西門(mén)子S7-400模塊6ES7414-3XM07-0AB0現(xiàn)貨供應(yīng)
鋼2#爐供料PLC梯形圖如圖7所示,,圖中,,T51為料車(chē)下降超時(shí)保護(hù)時(shí)間,,T52為料車(chē)上升超時(shí)保護(hù)時(shí)間,,T54為料車(chē)上升行程到四分之三處所用時(shí)間,,T55為插板閥開(kāi)啟過(guò)程時(shí)間,,X41為插板閥開(kāi)到位信號(hào),X50為車(chē)到頂信號(hào)(離開(kāi)消失),,X51為車(chē)到底信號(hào)(離開(kāi)消失),,X52為1#皮帶開(kāi)信號(hào),X61為開(kāi)插板信號(hào)(來(lái)自卷?yè)P(yáng)主令),。
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圖7 鋼2#爐供料PLC梯形圖
鋼2#爐上料PLC部分自動(dòng)過(guò)程如下:
卸灰部分上段閥關(guān)到位后(T64),,料車(chē)開(kāi)始上升(Y52),延時(shí)65s(T52)(或料車(chē)上升到第一減速(X61)時(shí)),,開(kāi)爐頂插板閥(Y53),,預(yù)備下料。料車(chē)到頂(X50)延時(shí)3s(T50)自動(dòng)下降(Y51),,料車(chē)下降爐頂插板閥關(guān)回(Y53),。另外,本部分為了避免爐頂,,假如插板閥5s(T55)后仍未開(kāi)到位(X41),,則自動(dòng)停卷?yè)P(yáng)(Y52),,防止?fàn)t頂溢料。
1.7 鋼2#爐卸灰PLC系統(tǒng)設(shè)計(jì)
鋼2#爐卸灰系統(tǒng)PLC梯形圖如圖8所示,,圖中,,T60為卸灰周期,T63為圓盤(pán)機(jī)工作時(shí)間(調(diào)節(jié)每次出灰量),,T64為上段閥打開(kāi)時(shí)間(值為T(mén)33+5s),,T65為共用卸灰部分的出灰皮帶開(kāi)后延時(shí)開(kāi)下段閥時(shí)間,T66為定時(shí)關(guān)下段閥時(shí)間,,X43為上段閥開(kāi)到位信號(hào),,X45為下段閥開(kāi)到位信號(hào),X47為卸灰段自動(dòng)位信號(hào),,X25為出灰皮帶開(kāi)信號(hào),。
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圖8 鋼2#爐卸灰系統(tǒng)PLC梯形圖
鋼2#爐卸灰系統(tǒng)PLC部分自動(dòng)過(guò)程如下:
打自動(dòng)(X47)后,即進(jìn)進(jìn)卸灰周期(T60),,卸灰周期(T60)到后,,先開(kāi)上段閥(Y61),延時(shí)2s (T62)開(kāi)圓盤(pán)卸灰機(jī)(Y62),,延時(shí)10s (T63)后停圓盤(pán)(Y62),,再延時(shí)5s (T64-T63)后封閉上段閥(Y61)(此時(shí)料車(chē)開(kāi)始自動(dòng)上升),上段閥關(guān)后,,共用卸灰部分先開(kāi)傾角皮帶,,然后開(kāi)出灰皮帶(X25),出灰皮帶開(kāi)后延時(shí)2s (T65)開(kāi)下段閥(Y63),,下段閥開(kāi)后延時(shí)15s (T66)封閉(Y63),。
以上各部分相互聯(lián)系,使整個(gè)控制過(guò)程有序進(jìn)行,,環(huán)環(huán)相扣,,形成一個(gè)完整的工藝控制流程。
2 結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)以上改進(jìn)后,,石灰豎爐單爐生產(chǎn)周期明顯縮短,,由于上料正確、布料均勻,,焦炭,、石灰石配比公道,使?fàn)t內(nèi)風(fēng)量均勻,,透氣性好,,生石灰產(chǎn)量尤其是質(zhì)量得以明顯進(jìn)步,單爐日產(chǎn)由原不足50噸進(jìn)步到近100噸,CaO含量由50%進(jìn)步到80-85%,,其它各項(xiàng)指標(biāo)均得以進(jìn)步,。由于配料公道、布料均勻,、風(fēng)量自由調(diào)節(jié)等,,使?fàn)t內(nèi)過(guò)燒(結(jié)瘤)和生燒現(xiàn)象得以根本消除,產(chǎn)量和質(zhì)量都煉鋼和燒結(jié)生產(chǎn)方面要求,,為今后生產(chǎn)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ),,同時(shí)自動(dòng)控制的應(yīng)用減少了人工誤操縱,使設(shè)備故障率下降,,大大降低了設(shè)備材料消耗,,減少了本錢(qián),達(dá)到了增產(chǎn)增效增收三重目的,。