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關(guān)于變色陽樹脂的凝聚水事故處理
閱讀:279 發(fā)布時間:2024-11-8關(guān)于變色陽樹脂的凝聚水事故處理
SNT-001BS變色樹脂使用方法
這是一類帶有指示劑功能的強(qiáng)酸性陽樹脂,,既能與水中的陽離子進(jìn)行交換反應(yīng),又具有明顯的變色特性,。不僅有明顯的變色特性(再生型和失效型分別為玫瑰紅色和黃色或藍(lán)色),,交換能力也比普通樹脂強(qiáng)。主要用于測定蒸汽和凝結(jié)水處理混床出水的陽離子電導(dǎo)率,,常用于電廠汽輪機(jī)內(nèi)冷水的監(jiān)測,,及電子儀表、食品醫(yī)藥工業(yè)等領(lǐng)域,。
變色樹脂用于測定蒸汽和凝結(jié)水處理混床出水的氫電導(dǎo)率時,,樹脂裝于直徑50mm的透明交換柱中,水中的陽離子被樹脂交換轉(zhuǎn)化成氫離子,,大大提高了監(jiān)測水中陽離子的靈敏度,。同時,樹脂失效時顏色發(fā)生了明顯的變化,,指示出交換柱的工作狀態(tài),。
以利于現(xiàn)場的監(jiān)測。
一,、性能指標(biāo):SNT-001BS
外觀:墨綠色球狀顆粒
粒度:(粒徑0.45~1.25mm)≥95
交換容量:≥5.10mmol/gd
含水量: 50~60
濕真密度:1.07~1.29g/ml
濕視密度:0.79~0.87g/ml
二,、操作條件 :
使用溫度:100℃
小床層深度:300mm
運(yùn)行流速: 1.0-3.0BV/小時(BV:樹脂體積)
三、樹脂失效后,,可以倒出樹脂進(jìn)行收集,,換新樹脂繼續(xù)運(yùn)行。
多次收集多的樹脂可以一起再生,。
再生方法:
1,、裝填好樹脂后,通過鹽酸溶液濃度為3-5,、體積為樹脂體積的3-5倍進(jìn)行再生,、
2、再生流速按照0.5-2.0BV/小時,。通酸時間為1個小時以上,。
3、然后以2-5BV/小時流速用除鹽水進(jìn)行清洗,。洗至PH中性為至備用,。
4,、一般使用量很少、再生時的酸及除鹽水人工費,,得不償失,。使用單位都是按照一次性的使用。
變色陽離子交換樹脂
變色樹脂使用范圍:
監(jiān)測和控制給水,、凝結(jié)水和蒸汽的氫電導(dǎo)率,,是保證水汽質(zhì)量,控制火電廠水汽系統(tǒng)腐蝕結(jié)垢的重要手段之一,。
由于水汽中氨的濃度,、取樣流速經(jīng)常變化,加上機(jī)組啟停等原因,,難以判斷H型交換柱何時失效,。H型交換柱失效初期,由于少量銨離子穿透,,使氫電導(dǎo)率測量值偏低,;當(dāng)H型交換柱失效,,大量銨離子透過,,氫電導(dǎo)率測量值又偏高。因此,,當(dāng)交換柱失效后引起氫電導(dǎo)率變化時,,難以及時判斷是水質(zhì)惡化還是交換柱失效。目前國外采取的解決辦法是采用變色陽離子交換樹脂,,失效層與未失效層顏色不同,,可以在H型交換柱失效前及時進(jìn)行再生處理,可以及時發(fā)現(xiàn)水質(zhì)惡化問題并及時采取解決措施,。
關(guān)于變色陽樹脂的凝聚水事故處理
水汽品質(zhì)惡化原因分析
