產(chǎn)品簡介
養(yǎng)豬場廢水處理一直是農(nóng)村三廢治理的頭等難題。從國家宏觀戰(zhàn)略來說,,開展農(nóng)村養(yǎng)豬場廢水環(huán)境整治,必須依仗科技的手段,,才能更有效的使養(yǎng)豬場廢水處理系統(tǒng)化,,實現(xiàn)養(yǎng)殖業(yè)更強、養(yǎng)殖業(yè)主更富,、農(nóng)村環(huán)境更美。經(jīng)過實踐,,京津冀地區(qū)養(yǎng)豬場廢水處理利用科技聯(lián)合行動效果凸顯,,經(jīng)過近一年的專項治理,取得了優(yōu)異的成果,得到民眾的普遍好評,。但現(xiàn)今依舊在“點"的效果,, 遠遠未能做到形成“面"。
詳細介紹
無錫養(yǎng)豬場廢水一體化處理裝置
本發(fā)明提供一種養(yǎng)豬場廢水的處理方法,,包含以下步驟:(1)格柵井過濾;(2)加入炭化后的玉米秸稈,,攪拌后靜置,過濾,,炭化后的玉米秸稈備用;(3)調(diào)節(jié)廢水的pH值為67.8;(4)厭氧處理;(5)A/O生化處理;(6)靜置1525h后,,固液分離,得到的沉淀返回步驟(1);(7)向步驟(6)得到的廢水中,,加入炭化后的玉米秸稈,攪拌后靜置,,過濾,炭化后的玉米秸稈備用;然后加入活性炭,,攪拌后靜置,過濾;(8)消毒后排入氧化塘內(nèi),。本發(fā)明將玉米秸稈充分利用,用于養(yǎng)豬場廢水處理中,,能有效吸附廢水中氨氮、磷,,降低了廢水的處理成本;終廢水中COD,、BOD,、氨氮含量低,,可排入氧化塘,,用于農(nóng)田灌溉。
1.一種養(yǎng)豬場廢水的處理方法,,其特征在于:包含以下步驟:
(1)固液分離:將養(yǎng)豬場廢水經(jīng)過格柵井過濾;
(2)預處理:向步驟(1)得到的廢水中加入炭化后的玉米秸稈,加入量為0.02-0.05kg/L,,攪拌2-3h,然后靜置2-3h,,過濾,炭化后的玉米秸稈備用;
(3)調(diào)節(jié)池處理:將步驟(2)得到的廢水引入調(diào)節(jié)池,,用氫氧化鈉溶液調(diào)節(jié)廢水的pH值為6-7.8;
(4)厭氧處理:將步驟(3)得到的廢水厭氧處理10-20h;
(5)A/O生化處理:將步驟(4)的廢水進行A/O生化處理,,控制A段工藝中溶解氧小于等于0.2mg/L,O段工藝溶解氧濃度為2-5mg/L;
(6)沉淀:將步驟(5)得到的廢水引入沉淀池靜置15-25h后,,固液分離,得到的沉淀返回步驟(1);
(7)吸附處理:向步驟(6)得到的廢水中,,加入炭化后的玉米秸稈,,加入量為0.01-0.05kg/L,攪拌1-2h,,然后靜置2-3h,過濾,炭化后的玉米秸稈備用;然后加入活性炭,,加入量為0.01-0.03kg/L,,攪拌1-2h,,然后靜置2-3h,,過濾;
(8)消毒:將步驟(7)得到的廢水消毒,,排入氧化塘內(nèi),。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述養(yǎng)豬場廢水的處理方法,,其特征在于:所述炭化后的玉米秸稈是通過以下方法制備得到的:將玉米秸稈切斷至2-3cm長,,在60℃下烘干24h,然后在500℃下炭化3h,,自然冷卻即可。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述養(yǎng)豬場廢水的處理方法,,其特征在于:所述格柵井中格柵間隙為10-20mm。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述養(yǎng)豬場廢水的處理方法,,其特征在于:所述厭氧處理的溫度為35-40℃,。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述養(yǎng)豬場廢水的處理方法,其特征在于:所述步驟(8)中消毒采用臭氧消毒,。
