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粉焦工業(yè)煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)

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產(chǎn)品型號

品       牌其他品牌

廠商性質(zhì)生產(chǎn)商

所  在  地濟南市

更新時間:2024-10-07 17:16:12瀏覽次數(shù):632次

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產(chǎn)地類別 國產(chǎn) 價格區(qū)間 5萬-10萬
檢測項目 發(fā)電廠 示值誤差 標(biāo)準(zhǔn)
穩(wěn)定性 標(biāo)準(zhǔn) 響應(yīng)時間 標(biāo)準(zhǔn)秒
應(yīng)用領(lǐng)域 醫(yī)療衛(wèi)生,農(nóng)業(yè),石油,印刷包裝,冶金 重復(fù)性 標(biāo)準(zhǔn)
粉焦工業(yè)煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)散射煙塵濃度測量,、皮托管煙氣流速測量及計算機網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù),,實現(xiàn)了固定污染源污染物排放濃度和排放總量的在線連續(xù)監(jiān)測,。同時又針對國內(nèi)煤種較雜

 

一,、產(chǎn)品概述

煙氣連續(xù)在線監(jiān)測系統(tǒng)運用抽取冷凝采樣,、后散射煙塵濃度測量,、皮托管煙氣流速測量及計算機網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù),,實現(xiàn)了固定污染源污染物排放濃度和排放總量的在線連續(xù)監(jiān)測。同時又針對國內(nèi)煤種較雜,、煤質(zhì)變化大,、污染物排放濃度高,、煙氣濕度大的狀況從技術(shù)上進行了改進。并

粉焦工業(yè)煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)

1.1主流煙氣脫硫技術(shù)潛在問題及我國硫資源矛盾

石灰石-石膏濕法脫硫技術(shù)具有脫硫效率高,、脫硫劑成本低等優(yōu)點,,為我國SO2減排做出了巨大貢獻,但隨著其大規(guī)模應(yīng)用,,也逐漸暴露出一些問題:

1)耗水量大,、廢水排放量大,對于缺水地區(qū)尤為不利,,脫硫廢水的處置也成為難題,。

2)鈣基脫硫劑的制備需要消耗大量碳酸鈣,造成石灰石資源的過量開采,,對生態(tài)環(huán)境造成嚴重破壞,;

3)副產(chǎn)物脫硫石膏的品質(zhì)較低,二次利用的價值有限,,導(dǎo)致大量脫硫產(chǎn)物被拋棄,,造成二次污染。

我國既是SO2排放大國,,還是硫磺資源缺乏的國家,,2011年我國進口硫磺量達952萬噸,對外依存度高達70%,,已經(jīng)嚴重威脅到硫磺下游產(chǎn)業(yè)安全,。SO2既是污染物,又是寶貴的硫資源,。我國近幾年SO2排放量和硫磺進口量之比接近2∶1,,正好符合SO2與S的分子質(zhì)量比,如果在治理SO2污染的同時能回收硫磺資源,,可很大程度上緩解硫資源嚴重失衡的局面,,一舉兩得,。

1.2顆?;钚越辜夹g(shù)分析

活性焦煙氣脫硫技術(shù)是目前煙氣硫資源化減排的主流技術(shù)之一,具有硫資源化利用,、耗水量少,、無廢水排放及多污染物聯(lián)合脫除(SOx、VOCs,、Hg等)的特點?,F(xiàn)有國內(nèi)的活性焦脫硫技術(shù)存在的主要問題:

1)使用顆粒定型活性焦,制備工藝復(fù)雜,、成本高(3000-8000元/噸),,且制焦過程廢氣得不到有效利用,。

2)顆粒活性焦內(nèi)表面利用率低,、吸附及再生過程中機械損耗較大,,補入新焦量大,導(dǎo)致運行成本較高,。

該工藝重整煤的利用途徑,,熱解氣化制備活性焦,活性焦制備所需熱源為高溫?zé)煔?,活化劑為煙氣和水蒸氣,,實現(xiàn)了活性焦的原位制備;粉狀活性焦可作為脫硫劑送入吸附反應(yīng)碳內(nèi)凈化燃煤煙氣,,飽和吸附后的活性焦送入再生爐再生,,再生過程析出高濃度SO2氣體可作為化工原料使用或與制焦熱解氣反應(yīng)生成單質(zhì)硫,從而實現(xiàn)硫的資源化利用,。

3)活性焦廠家和用戶分離,,活性焦需遠距離運輸,運輸成本較高,。

4)活性焦再生副產(chǎn)SO2或硫酸,,難以利用,且存儲和運輸不便利,。

1.3“粉焦技術(shù)”的提出及特點

基于上述形勢和需求分析,,山東大學(xué)提出了“粉焦原位制備及燒結(jié)煙氣綜合凈化技術(shù)”,并進行了技術(shù)研發(fā),,該技術(shù)2017年成功申報科技部國家重點研發(fā)項目,,項目名稱為燃煤煙氣硫回收及資源化利用技術(shù),項目編號為2017YFB0602900,,項目總預(yù)算為8686萬元,,其中中央財政專項經(jīng)費為1886萬元。項目周期自2017年7月起,,至2021年6月止,。 

 

粉焦工業(yè)煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)

 

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