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西門子TP2200 精智面板 6AV2124-0XC02-0AX1
壓力機(jī)是汽車行業(yè)沖壓車間的關(guān)鍵設(shè)備,,主要用于生產(chǎn)汽車白車身各種沖壓零部件,。壓力機(jī)與模具配合完成汽車沖壓件的拉延,、修邊的過程中,,需要調(diào)整滑塊高度,,適應(yīng)不同高度的模具,,其調(diào)整精度和穩(wěn)定性直接影響汽車沖壓件的質(zhì)量,。
二、應(yīng)用的主要工藝點(diǎn)及要解決的主要問題:
目前,,奇瑞公司沖壓四車間使用的小噸位壓力機(jī)的滑塊調(diào)整顯示表是機(jī)械式的,,精度和穩(wěn)定性差,操作人員目視機(jī)械式顯示表不方便,,容易讀出錯(cuò)誤數(shù)據(jù),,從而造成設(shè)備過載,引起設(shè)備故障和設(shè)備事故,。而且壓力機(jī)上安裝有滑塊調(diào)整上下限位,,如果壓力機(jī)單次運(yùn)行或寸動(dòng),容易將限位開關(guān)打壞,,上下限位開關(guān)起不到保護(hù)作用,,容易引發(fā)安全事故。
三,、應(yīng)用方案簡(jiǎn)介:
為解決上述問題,,汽車行業(yè)普遍采用編碼器解決方案,。此方案利用旋轉(zhuǎn)編碼器記錄滑塊高度,將信號(hào)送給歐姆龍PLC高速計(jì)數(shù)模塊,,經(jīng)過歐姆龍PLC處理轉(zhuǎn)化為十進(jìn)制數(shù)值,,然后顯示滑塊高度。編碼器方案的程序框圖見圖1,。
圖1 編碼器方案的程序框圖
但是對(duì)比接近開關(guān)方案,,編碼器方案的成本投入大,同時(shí)要求PLC能支持高速計(jì)數(shù)模塊,,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境要求高,。兩種方案的比較表見下表。
方案比較表
從上面的比較可以看出,,接近開關(guān)方案比編碼器方案節(jié)省近7000元,,而且安裝比較方便,對(duì)PLC系統(tǒng)的要求也低,,還能達(dá)到規(guī)定的精度和穩(wěn)定性,。
目前,我們采用的是接近開關(guān)方案,。此方案通過接近開關(guān)檢測(cè)壓力機(jī)機(jī)械傳動(dòng)軸旋轉(zhuǎn)的圈數(shù),,將信號(hào)送到歐姆龍PLC,經(jīng)過內(nèi)部程序處理,,輸出到歐姆龍PLC數(shù)字量輸出模塊,,在BCD碼顯示器上顯示滑塊高度。接近開關(guān)方案的程序框圖見下圖2:
圖2 接近開關(guān)方案的程序框圖
接近開關(guān)方案的改造步驟如下:
1,、利用壓力機(jī)設(shè)備上現(xiàn)有的接近開關(guān),,檢測(cè)滑塊調(diào)整機(jī)構(gòu)絲桿旋轉(zhuǎn)的圈數(shù),將檢測(cè)到的圈數(shù)送入歐姆龍PLC,。我們運(yùn)用歐姆龍PLC的特殊指令I(lǐng)NC和DEC,,通過BCD遞增和遞減功能來實(shí)現(xiàn)傳動(dòng)軸正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)時(shí),檢測(cè)圈數(shù)的加減,。程序見下圖3,。
2、利用游標(biāo)卡尺測(cè)量傳動(dòng)軸旋轉(zhuǎn)一圈時(shí)滑塊實(shí)際移動(dòng)的距離,,得出傳動(dòng)系數(shù),。反復(fù)測(cè)量幾次后求平均值,提高傳動(dòng)系數(shù)的計(jì)算精度,。
3,、經(jīng)過程序的運(yùn)算,將傳動(dòng)圈數(shù)乘以傳動(dòng)系數(shù),,就可以得出滑塊調(diào)整高度的當(dāng)前值,,再通過歐姆龍PLC將數(shù)值以BCD碼的形式,,在歐姆龍PLC的輸出模塊(OC222), 以繼電器形式輸出,。程序見下圖4,。
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