目前我國的養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)已成為農(nóng)村居民重要收入來源和城鎮(zhèn)居民菜籃子工程重要組成部分,,得到了政府的大力支持,。養(yǎng)豬業(yè)大力發(fā)展的同時,其產(chǎn)生的污染壓力將增大,。養(yǎng)豬場的廢水主要包括豬尿,、豬舍沖洗水,。如果廢水沒有得到有效處理而排放,,將會使地表水水質(zhì)變差,,甚至對飲用水產(chǎn)生影響,,同時廢水可能會對地下水產(chǎn)生影響,,一旦地下水受到污染,治理過程將是漫長的,。養(yǎng)豬場廢水中富含高濃度有機污染物和病原體,直接排入水體或者存放地點不合適,,若經(jīng)過核實的處理,還能用于農(nóng)田灌溉,,促進農(nóng)作物生長,。但若不經(jīng)過處理,直接排放,,將會對農(nóng)作物的生長造成不良影響,。因此,對養(yǎng)豬場的廢水進行有效處理,,對養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要意義。
針對現(xiàn)有技術(shù)的缺陷,,本發(fā)明提供一種養(yǎng)豬場廢水的處理方法,能有效降低廢水中的COD和BOD含量,,將處理后的水用于農(nóng)田灌溉,。
一種養(yǎng)豬場廢水的處理方法,包含以下步驟:
(1)固液分離:將養(yǎng)豬場廢水經(jīng)過格柵井過濾;
(2)預處理:向步驟(1)得到的廢水中加入炭化后的玉米秸稈,,加入量為0.02-0.05kg/L,,攪拌2-3h,然后靜置2-3h,,過濾,炭化后的玉米秸稈備用;
(3)調(diào)節(jié)池處理:將步驟(2)得到的廢水引入調(diào)節(jié)池,,用氫氧化鈉溶液調(diào)節(jié)廢水的pH值為6-7.8;
(4)厭氧處理:將步驟(3)得到的廢水厭氧處理10-20h;
(5)A/O生化處理:將步驟(4)的廢水進行A/O生化處理,控制A段工藝中溶解氧小于等于0.2mg/L,,O段工藝溶解氧濃度為2-5mg/L;
6)沉淀:將步驟(5)得到的廢水引入沉淀池靜置15-25h后,,固液分離,得到的沉淀返回步驟(1);
(7)吸附處理:向步驟(6)得到的廢水中,,加入炭化后的玉米秸稈,,加入量為0.01-0.05kg/L,攪拌1-2h,,然后靜置2-3h,過濾,,炭化后的玉米秸稈備用;然后加入活性炭,加入量為0.01-0.03kg/L,,攪拌1-2h,,然后靜置2-3h,,過濾;
(8)消毒:將步驟(7)得到的廢水消毒,排入氧化塘內(nèi),。
步驟(2)和步驟(7)過濾得到的炭化后的玉米秸稈,,可以在玉米收割后,直接撒入玉米田地中,,增加田地的營養(yǎng)成分;
終處理得到的廢水,排入氧化塘,,可以用于農(nóng)田灌溉,,變廢為寶,。
無錫養(yǎng)豬場廢水一體化處理裝置
一)組合式穩(wěn)定塘工藝處理養(yǎng)豬廢水
1.水質(zhì),、水量與排放標準
廣州某規(guī)模化養(yǎng)豬場的污水量為 500 m3/d,,設(shè)計水質(zhì)及排放標準見表
2.工藝選型
養(yǎng)豬場污水處理常用的工藝為厭氧-好氧-氧化塘,均采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),,投資大,,運行費用高。我們在設(shè)計時進行了各種工藝的篩選比較,, 用投藥混凝,、厭氧接觸工藝,、厭氧過濾器、上流式厭氧污泥床,、復合式厭氧污泥床和厭氧塘雖然有好的處理效果,,但建設(shè)費用和運行成本高而無法承受,因而必須尋求新的既簡易又穩(wěn)定可靠的方法,。
因此,我們選擇新型厭氧一兼氧組合式穩(wěn)定塘處理工藝,,充分利用規(guī)模化豬場的地形地勢,,妥善地解決了規(guī)?;i場污水污染負荷高和養(yǎng)豬行業(yè)的利潤低的兩大難題。此工藝有效地把上流式厭氧污泥床移植到兼性塘來,,它具有投資省,、運行費低、操作管理方便,、能源可回收(目前未回收)的特點,。
工藝流程說明
①固液分離
從豬舍出來的水經(jīng)集水井提升泵送到設(shè)于鼓風機房頂部的水力分離篩網(wǎng),經(jīng)篩網(wǎng)過濾,,使糞渣分離,。污水進處理單元,回收糞渣外售,。
②組合式穩(wěn)定塘