1,、根據(jù)水質(zhì)異常特點和以往曾發(fā)生燃油進(jìn)進(jìn)水汽系統(tǒng)的教訓(xùn),先后對與水汽系統(tǒng)有關(guān)的燃油系統(tǒng),、補(bǔ)水箱,、柴油發(fā)電機(jī)組、小機(jī)油箱,、凝汽器及汽機(jī)疏水系統(tǒng)等處進(jìn)行了仔細(xì)檢查,,未發(fā)現(xiàn)燃油進(jìn)進(jìn)水汽系統(tǒng)的題目。對3臺凝聚水混床出水捕捉器進(jìn)行解體檢查,,結(jié)果也正常,。為了排除化學(xué)取樣管對取樣代表性的影響,對取樣管道進(jìn)行了多次沖洗,,且想法從定期排污管道和定期排污擴(kuò)容器出口取樣并與從取樣臺取得的樣品進(jìn)行了對比,。
混床樹脂
2、在水汽惡化過程中,始終伴隨著爐水取樣閥門堵塞現(xiàn)象,。在對堵塞的取樣閥門檢查中還發(fā)現(xiàn)有微小的固體顆粒堵塞在閥座上,,另外從定排擴(kuò)容器出口所取的樣品中,也時而發(fā)現(xiàn)有細(xì)小的白色顆粒,。在2號機(jī)組1臺給水泵密封水管因堵塞檢驗時,,發(fā)現(xiàn)密封水管內(nèi)積滿細(xì)小樹脂顆粒,隨后在對凝汽器和除氧器檢查時也發(fā)現(xiàn)積存大量樹脂,。
混床樹脂
3,、對3臺混床進(jìn)行解體檢查后,確認(rèn)樹脂是從A混床進(jìn)口倒吸進(jìn)進(jìn)水汽系統(tǒng)的,。由于原設(shè)計的凝聚水混床進(jìn)進(jìn)裝置為未加梯形繞絲管的十字型結(jié)構(gòu),,在補(bǔ)水泵至凝聚水混床出口管上的一只單向閥忽然發(fā)生泄漏時,先是大量凝聚水從爆裂處噴出,,引起機(jī)組停運(yùn),,后由于機(jī)組停運(yùn)過程中混床進(jìn)口與凝汽器相通的某一只閥門(具體哪一只尚不能確定)打開,使混床進(jìn)口與凝汽器相通,,出現(xiàn)負(fù)壓樹脂從混床進(jìn)口被吸進(jìn)凝汽器,。當(dāng)機(jī)組再次投運(yùn)時,凝汽器內(nèi)的樹脂隨凝聚水被送進(jìn)給水系統(tǒng)而進(jìn)進(jìn)鍋爐,。在機(jī)組負(fù)荷穩(wěn)定時,,凝汽器內(nèi)的樹脂沉積在凝汽器底部,水汽品質(zhì)未受到明顯影響,,而當(dāng)機(jī)組負(fù)荷出現(xiàn)劇烈變化時,,凝汽器內(nèi)的樹脂受到劇烈擾動后,隨凝聚水一起進(jìn)進(jìn)爐內(nèi),,從而引起水質(zhì)短期內(nèi)嚴(yán)重惡化,。在負(fù)荷穩(wěn)定后,水質(zhì)又處于穩(wěn)定狀態(tài),。而過熱蒸汽先出現(xiàn)異?,F(xiàn)象是由于含有樹脂的給水經(jīng)過減溫器噴進(jìn)過熱蒸汽內(nèi)而引起的。
混床樹脂
混床樹脂的處理經(jīng)過
機(jī)組啟,、停和運(yùn)行期間的處理方法
1,、在水質(zhì)惡化期間,為了遏制爐水PH值急劇下降,,運(yùn)行中曾采取向爐內(nèi)投加氫氧化鈉的方法,,但是由于爐水PH值下降較快,即使投進(jìn)大量氫氧化鈉也難以將爐水PH值控制在合格范圍之內(nèi),。
2,、采取加大連續(xù)排污和定期排污,、快速更換爐水的辦法,盡量排除水汽系統(tǒng)中的有機(jī)物濃度,,使?fàn)t水快速轉(zhuǎn)進(jìn)正常狀態(tài),。
3、在機(jī)組停運(yùn)和再次啟動時,,采取適當(dāng)進(jìn)步爐水PH值,、穩(wěn)定機(jī)組運(yùn)行、緩慢升降負(fù)荷等方法,,從而逐步清除熱力系統(tǒng)中可能殘余的樹脂和有機(jī)物,,防止水質(zhì)再度惡化,受到較好的效果,。