西門子TP700精智面板6AV2124-0GC13-0AX0
I]隨著電站單元機組規(guī)模大型化和控制自動化水平的不斷提高,,可編程控制器以其高性能,、高可靠性,、高性價比等特點在電站各控制系統中得到了廣泛應用,。本文將通過介紹可編程控制器在北方某2X300MW機組電站循環(huán)水控制系統中的應用來闡述新型可編程控制器的性能特點及其控制實現過程。[/I]
該電站原循環(huán)水控制系統采用循環(huán)水控制室手動控制,。隨著生產運行水平的不斷提高,,原控制系統難以達到現代化生產運行的要求。為了提高整個系統的運行水平,,完善聯鎖保護控制功能,,提高運行人員工作效率,實現現代化生產與管理水平的高標準、高要求,,我們對原循環(huán)水系統控制進行了技術改造,。
循環(huán)水控制系統總體改造設計方案
該電站循環(huán)水系統共設有四臺循環(huán)水泵。每臺機組有A,、B兩臺循環(huán)水泵,,均采用母管制供水,雙泵并聯,,入口聯通,,互為備用。
系統主要對循環(huán)水泵,、濾網及其出口的蝶閥進行控制,,其I/O點數為300多點,要求實現數據采集,、程序控制等功能,同時電站控制室內保留少量的后備儀表和主要的操作開關,,并將數據通過光纜傳送至操作員站,。能實現通過CRT對循環(huán)水系統進行控制。系統設有必要的手操開關,,當控制系統出現故障時,,不影響設備的手動運行。
總體改造內容如下:
(1) 根據循環(huán)水泵投運,、起停及聯鎖要求將循環(huán)水泵控制室相關控制監(jiān)視及操作信號送入改造后的循環(huán)水泵控制系統,。
(2) 保留原動力柜,系統只接受電源掉閘信號,。
(3) 所有泵,、濾網等起停開關均設計在操作員站人機界面上,同時在電站集控室保留部分重要操作開關,。
(4) 在循環(huán)水系統控制室及現場水泵房安裝攝像設備,,以監(jiān)視設備運行狀況,并將視頻信號送入工程師站和操作員站中,。
(5) 所有開關量與模擬量信號通過可編程控制器送入工程師站,,并通過光纜及以太網將數據傳輸到操作員站。
系統選型及特點
為了滿足上面提到的循環(huán)水控制系統的設計要求,,我們選用羅克韋爾自動化產品A-B SLC 500可編程控制器(PLC)和研華公司IPC-610工控機(IPC)構成的自控系統,,再配以*的A-B RSView32組態(tài)軟件來實現循環(huán)水控制系統的各項功能。
可編程控制器(PLC)是專為工業(yè)環(huán)境下應用而設計的工業(yè)控制計算機,,已經成為電氣控制系統中應用最為廣泛的核心裝置,,它不僅能實現復雜的邏輯控制,還能完成各種順序或定時的閉環(huán)控制功能,并且抗干擾能力強,、可靠性高,、穩(wěn)定性好、體積小,,能在惡劣環(huán)境下長時間,、不間斷運行,且編程簡單,,維護方便,,并配有各類通訊接口與模塊處理,可方便各級連接,。
在當前*的控制系統產品中,,羅克韋爾自動化的可編程控制器技術已相當成熟,而且從硬件的可靠性,、穩(wěn)定性及軟件的易操作性等各方面綜合評定,,也符合循環(huán)水系統改造的各項要求。更為我們所需要的是SLC 500系列處理器內置了不同通訊接口,,提供多種控制器聯網方式選擇,,可構成不同要求的工業(yè)監(jiān)控網絡,并且還提供了與各類“智能"設備的現場總線接口,。最終,,使控制系統將參數檢測、程序控制,、顯示報警,、監(jiān)控管理等融為一體,通過計算機處理,、網絡數據共享等技術手段,,實現系統的集中管理,以滿足系統運行現代化的要求,,提高其安全性和效率,。
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