組合式穩(wěn)定塘共設(shè)2個自然塘(每個自然塘面積約2000m2),,平時并列運行,清塘時(幾年后清一次塘),,一塘運行,,另一塘清泥。在塘的*設(shè)置一個厭氧反應區(qū),,深5.0 m,。污水從配水井用管道重力引入至厭氧反應區(qū)底部,并均勻在厭氧反應區(qū)底布水,,污水經(jīng)厭氧反應區(qū)底部均勻向上流動,,從污水的流態(tài)來看,其結(jié)構(gòu)類似上流式厭氧污泥床(UASB),污水和甲烷氣都向上流動,,經(jīng)過厭氧污泥床,。所不同的是UASB上下流速相同,同時內(nèi)有三相分離器,,而組合式穩(wěn)定塘上下流速不同,,厭氧反應區(qū)底部流速大(約0.21 m3/(m2•h)),厭氧反應區(qū)上部流速小,。后,污水流向塘的四周進行沉淀(類似UASB的三相分離器),。
組合式穩(wěn)定塘的工作原理是:從微生物類屬來看,,塘分為3種微生物反應區(qū)。即厭氧反應區(qū),、兼氧反應區(qū),、好氧和藻類生長區(qū)。詳見圖2組合式穩(wěn)定塘斷面示意,。
區(qū)為厭氧反應區(qū):污水首*人厭氧反應區(qū)底部,,并均勻分配在整個橫斷面上,污水流向為上流式,,整個坑的容積均為絮狀的厭氧微生物(污泥床),。污水上向流經(jīng)這些厭氧微生物污泥床時,污水中有機物被厭氧微生物進行降解,,轉(zhuǎn)化為CH4,,CO2 和H2O。生成的CH4,,CO2 和污水不斷上升,,使整個污泥床得到充分的攪拌,同時污水和厭氧微生物充分接觸,,提高了有機物的去除效率[2],。
第二區(qū)為兼氧反應區(qū):除塘面和塘底的積泥層外,其余均為兼氧反應區(qū),,污水從坑頂部流出后,,向四周流動,流速突然降低,,可沉的懸浮物固體便沉于塘低,。污水經(jīng)厭氧分解后剩余的有機物繼續(xù)被兼氧微生物所利用,進一步去除污水中有機物,。
第三區(qū)是塘的表面層區(qū):為好氧微生物和藻類生長區(qū),。該區(qū)內(nèi),空氣的復氧和藻類的光合作用提供氧氣,污水中的有機物進一步被好氧微生物所利用,,把它氧化為CO2 和H2O,。另外,污水中的氨氮又為藻類提供營養(yǎng)物質(zhì),,產(chǎn)生了良性循環(huán),。
新型厭氧-兼氧組合式穩(wěn)定塘技術(shù)的設(shè)計運行參數(shù):坑的CODcr容積負荷(以CODcr計)為5.1kg/(m3•d)。污水在坑內(nèi)停留時間為2.6 d,;在塘內(nèi)停留時間(含坑的停留時間)為12 d,,本設(shè)計的坑負荷傳統(tǒng)13~19 倍(傳統(tǒng)式氧化培CODcr負荷(以CODcr計)為 0.13-0.4 kg/(m3•d)[2]。
由于特殊的設(shè)計(坑頂設(shè)計圍墻包圍),,避免了傳統(tǒng)的厭氧塘在刮風時豎向混流而影響底部厭氧(因為表層好氧區(qū)水中含有很高的溶解氧會入侵到厭氧區(qū),,破壞厭氧環(huán)境),并有效地抑制和防止季節(jié)性翻塘,,使厭氧總保持狀態(tài),。另外,坑的設(shè)計成倒置截頭圓錐型,,使坑內(nèi)從下至上流速漸漸由大變小,。避免了厭氧污泥被水流和CH4 等帶出坑外,大限度地保持了厭氧污泥濃度,,從而在高的CODcr容積負荷(以 CODcr計)下(Fv=5.1 kg/(m3•d))還具有較高的CODcr去除效率,。
從投產(chǎn)以來,處理系統(tǒng)運行情況較為穩(wěn)定,,新型厭氧-兼氧-組合式穩(wěn)定塘出水CODcr的質(zhì)量濃度一般在 3 000 mg/L左右,,CODcr去除率一般為 70%左右,而傳統(tǒng)厭氧塘CODcr去除效率50%左右,?!?/span>
③好氧池、高負荷氧化塘
好氧池,、高負荷氧化塘組成二級好氧生化處理系統(tǒng),,前者采用了活性污泥法,使CODcr等進一步降解,,并為后續(xù)氧化塘處理提供條件,;后者采用循環(huán)溝式氧化塘,污水在此硝化脫氮,。在高負荷氧化塘中,,在JET推流混合器的作用下,水在廊道中循環(huán),,由于具有一定的流速(10 ~15 cm/s),,大氣復氧速率增加,同時藻類迅速生長。藻類光合作用提供溶解氧供給好氧微生物進行代謝活動,。高負荷氧化塘出水中的微型藻類很容易沉淀,,約50%~80%的藻類可在水力停留時間為l~2d的沉淀塘中自然去除。沉淀的藻類呼吸速率很低,,且可濃縮在塘底數(shù)月甚至數(shù)年而不明顯釋放營養(yǎng)物,。高負荷氧化塘中藻類的另一顯著作用是提高了塘中廢水的PH值,,給滅菌和促使氨氣向空氣中擴散提供了條件,。在 pH 值為9.2 時在24 h內(nèi)可100%殺滅大腸桿菌和絕大部分病原體,,在白天高負荷氧化塘中廢水的pH值達到9.5的并不鮮見,。整個系統(tǒng)穩(wěn)定、高效,。
