德國(guó)進(jìn)口西門(mén)子鎮(zhèn)江PLC模塊代理商
德國(guó)進(jìn)口西門(mén)子鎮(zhèn)江PLC模塊代理商
電弧爐以及精煉爐在運(yùn)行過(guò)程中其產(chǎn)生的高次諧波及強(qiáng)電磁場(chǎng)所形成的強(qiáng)大干擾,,是嚴(yán)重威脅控制和通訊系統(tǒng)安全運(yùn)行的主要原因。50噸煉鋼電弧爐的電爐變壓器額定容量為31500KVA,,二次額定電流可達(dá)到42KA以上,,其沖擊和短路電流有時(shí)可達(dá)到和超過(guò)100KA。強(qiáng)電磁場(chǎng)和電弧的弧光放電引起的寬帶噪聲干擾及高次諧波分量與閃變(電壓波動(dòng)),,成為計(jì)算機(jī)及通訊網(wǎng)絡(luò),,電子設(shè)備穩(wěn)定和安全運(yùn)行的主要問(wèn)題,。在方案設(shè)計(jì)和系統(tǒng)設(shè)計(jì)及PLC選型以及制造工藝設(shè)計(jì)時(shí),都必須充分考慮和關(guān)注到系統(tǒng)所處的惡劣運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)環(huán)境的抗擾問(wèn)題。
在為太鋼集團(tuán)公司第一煉鋼廠設(shè)計(jì)的50噸煉鋼電弧爐及60噸鋼包精煉爐控制系統(tǒng)中?穴50噸電弧爐和60噸鋼包精煉爐的系統(tǒng)總結(jié)構(gòu)圖略,,可向作者索取?雪,,兩臺(tái)電爐的控制系統(tǒng)全部采用SIEMENS公司的S7-300系列PLC及其通訊技術(shù),。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試和運(yùn)行結(jié)果證明該系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)良好,,性能可靠穩(wěn)定。 2 系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)
2.1 硬件結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)
整個(gè)系統(tǒng)采用4臺(tái)SIEMENS S7-315-2DP PLC主站分別完成對(duì)電弧爐爐體控制,、電弧爐電極調(diào)節(jié),,鋼包精煉爐爐體控制和鋼包精煉爐電極調(diào)節(jié)。在四臺(tái)PLC主站之間采用SIEMENS公司的CP-342通訊模塊構(gòu)成PROFIBUS-S7通訊網(wǎng)完成各主站間的數(shù)據(jù)通訊,。電弧爐爐體和鋼包精煉爐爐體控制PLC主站共下設(shè)6個(gè)ET200遠(yuǎn)程從站,,通過(guò)SIEMENS公司工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)總線PROFIBUS-DP完成主——從通訊。系統(tǒng)設(shè)計(jì)使用一臺(tái)工程師站,,兩臺(tái)操作員站,。三臺(tái)工業(yè)計(jì)算機(jī)中分別采用SIEMENS公司CP5412網(wǎng)卡通過(guò)PROFIBUS-S7 數(shù)據(jù)通訊網(wǎng)絡(luò)完成計(jì)算機(jī)與各PLC主站之間的數(shù)據(jù)通訊。操作員站的畫(huà)面組態(tài)軟件選用SIEMENS公司的WINCC完成用戶(hù)二次軟件的開(kāi)發(fā),。
煉鋼電弧爐爐體控制PLC主站主要完成對(duì)35KV高壓系統(tǒng)的合分閘操作及高壓系統(tǒng)事故分閘的控制,對(duì)31500KVA電爐變壓器及變壓器油水冷卻系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)的監(jiān)控和保護(hù),,并完成電爐水冷爐蓋,、水冷爐壁等水冷系統(tǒng)23個(gè)測(cè)溫點(diǎn)水溫變化情況的模擬量實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集以及冷卻水系統(tǒng)壓力、流量等的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集監(jiān)視和越限及事故報(bào)警,。同時(shí)通過(guò)PROFIBUS-S7網(wǎng)向操作員站進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的傳輸,,由人機(jī)界面完成監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)的記錄、顯示和故障報(bào)警,。
煉鋼電弧爐的各ET200遠(yuǎn)程從站分別設(shè)置在爐前操作室,、爐后操作室、液壓泵站和液壓閥站以及爐門(mén)碳氧噴槍的操作站內(nèi),。分別構(gòu)成爐前的爐蓋和爐體動(dòng)作操 作和控制爐前傾爐操作,,三相立柱鎖定和爐前電極升降操作及爐門(mén)鋼水測(cè)溫I/O,。爐后傾爐及EBT出鋼操作、出鋼鋼包車(chē)操作和修理平臺(tái)的旋轉(zhuǎn)操作I/O,。液 壓泵站主,、輔液壓泵的切換和運(yùn)行控制,對(duì)高壓液罐和氣罐的液位和壓力控制,、空氣壓縮機(jī)的控制,、主液箱和回液箱的液位自動(dòng)控制及液壓介質(zhì)自動(dòng)溫度控制的 I/O ,液壓閥臺(tái)的I/O 及爐門(mén)碳氧噴槍三維動(dòng)作的操作及控制I/O,。
鋼包精煉爐爐體控制PLC主站的作用同煉鋼電弧爐相似,,ET200遠(yuǎn)程從站僅設(shè)置在鋼包精煉爐的液壓站內(nèi)。
