2修改計算機程序
軟件畫面增加1點壓力顯示,,即罐下部壓力,滿足崗位需要,,液位用原顯示畫面,。
PLC軟件修改功能模塊,做減法運算后,,輸出端給控制開出信號端,,實現(xiàn)測量控制;設(shè)定補水控制點(定值)均不改變,。

4 測量方式改進(jìn)后的效果
結(jié)合現(xiàn)場工藝需求和現(xiàn)場儀表維護(hù)使用經(jīng)驗,,經(jīng)高爐本和自動化維護(hù)兩家單位共同商議,確定實施此改進(jìn)測量方案,。從確保滿足高爐冷卻壁,、熱風(fēng)閥等工藝重要設(shè)備的冷卻需要出發(fā),以穩(wěn)定設(shè)備長周期運行為基礎(chǔ),,進(jìn)而達(dá)到穩(wěn)定生產(chǎn)的目的,。
(1)改進(jìn)后的膨脹管液位測量系統(tǒng)解決了因選型不當(dāng)造成的設(shè)備不適用問題,杜絕了因季節(jié)天氣等外界因素而造成的凍堵隱患,,大大提升了系統(tǒng)設(shè)備的運行穩(wěn)定性,,保證了測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。
(2)從維護(hù)作業(yè)角度考慮,,實現(xiàn)了維護(hù)簡單,,盡可能減少儀表故障的發(fā)生,縮短故障處理時間,降低維護(hù)量,,使用運行效果良好,。