如何提高電爐鑄鐵的方法,!
如何提高電爐鑄鐵的方法!
近年來(lái),,由于環(huán)保的要求,,大多數(shù)小型沖天爐被小型中頻感應(yīng)電爐所取代,沖天爐由于使用焦炭等燃料,,熔煉過(guò)程發(fā)生冶金反應(yīng),,而電爐熔煉主要是合金重熔,冶金反應(yīng)作用不顯著,。
根據(jù)電爐鑄鐵的熔煉特點(diǎn),,要求鑄造工作者在鑄鐵的成分選擇、爐料配比,、廢鋼用量,、孕育工藝,、增碳脫碳、增硫脫硫,、球化工藝,、蠕化工藝、溫度控制,、澆注工藝等許多方面需要更新觀念,,采取符合實(shí)際的手段來(lái)保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量。
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電爐鑄鐵爐料配比及合成鑄鐵
在鑄造行業(yè),,人們常說(shuō),,鑄造材料的成分決定組織,組織左右性能,;這句話其實(shí)并不全面,。我們?cè)谏a(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)許多鑄鐵,在相同成分時(shí),,機(jī)械性能卻有較大差異。鐵水的質(zhì)量除與其成分有關(guān)聯(lián)外,,還與爐料配比(生鐵用量,、廢鋼用量、返回料用量,、合金加入量),,熔化與出爐溫度,孕育工藝等有密切關(guān)系,。所謂合成鑄鐵,,就是指配料中使用50%以上的廢鋼,通過(guò)增碳合成的方法制取的鑄鐵材料,,因?yàn)樾枰^高的熔化溫度,,只宜在電爐中熔煉。目前合成鑄鐵主要有合成灰鐵和球鐵,。
通過(guò)大量實(shí)踐,,對(duì)于HT250、HT300等高強(qiáng)度灰鑄鐵來(lái)說(shuō),,廢鋼左右強(qiáng)度,、生鐵影響組織。
配料禁忌
高比例廢鋼(尤其是船板)與高比例回爐料(澆冒口,、廢鑄件,、鐵屑)搭配,合成灰鐵的廢鋼加入量不宜超過(guò)50%;
高比例廢鋼(尤其是船板)與含硫磷高的生鐵搭配;
回爐料超過(guò)40%(澆冒口,、廢鑄件,、鐵屑),。
配料優(yōu)化組合(%)
組成生鐵廢鋼回爐料
配比A403030、配比B304030,、配比C204040,、配比D205030
錳硫含量
需要提高硬度時(shí)錳的含量可達(dá)1.0-1.2%,但不要求相應(yīng)提高硫的含量(關(guān)于灰鐵中的硫含量,,另行分析),。
某公司為了節(jié)約成本,多用廢鋼,,在兩個(gè)月內(nèi)試制合成高牌號(hào)灰鑄鐵,,廢鋼用量一度達(dá)60%,有一段時(shí)間除加入廢鋼外另加回爐料和少量鐵屑,,初質(zhì)量不錯(cuò),,但一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)鑄件批量縮孔、縮松和有白色硬斑,,并且持續(xù)不斷越來(lái)越嚴(yán)重,。
此缺陷成因:初步判斷是鐵水中MnS的含量過(guò)高而引起的鑄件顯微縮孔、縮松,,MnS富集形成白色硬斑,。這是由于高牌號(hào)灰鐵HT300成分要求Mn含量較高(1%左右),加之廢鋼自身錳也高(船板中的16錳鋼含Mn在1.6%),,而廢鋼中的S以及回爐鐵(包括鐵屑)中的S和錳反應(yīng)產(chǎn)生的MnS在爐料中的積累達(dá)到一定程度,,就會(huì)產(chǎn)生過(guò)量,從而產(chǎn)生上述缺陷,。
為了減少鐵水中的MnS含量,,一般用加入一定量的新生鐵(低S低Mn)來(lái)調(diào)整,另外提高孕育效果,,可使MnS細(xì)化,,減弱其不良影響。
