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河南省鶴壁市西門子PLC模塊總代理商
壓力機是汽車行業(yè)沖壓車間的關鍵設備,,主要用于生產(chǎn)汽車白車身各種沖壓零部件。壓力機與模具配合完成汽車沖壓件的拉延,、修邊的過程中,,需要調(diào)整滑塊高度,適應不同高度的模具,,其調(diào)整精度和穩(wěn)定性直接影響汽車沖壓件的質(zhì)量,。
二、應用的主要工藝點及要解決的主要問題:
目前,,奇瑞公司沖壓四車間使用的小噸位壓力機的滑塊調(diào)整顯示表是機械式的,,精度和穩(wěn)定性差,操作人員目視機械式顯示表不方便,,容易讀出錯誤數(shù)據(jù),,從而造成設備過載,引起設備故障和設備事故。而且壓力機上安裝有滑塊調(diào)整上下限位,,如果壓力機單次運行或寸動,,容易將限位開關打壞,上下限位開關起不到保護作用,,容易引發(fā)安全事故,。
三、應用方案簡介:
為解決上述問題,,汽車行業(yè)普遍采用編碼器解決方案,。此方案利用旋轉編碼器記錄滑塊高度,將信號送給歐姆龍PLC高速計數(shù)模塊,,經(jīng)過歐姆龍PLC處理轉化為十進制數(shù)值,,然后顯示滑塊高度。編碼器方案的程序框圖見圖1,。
圖1 編碼器方案的程序框圖
但是對比接近開關方案,,編碼器方案的成本投入大,同時要求PLC能支持高速計數(shù)模塊,,對現(xiàn)場的環(huán)境要求高,。兩種方案的比較表見下表。
方案比較表
從上面的比較可以看出,,接近開關方案比編碼器方案節(jié)省近7000元,,而且安裝比較方便,對PLC系統(tǒng)的要求也低,,還能達到規(guī)定的精度和穩(wěn)定性,。
目前,我們采用的是接近開關方案,。此方案通過接近開關檢測壓力機機械傳動軸旋轉的圈數(shù),,將信號送到歐姆龍PLC,經(jīng)過內(nèi)部程序處理,,輸出到歐姆龍PLC數(shù)字量輸出模塊,,在BCD碼顯示器上顯示滑塊高度。接近開關方案的程序框圖見下圖2:
圖2 接近開關方案的程序框圖
接近開關方案的改造步驟如下:
1,、利用壓力機設備上現(xiàn)有的接近開關,,檢測滑塊調(diào)整機構絲桿旋轉的圈數(shù),將檢測到的圈數(shù)送入歐姆龍PLC,。我們運用歐姆龍PLC的特殊指令INC和DEC,,通過BCD遞增和遞減功能來實現(xiàn)傳動軸正轉和反轉時,檢測圈數(shù)的加減,。程序見下圖3,。
2,、利用游標卡尺測量傳動軸旋轉一圈時滑塊實際移動的距離,得出傳動系數(shù),。反復測量幾次后求平均值,,提高傳動系數(shù)的計算精度。
3,、經(jīng)過程序的運算,,將傳動圈數(shù)乘以傳動系數(shù),就可以得出滑塊調(diào)整高度的當前值,,再通過歐姆龍PLC將數(shù)值以BCD碼的形式,,在歐姆龍PLC的輸出模塊(OC222),, 以繼電器形式輸出,。程序見下圖4。
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