用于控制爐內(nèi)電弧功率的煉鋼電弧爐和鋼包精煉爐電極調(diào)節(jié)系統(tǒng)設(shè)計(jì)各采用一臺(tái)SIEMENS S7-315-2DP PLC主站,。主要承擔(dān)輸入爐內(nèi)的三相電弧功率的實(shí)時(shí)自動(dòng)控制,,根據(jù)不同冶煉工藝和冶煉期自動(dòng)修正功率配電曲線和控制參數(shù),以滿(mǎn)足冶煉工藝要求,。設(shè)計(jì)采用獨(dú) 立設(shè)置的兩套PLC主站作為電爐和精煉爐電極調(diào)節(jié)系統(tǒng)可以減輕電爐和精煉爐爐體控制PLC主站CPU的負(fù)擔(dān),,縮短程序掃描周期,有利于提高實(shí)時(shí)系統(tǒng)相應(yīng)的 響應(yīng)速度和調(diào)節(jié)精度,。
2.2 控制軟件的設(shè)計(jì)
四臺(tái)PLC主站的用戶(hù)程序是在基于SIEMENS公司的SIMATIC STEP7 Basis V5.0 軟件平臺(tái)上完成硬件組態(tài),、地址和站址的分配以及電弧爐和鋼包精煉爐用戶(hù)程序的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的,在主程序(OB1)中將各種控制功能和各PLC站點(diǎn)間的通訊數(shù)據(jù)分別編寫(xiě)在不同的子程序(功能塊FB,、DB,、FC)中,其中35KV高壓合分閘,、事故高壓分閘,,模擬量信號(hào)的輸入均充分考慮了現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)運(yùn)行環(huán)境的強(qiáng)干擾問(wèn)題,在軟件設(shè)計(jì)中采用了抗干擾措施,。
人機(jī)界面的畫(huà)面組態(tài)采 用SIEMENS公司的SIMATIC WINCC作為二次用戶(hù)程序開(kāi)發(fā)的軟件平臺(tái),,在工程師站安裝WINCC-RC用于開(kāi)發(fā),操作員站安裝WINCC-RT用于運(yùn)行,,WINCC運(yùn)行于 bbbbbbs NT V4.0 操作系統(tǒng)平臺(tái)之上,,以增加系統(tǒng)運(yùn)行安全和穩(wěn)定性,并給用戶(hù)將來(lái)建立工廠管理網(wǎng)帶來(lái)方便,。
現(xiàn)場(chǎng)操作人員通過(guò)分別設(shè)置在電爐和精煉爐操作員站的人機(jī)界面監(jiān)視整個(gè)系統(tǒng)各個(gè)主要參數(shù)的運(yùn)行情況,;這些參數(shù)包括:
輸入爐內(nèi)的三相電弧電流,三相電弧電壓,,三相電弧功率,,電能耗的實(shí)時(shí)顯示和歷史趨勢(shì)顯示。冷卻水系統(tǒng)溫度監(jiān)測(cè)點(diǎn)的水溫監(jiān)測(cè)以及流量及壓力的監(jiān)測(cè)和超溫越 限報(bào)警,。35KV高壓系統(tǒng)過(guò)流,、欠壓監(jiān)測(cè),。電爐變壓器的各種故障報(bào)警信號(hào)監(jiān)測(cè)和報(bào)警,變壓器低壓側(cè)過(guò)電流和高壓跳閘信號(hào)的監(jiān)測(cè),。爐體狀態(tài)顯示及液壓系統(tǒng)的 工作狀態(tài)監(jiān)測(cè),。同時(shí),在不同冶煉階段爐內(nèi)三相電弧工作電流的給定值,、冶煉時(shí)間,、35KV高壓通電時(shí)間,鋼水溫度的顯示以及各種報(bào)警參數(shù)的歷史記錄和打印報(bào) 表的生成,。
2.3 通訊網(wǎng)絡(luò)的組態(tài)
網(wǎng)絡(luò)組態(tài)采用SIEMENS公司的SIMATIC NET,,NCM S7 PROFIBUS組態(tài)軟件完成PROFIBUS S7通訊網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)組態(tài)。
在工程師站,、操作員站分別設(shè)計(jì)安裝CP5412網(wǎng)卡,,在四臺(tái)PLC主站安裝CP342-5通訊模塊,通過(guò)SIEMENS公司的PROFIBUS S7通訊電纜完成工程師站,、操作員站和分別分布在電弧爐及鋼包精煉爐主控制室的四臺(tái)PLC主站之間的通訊網(wǎng)絡(luò)硬件組態(tài)
3 抗干擾措施的設(shè)計(jì)和實(shí)施
在電弧爐煉鋼的工業(yè)環(huán)境中,,切實(shí)有效的硬件和軟件抗干擾措施的實(shí)施成為系統(tǒng)設(shè)計(jì)和工廠設(shè)計(jì)及設(shè)備制造和安裝過(guò)程中必須謹(jǐn)慎考慮的非常主要的環(huán)節(jié)。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行實(shí)踐證明,,電爐變壓器在高壓合閘瞬間所產(chǎn)生的浪涌,,大電流運(yùn)行時(shí)變壓器所產(chǎn)生的強(qiáng)磁場(chǎng),爐內(nèi)電弧以及大電流線路在電弧短路時(shí)所產(chǎn)生的強(qiáng)電磁 場(chǎng),,電網(wǎng)的諧波分量等諸因素綜合起來(lái)的干擾源可視為一個(gè)從低頻到甚高頻的寬帶噪聲源,,其所產(chǎn)生的各種干擾都將嚴(yán)重威脅系統(tǒng)運(yùn)行及通訊網(wǎng)絡(luò)的安全和穩(wěn)定。 故而在設(shè)計(jì)中針對(duì)各種干擾的存在考慮了以下的抗干擾措施:
3.1 隔離電源
PLC主站和遠(yuǎn)程從站的工作電源均通過(guò)帶屏蔽的隔離變壓器完成對(duì)PLC電源供電,,使PLC與大功率電氣設(shè)備的電位隔離開(kāi)來(lái),,以避免供電線路帶來(lái)的噪擾。