廢鋼加入量過(guò)大時(shí),,由于廢鋼熔點(diǎn)在1530度左右,,而生鐵和回爐料的熔點(diǎn)只是1230度左右,多用廢鋼增加了電耗,,加大了鐵水的過(guò)冷傾向,,還吸附大量的氮?dú)猓话銇?lái)說(shuō)合成鑄鐵工藝并不適用于灰鑄鐵,,而比較適用于球鐵,。
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關(guān)于電爐灰鑄鐵增硫問(wèn)題
前面已經(jīng)說(shuō)過(guò),中頻感應(yīng)電爐熔煉鑄鐵工藝對(duì)比沖天爐熔煉,,除了具有熔化溫度高的優(yōu)勢(shì)外,,卻有不少缺點(diǎn),,主要有三個(gè)方面的問(wèn)題:
鐵水過(guò)冷傾向較大,極易產(chǎn)生影響材料機(jī)械性能的D,、E型石墨;
鐵水純凈,,異質(zhì)結(jié)晶核心較少,導(dǎo)致孕育效果差,,在同等成分條件下,,鑄件強(qiáng)度偏低鐵質(zhì)偏硬;
收縮傾向較大,在高牌號(hào)灰鑄鐵中錳含量較高時(shí),,容易產(chǎn)生顯微縮孔,、縮松。
針對(duì)上述問(wèn)題,,應(yīng)對(duì)的措施是:
在熔化后期增加一個(gè)高溫保持時(shí)間,,盡可能使各種爐料熔化的鐵水晶粒均勻,尤其是細(xì)化石墨;
適量增加外來(lái)異質(zhì)核心(如硫化物),,強(qiáng)化孕育效果,,促進(jìn)A型石墨的形成;
控制高牌號(hào)灰鑄鐵的硫、錳含量及其比例,,控制回爐料比例,,達(dá)到合適成分。
這些措施,,對(duì)不同結(jié)構(gòu)的鑄件產(chǎn)品是有差別的,需在實(shí)踐中掌握,。
案例
某公司某日,,用電爐熔煉6爐灰鐵HT300鐵水,澆鑄液壓閥G03,、G02等產(chǎn)品,,經(jīng)解剖內(nèi)部組織發(fā)現(xiàn)大面積顯微縮孔、縮松,、縮裂,,共830只全部報(bào)廢(見(jiàn)附圖)。檢測(cè)布氏硬度HBS241,,化學(xué)成分C3.27,,Si1.78,Mn0.83,,S0.087,,P0.04。珠光體98%,,E形石墨達(dá)80%(A型20%),,石墨長(zhǎng)度5級(jí),。據(jù)有關(guān)人員研究分析,應(yīng)是鐵水材質(zhì)出了問(wèn)題,。
化學(xué)成分分析的結(jié)果,,對(duì)一般的薄壁HT300鑄件來(lái)說(shuō)似乎是正常的,然而對(duì)于液壓閥鑄件(壁較厚)卻出了問(wèn)題,。此缺陷成因:初步判斷是鐵水中MnS的含量過(guò)高而引起的鑄件顯微縮孔,、縮松、縮裂,,也就是說(shuō)鐵水中的S,、Mn含量超出鑄件所適應(yīng)的范圍(對(duì)不同鑄件其成分量有差別)。
由于在熔煉中加入了一定量的增S劑,,鐵水中的S,、Mn含量積累達(dá)到一定程度,就會(huì)導(dǎo)致鐵水含S量超出鑄件自身正常凝固結(jié)晶的要求,,從而產(chǎn)生此類(lèi)缺陷,。對(duì)策:停止加入增S劑,調(diào)整Mn的含量,,保證HT300灰鐵的五元素的正常含量,,調(diào)整后,缺陷全部消除,。
在電爐灰鐵鐵水中通過(guò)加入增S劑形成一定量的MnS,,作為異質(zhì)核心,提高孕育效果,,這從理論來(lái)說(shuō)是正確的,,但是近年來(lái)大多數(shù)文獻(xiàn)資料所說(shuō),電爐高牌號(hào)灰鐵的含S量需控制在0.05-0.10%比較合適,,然而許多工廠的實(shí)踐證明,,當(dāng)含Mn量在1%左右時(shí),若鑄件成分分析含S量超過(guò)0.05%,,鑄件就開(kāi)始產(chǎn)生縮孔缺陷,,當(dāng)含S量超過(guò)0.07%時(shí)就會(huì)發(fā)生批量縮孔,這種現(xiàn)象如何解釋呢,?