④藻類沉降塘
專門設(shè)計的藻類沉降塘利用自然重力分離作用使藻類從污水中分離出來,,同時由藻類自身產(chǎn)生的生物絮凝過程促進了自然沉淀,,廢水在藻類沉降塘停留時間24 h 以上,,沉淀的藻類處于休眠狀態(tài),不會被立刻分解或腐爛,。兩個藻類沉降塘同時使用,,其中之一可3~4a 放空一次,以去除濃縮的含藻污泥,。
⑤生態(tài)塘
利用生態(tài)塘中放養(yǎng)的魚類和水生植物自然降解水中的污染物(N,,P),以達到出水水質(zhì)要求,。
(二)UASB/SBR/化學混凝工藝處理養(yǎng)豬廢水
1.概況
湖南某養(yǎng)豬場的生豬養(yǎng)殖規(guī)模為1萬頭,,廢水排放量為150m3/d,原有廢水處理系統(tǒng)只采用了沉淀處理,,廢水中的絕大多數(shù)有機物和氨氮沒有去除,。該養(yǎng)豬場擬對原廢水處理系統(tǒng)進行全面的技術(shù)改造,經(jīng)過中試后確定在原有四級沉淀的基礎(chǔ)上,,采用UASB/SBR/化學混凝處理工藝,,處理后水質(zhì)要求達到《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準》(GB18596—2001)。廢水水質(zhì)和排放標準見表1,。
2.廢水處理工藝流程
養(yǎng)殖廢水的特點是排放集中,、水力沖擊負荷強、有機質(zhì)濃度高,、水解酸化快,、沉淀性能好。改造后的工藝流程見圖1
原水首*入調(diào)沉池,,其主要作用是調(diào)節(jié)水質(zhì),、水量,另外可以去除大部分懸浮物和少量有機物。調(diào)沉池出水自流入集水井,,再通過泵輸送到UASB反應器,,大部分有機物在此被降解,并產(chǎn)成沼氣,。UASB反應器出水進入SBR進行后續(xù)處理,,部分有機物和大部分氨氮在此被降解去除。由于SBR反應器出水TP超標,,以及SS的濃度還較高,,影響出水水質(zhì),因此后通過化學混凝反應池處理,,以滿足達標排放要求,。
3.主要構(gòu)筑物及設(shè)備
① 調(diào)沉池。利用原有池體,,尺寸為30.0m×30.0m×2.5m,,有效容積為1800m3,磚混結(jié)構(gòu),,由4個串聯(lián)的單元格組成,,HRT為12d,對SS的去除率為75%左右,。
② 集水井,。磚混結(jié)構(gòu),尺寸為2.0m×2.0m×4.0m,,有效容積為12m3,,配2臺提升泵(Q=25m3/h,H=200kPa,,1用1備),。
③ UASB反應器。UASB反應器是由3個獨立單元組成的一個頂部敞開式鋼筋混凝土池,,尺寸為17.2m×6.0m×8.0m,,有效容積為608m3,采用大阻力布水系統(tǒng),,每個單元由4根布水管組成,,布水管安裝在池底上方300mm處;三相分離器為兩層箱式結(jié)構(gòu),安裝在距出水堰0.9m處,,每個單元安裝2個,。在每個三相分離器上有一個導氣管,導氣管與總氣管之間用軟管連接,。UASB反應器的設(shè)計容積負荷為1.5kgCOD/(m3•d);HRT為4d,,對COD去除率>80%,。
④ SBR反應器。SBR反應器內(nèi)設(shè)有膜片式曝氣器(Φ215mm),,所需空氣采用2臺鼓風機(1用1備)輸送,,單臺鼓風機流量為5.9m3/min。池中還配置有組合填料,,將活性污泥法與生物膜法結(jié)合的*設(shè)計,,既降低了剩余污泥的產(chǎn)量,也有利于污染物的去除,。池尺寸為11.6m×6.0m×5.0m,,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu);水力停留時間為40h,有效容積為250m3,,SBR的排水采用2臺50m3/h的潷水器,。
⑤ 化學混凝沉淀池。該池的主要作用是去除SBR出水中的懸浮物和部分色度,。池體尺寸為6.0m×6.0m×3.5m,,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),分2格,,一格為化學反應池,,投加PAC和PAM藥劑,并裝有一臺攪拌機;另一格為沉淀池,,沉淀池配有圓筒式導流筒及排泥系統(tǒng),,采用穿孔水壓式排泥,。