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西門子ET200 IO模塊6ES7141-5AH00-0BA0現(xiàn)貨供應
鋼2#爐卸灰系統(tǒng)PLC梯形圖如圖8所示,圖中,,T60為卸灰周期,,T63為圓盤機工作時間(調(diào)節(jié)每次出灰量),T64為上段閥打開時間(值為T33+5s),,T65為共用卸灰部分的出灰皮帶開后延時開下段閥時間,,T66為定時關下段閥時間,,X43為上段閥開到位信號,,X45為下段閥開到位信號,,X47為卸灰段自動位信號,X25為出灰皮帶開信號,。
鋼2#爐卸灰系統(tǒng)PLC部分自動過程如下:
打自動(X47)后,,即進進卸灰周期(T60),卸灰周期(T60)到后,,先開上段閥(Y61),,延時2s (T62)開圓盤卸灰機(Y62),延時10s (T63)后停圓盤(Y62),,再延時5s (T64-T63)后封閉上段閥(Y61)(此時料車開始自動上升),,上段閥關后,共用卸灰部分先開傾角皮帶,,然后開出灰皮帶(X25),,出灰皮帶開后延時2s (T65)開下段閥(Y63),下段閥開后延時15s (T66)封閉(Y63),。
以上各部分相互聯(lián)系,,使整個控制過程有序進行,環(huán)環(huán)相扣,,形成一個完整的工藝控制流程,。
2 結束語
通過以上改進后,石灰豎爐單爐生產(chǎn)周期明顯縮短,,由于上料正確,、布料均勻,焦炭,、石灰石配比公道,,使爐內(nèi)風量均勻,透氣性好,,生石灰產(chǎn)量尤其是質量得以明顯進步,,單爐日產(chǎn)由原不足50噸進步到近100噸,CaO含量由50%進步到80-85%,,其它各項指標均得以進步,。由于配料公道、布料均勻,、風量自由調(diào)節(jié)等,,使爐內(nèi)過燒(結瘤)和生燒現(xiàn)象得以根本消除,產(chǎn)量和質量都煉鋼和燒結生產(chǎn)方面要求,,為今后生產(chǎn)發(fā)展奠定了良好基礎,,同時自動控制的應用減少了人工誤操縱,,使設備故障率下降,大大降低了設備材料消耗,,減少了本錢,,達到了增產(chǎn)增效增收三重目的。
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