灰鑄鐵中的S有兩種存在形式,,一種是單質(zhì),另一種是化合狀態(tài)的MnS,,灰鐵中起結(jié)晶核心作用的硫,,主要是化合狀態(tài)的MnS,我們現(xiàn)在的化驗(yàn)手段(無(wú)論是化學(xué)分析還是光譜分析),,都只能分析出鑄件和鐵水中單質(zhì)狀態(tài)的S,,而以化合狀態(tài)(MnS)存在的S是化驗(yàn)不出來(lái)的,。當(dāng)單質(zhì)S含量超過(guò)0.05%時(shí),化合態(tài)的S含量就比較高了,,此時(shí)的鐵水中: MnO+FeS=MnS+FeO,,F(xiàn)eO+C=Fe+CO,或2FeO+C=2Fe+CO2
這時(shí)鐵水在凝固過(guò)程中就在析出CO或CO2的同時(shí)產(chǎn)生部分棕色的MnS粉沫,形成鐵渣反應(yīng)氣縮孔,。只要具備一定的條件,,這種氣縮孔,不僅在電爐鐵水也在沖天爐鐵水中發(fā)生,。其實(shí)我們?cè)陔姞t熔化過(guò)程中,,已經(jīng)增加了一部分硫,這些硫來(lái)自于:
由回爐的澆注系統(tǒng)帶來(lái),,澆注系統(tǒng)中的硫磷含量遠(yuǎn)高于鑄件中的含量;
生鐵中的硫,,一般生鐵中的硫含量是不高的,而我們購(gòu)買(mǎi)的普通生鐵上面都攜帶不同程度的爐渣(拉圾),,我們是不會(huì)化驗(yàn)的,,但這些拉圾卻含有較高的硫磷,會(huì)帶入爐內(nèi);
廢鋼和生鐵等爐料的鐵銹,,氧化鐵含量較高,,進(jìn)入鐵水中會(huì)增加硫的吸收率。在這樣的情況下,,如果我們?cè)傺a(bǔ)加硫化鐵來(lái)增S,就過(guò)分了,。實(shí)際生產(chǎn)高牌號(hào)灰鑄鐵件時(shí),鐵水中的單質(zhì)S控制在0.03-0.05%之間為妥,。
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電爐高牌號(hào)灰鐵的孕育和變質(zhì)處理
關(guān)于高牌號(hào)灰鐵(以HT300為例)的孕育工藝,,傳統(tǒng)的孕育量是處理鐵水量的0.3-0.4%(以沖天爐生產(chǎn)為主),近年來(lái)隨著電爐的普及,,孕育量逐漸增加,新資料推薦0.5-0.6%,,本人通過(guò)長(zhǎng)期實(shí)踐,,選擇孕育量在0.8%左右,取得強(qiáng)度硬度和切削加工性能的全面提高,,鑄件加工后的內(nèi)部缺陷大幅度減少,。
案例
某公司生產(chǎn)高牌號(hào)的電磁閥,技術(shù)要求鑄件硬度大于HB200,,強(qiáng)度大于300N/mm2,該產(chǎn)品主要壁厚超過(guò)50mm,,通過(guò)多次試驗(yàn),在加大一次孕育量的同時(shí),,采取二次隨流孕育,,消除了厚壁帶來(lái)組織粗大的缺陷,,提高了鑄件致密度,保證了產(chǎn)品質(zhì)量,。
關(guān)于鐵水二次隨流孕育,,在澆注前加入粒度0.2-0.7mm的均勻的孕育劑,比較適用于厚件,,而用于小件時(shí)反而增大了鐵水的收縮性能,。
有一個(gè)時(shí)期,某公司部分產(chǎn)品加工后表面呈現(xiàn)白色亮斑硬度很高,,刀具打滑,,經(jīng)分析,原來(lái)是孕育劑的塊度過(guò)大,,與鐵水包容量不相適合,,致使孕育劑在鐵水澆注時(shí)未能*熔解,鑄件局部硅量富集形成硬化相;當(dāng)在鐵水溫度偏低進(jìn)行二次隨流孕育時(shí),,也會(huì)產(chǎn)生同樣的缺陷,。
有一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)HT300灰鐵液壓件的工廠,澆注一種KP泵體,,鑄件壁厚30mm左右,,按照HT300的經(jīng)驗(yàn)成分配料,鐵水成分:C3.0-3.1%,,Si1.7-1.8%,,Mn0.95-1.05%,P0.05%,,S0.04%,,鑄件本體解剖抗拉達(dá)300N/mm2,但是連續(xù)多批產(chǎn)品在內(nèi)澆口附近發(fā)生縮陷和縮裂,,無(wú)論對(duì)澆注系統(tǒng)如何調(diào)整,,就是不見(jiàn)效果, 沒(méi)有辦法,,只能提高碳當(dāng)量降低強(qiáng)度,,調(diào)整到C3.2-3.3%,Si1.8-2.0%時(shí),,缺陷消失,,但產(chǎn)品經(jīng)加工后試壓,大部分產(chǎn)生膨脹滲漏,,本體測(cè)試抗拉也不合格,,造成主機(jī)廠批量退貨。聯(lián)想到以往有一批同類(lèi)泵體,由于聽(tīng)了別人的建議,,用硫鐵增S,,鐵水含S在0.07%以上時(shí),鑄件大面積縮孔,,積存大量廢品,,為了處理這批廢品,根據(jù)稀土脫硫的原理,,當(dāng)加入此類(lèi)廢品時(shí),,在孕育過(guò)程中補(bǔ)加少量稀土鎂硅鐵(約0.2%),有效地降低了硫含量,,解決了縮孔問(wèn)題,。
針對(duì)當(dāng)時(shí)KP泵存在的縮陷和縮裂,雖然原鐵水含硫并不高,,在孕育時(shí)同樣試加了少量稀土鎂硅鐵(約0.2%),,也取得了理想的結(jié)果,縮孔問(wèn)題完*,。分析其機(jī)理,,鑄鐵產(chǎn)生縮陷,主要還是鐵水中的氣體(包括氧,、氮,、氫等)作怪,這些氣體在凝固后期析出時(shí),,鐵水無(wú)法補(bǔ)充,,產(chǎn)生了缺陷,而稀土鎂硅鐵作為一種灰鐵變質(zhì)劑(也是一種孕育劑),,卻好是脫除氣體的能手,,鐵水含氣量大幅度減少,缺陷也就消除了,。
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2017年10月20日