出水總氮高,,氨氮和COD正常,什么原因,?
一,、缺少碳源
在硝化反硝化過程中,去除TN要求的CN比理論為2.86,,但是實(shí)際運(yùn)行中因回流攜帶的DO的原因,,CN(COD:TN)比一般控制在4~6,缺少碳源,,是我目前遇到很多朋友TN不達(dá)標(biāo)的最多的原因之一,!
解決辦法:
按CN比4~6,投加碳源,,并根據(jù)出水TN調(diào)整碳源投加量,!社區(qū)有碳源計(jì)算的軟件,如有需要的小伙伴可以計(jì)算一下,!
二,、內(nèi)回流r太小
AO工藝的全稱是倒置硝化反硝化工藝,AO工藝的脫氮效率和內(nèi)回流比成正比,!根據(jù)脫氮效率公式η=(r+R)/(1+r+R),,因?yàn)镽一般是固定的,而且控制比例較小,,所以,,控制比大的內(nèi)回流比r,越大脫氮效率越高,,有些污水處理內(nèi)回流泵部分損壞或者選型太小,,會導(dǎo)致脫氮效率低,!
解決辦法:
提高內(nèi)回流比r在200~400%(有的脫氮工藝是內(nèi)外回流合并在一起的,內(nèi)外回流比也要控制在這個范圍,,這個范圍既保證了污泥的回流,,也保證了硝化液的回流,保證反硝化的脫氮效率)
三,、反硝化池環(huán)境破壞
這種情況的出現(xiàn)的標(biāo)志是,,反硝化池DO大于0.5,破壞了缺氧環(huán)境,,使兼性異養(yǎng)的反硝化菌優(yōu)先利用氧氣來進(jìn)行異養(yǎng)代謝,,而不是利用硝態(tài)氮,使硝態(tài)氮無法脫除,,導(dǎo)致TN的整體升高,,反硝化池缺氧環(huán)境破壞,后面往往帶來的可能是氨氮的超標(biāo),,原因是硝化細(xì)菌無法形成優(yōu)勢菌種,,不過曝氣池足夠大,還是沒有問題的,!
解決辦法:
1,、內(nèi)回流過大,導(dǎo)致攜帶DO過多的,,調(diào)小內(nèi)回流比或者關(guān)小內(nèi)回流處曝氣,。
2、其他問題導(dǎo)致的DO高,,例如進(jìn)水與水面相隔過高,,導(dǎo)致跌落充氧,要減少高度差等,。
四,、反硝化反應(yīng)時間不夠
在設(shè)計(jì)規(guī)范中反硝化池的水力停留時間(HRT)要求在2~10h,也就是zui低的HRT要控制在2h以上,,低于zui低停留時間反硝化會進(jìn)行的不che底,,這種情況的出現(xiàn),主要是前期設(shè)計(jì)水量過小導(dǎo)致的,!
解決辦法:
1,、超出設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)水量導(dǎo)致的HRT縮短,可以考慮增加反硝化池的容積,,例如新建或者將一些過余的建筑改成反硝化池,。
2、污泥回流導(dǎo)致的HRT縮短,在實(shí)際中水力停留時間的計(jì)算需要算上污泥回流的量,,污泥回流比越大反硝化的HRT越短,,過大的污泥回流會導(dǎo)致反硝化的HRT不足,這一點(diǎn)很少有人去考慮,,其實(shí)污泥回流并不需要控制很大,,控制的越大,回流污泥濃度越小,,回流中水越多,!這種情況可以適當(dāng)控制污泥回流比來解決。
五,、脫氮效率過高
在設(shè)計(jì)規(guī)范中脫氮效率一般在60~85%,,問題中一級AO脫氮效率已經(jīng)超過了90%,對于市政污水來說已經(jīng)很不錯了,,但是在高氨氮的工藝廢水中,,要求TN達(dá)到一級A,對一級AO工藝來說有點(diǎn)強(qiáng)人所難了,。
解決辦法:
采用二級或者多級AO的工藝來解決,。
六、含n雜環(huán)有機(jī)氮
有些含氮有機(jī)物,,普通的生化無法破環(huán),,導(dǎo)致無法脫除,這種情況比較少見,,主要是某一類廢水上,,這種情況下主要是工藝選型問題,,沒有考慮有機(jī)氮氨化(有機(jī)氮轉(zhuǎn)化成氨氮)的過程,。
解決辦法:
1、增加水解酸化的預(yù)處理,。
2,、水解酸化無法破環(huán)的,增加高級氧化預(yù)處理,。