詳細(xì)介紹
半天修好西門子數(shù)控系統(tǒng)報警F31125電機(jī)故障處理;
1.伺服控制器中編碼器的設(shè)置不對,,修改參數(shù),。
2.信號干擾,,改善接地與屏蔽,。
3.電機(jī)軸承損壞,,維修電機(jī)。
4.編碼器或編碼器電纜損壞,,更換,。
5.伺服控制器編碼器接口損壞或接觸不良,,維修,。
伺服電機(jī)過載的原因
1.電機(jī)自身
1)滾動軸承內(nèi)外圈相互配合過緊
2)零配件尺寸公差不太好,,如電動機(jī)軸,、軸承端蓋,、軸等零部件平行度不太好
3)滾動軸承采用不善
4)滾動軸承潤化
2.應(yīng)用層面
1)發(fā)電機(jī)組安裝不善,如電動機(jī)軸和所帶動的設(shè)備的軸平行度一合規(guī)定
2)皮帶盤帶動太緊
3)滾動軸承維護(hù)保養(yǎng)不太好,潤滑油脂不夠或超出使用壽命,,發(fā)干霉變,。
解決方式 :再次設(shè)置,。
3,、電機(jī)失速
(1) 故障原因:速度反饋的極性搞錯,。
處理方法:可以嘗試以下方法,。
a.如果可能,將位置反饋極性開關(guān)打到另一位置,。(某些驅(qū)動器上可以)
b.如使用測速機(jī),將驅(qū)動器上的TACH+和TACH-對調(diào)接入。
c.如使用編碼器,將驅(qū)動器上的ENC A和ENC B對調(diào)接入,。
d.如在HALL速度模式下,,將驅(qū)動器上的HALL-1和HALL-3對調(diào),,再將Motor-A和Motor-B對調(diào)接好,。
(2) 故障原因:編碼器速度反饋時,,編碼器電源失電,。
處理方法:檢查連接5V編碼器電源。確保該電源能提供足夠的電流,。如使用外部電源,,確保該電壓是對驅(qū)動器信號地的,。
半天修好西門子數(shù)控系統(tǒng)報警F31125電機(jī)故障處理