西門子電機驅動模塊6SL3120-1TE13-0AD0現(xiàn)貨供應
西門子電機驅動模塊6SL3120-1TE13-0AD0現(xiàn)貨供應
一,、 引言
在砂帶生產線中,其前道工序要求對坯布進行處理,,清除其表面突起的纖維,。坯布與膠輥與刮刀保持一定距離的間隙,在0.2-0.6mm間,。在坯布刮刀之前有檢測布縫的電容式傳感器,。當有布連接縫接近刮刀時,要求刮刀與坯布迅速打開一段距離,,約40-60mm間,。原系統(tǒng)采用氣缸打開、關閉,。由于氣缸固有特性,,使控制效果不理想。我方通過步進電機驅動膠輥,,進行間隙調整達到理想效果,。
二,、系統(tǒng)構成
坯布需要兩面處理,上下兩面同時刮除突起的纖維,。有兩個刮刀與兩個膠軸配合構成兩個工作軸,,分別為A、B軸,。每軸兩端分別有一臺步進電機,,A機與B機。
系統(tǒng)圖下:
工藝流程示意圖
每臺步進電機都有一臺驅動器,,共四臺驅動器,,驅動器由PLC控制。電機輸出軸經減速機輸出給膠輥,。
由于絕大多數(shù)PLC只有兩個高速輸出口,,可控制兩臺步進電機驅動器。也可采用一臺主機加高速定位模塊完成對四臺電機的控制,,但定位模塊成本比較高,。本系統(tǒng)采用了兩臺臺達DVP14ES型PLC。臺達DVP系列PLC輸入輸出最小為8入/6出,。由于價格合理,,本系統(tǒng)采用2臺主機,仍比其它品牌機型加定位模塊合適,,并且輸入,、出量配置也較合理。一臺PLC的高速脈沖Y0,、Y1控制2臺步進驅動器的運行速度,,其Y4、Y5分別控制步進驅動器的運轉方向,,步進電機驅動器要求輸入速度信號及方向信號,。
三、工作原理
3.1刮刀與膠輥平行調整,。由于某原因,,可能導致刮刀與膠輥不平行,也就是一個軸左右兩邊與刮刀間隙大小不一致,??梢哉{整工作軸中的一臺電機,使其上升或下降使刮刀與膠輥平行,。調整平行后即可使本膠輥投入正常使用,。在人機界面上設計有控制A軸A機和B軸A機的手動按鈕。間隙由塞尺測量。
3.2 工作間隙的調整,。在投入自動使用前,,必須對間隙進行調整。在界面上有兩種方法可以實現(xiàn),。一種是點動控制,,另一種是設定運行數(shù)據(jù)進行控制。點動控制適用于在不知道膠輥與刮刀間隙時的初次調節(jié)間隙,。首先用點動控制使膠輥與刮刀間隙為零,,即調零。然后再人機界面上設定打開間隙量,。當改變坯布品種時,,只需根據(jù)兩種坯布厚度差別,設定要改變的間隙量即可,。
3.3 人機界面的設計,。 一臺人機界面通過RS485通訊線與2臺PLC相連。在人機界面程序設計中,,可以利用PWS提供的宏指令,一個按鈕控制兩個PLC的中間繼電器M20,,即自動按鈕,。當M20為ON時,兩個PLC的工作狀態(tài)為自動模式,。人機界面上還可以設定自動運行時刮刀打開間隙,。分別有兩個數(shù)值輸入按鈕,寫進兩臺PLC,,經過數(shù)據(jù)變換,,作為步進電機控制器的脈沖輸出量。調零工作完成后,,調整工作間隙,,然后使M20置為ON,投入自動運行,。
3.4 步進電機驅動器的設置,。步進電機驅動器的細分設置為0.72,即PLC輸出給步進電機驅動器每500個脈沖,,步進電機輸出軸旋轉一周,。細分值與PLC的高速輸出命令相配合。細分過大時電機會因負載大而失步,,細分太小時,,在自動運行時,打開距離不夠而使布縫被刮斷,。
控制系統(tǒng)圖
四.應用效果及問題
經過一段時間的運行,,證明系統(tǒng)運行正常,,達到了設計要求。在程序設計中,,利用高速輸出命令PLSY時,,電機在加速時失步,造成控制不穩(wěn),,后來改為用PLSR命令,。利用PLSR命令時,必須設置好加減速時間,。改為PLSR命令后,,遠行穩(wěn)定可靠。由于采用兩臺PLC,,其控制對象工況一樣,,兩臺PLC程序一樣,程序調試簡便,。