鹽城高濃度印染廢水處理
首先,,從生產(chǎn)工藝上消除和減輕污染源。如采用干法印花工藝,,消除印染廢水,。按水質(zhì)特點,分別回收,,一水多用,;用沉淀、過濾法回收土林染料和磁化染料,,用超過濾法回收還原染料,、分散染料等。其次,,對廢水進行無害化處理。對廢水中堿度,,一般設(shè)調(diào)節(jié)池并保證必要的勻質(zhì)時間,;對色度,根據(jù)廢水排放和利用要求,,可用凝聚法,,吸附法。,,等化學(xué)或物理法處理,,也有培養(yǎng)特殊的細菌在兼氣條件下進行脫色。需要指出的是,,采用凝聚法對直接染料,,還原染料,染料,,分散染料的色度,,去除效果好,,但對酸性染料,活性染料,,脫色效果差,。活性炭對染料的吸附有選擇性,,對陽離子染料,,直接染料、酸性染料,、活性染料等水溶性染料有良好吸附性能,,但對硫化染料、還原染料,、涂料等不溶性染料吸附性能很差,。常用的臭氧氧化劑,對直接染料,、酸性染料,、堿性陽離子和等染料,脫色效果好,,對還原染料,、硫化染料、分散染料等疏水性染料脫色效果差,。廢水中大量有機物,,通常采用生物法處理能達到較滿意的效果;對PVA等化學(xué)漿料,,可采用生物分解法或回收利用法,。在生物分解中,可分別采用高MLSS的一段和二段曝氣法及厭氧—好氧串酸處理工藝,;在回收利用中,,可分別采用膠凝鹽析法(投加及硫酸鈉)、凝結(jié)劑法(如用芒硝和硼砂作凝結(jié)劑),、超過濾法(在北京,、上海、河南等廠已采用),。
印染廢水處理流程的選擇,,要根據(jù)生產(chǎn)工藝采用的原料、產(chǎn)品種類,、加工的方法,,工藝過程中投加的藥劑,染料,、助劑性質(zhì)以及出水終去向和要求,,分別采用一級化.學(xué)和物化處理或二級生物法為主的處理或三級深度處理,。
是一種新型高效、環(huán)保的分離技術(shù),,隨著技術(shù)在國內(nèi)的不斷發(fā)展和進步,,使得現(xiàn)代的膜分離技術(shù)(主要有、和技術(shù))已在工業(yè)中得到了廣泛成功應(yīng)用,,并產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟和社會效益,,為印染行業(yè)的技術(shù)革新帶來新機遇。
鹽城高濃度印染廢水處理
對印染廢水的綜合治理是急需解決的一大難題,,開發(fā)經(jīng)濟有效的印染廢水處理技術(shù)日益成為當(dāng)今環(huán)保行業(yè)關(guān)注的重要課題,。
高效環(huán)保污水脫色劑是近年來印染廢水處理研究中的熱點之一,它能與水中有色物質(zhì)反應(yīng)并形成懸浮顆粒,,而后在高效絮凝劑的作用下進一步凝聚并形成巨大顆粒沉淀下來,,終達到脫色的目的,甚至可將染色廢水中的染料分子全部析出并沉淀下來,,使染色廢水變成無色透明,。
某印染針織廠是集染、紡,、織于一體的生產(chǎn)企業(yè),,公司散纖維年產(chǎn)量600 t,粗紡,、半精紡產(chǎn)品綜合年產(chǎn)量為600 t,,毛衫年生產(chǎn)量100 萬件,每天產(chǎn)生的印染廢水達150 t,。廢水主要來源于退漿,、精煉、漂洗,、高溫染色,、漂白、絲光,、整理等工序的有機廢水。該廠現(xiàn)有1 套設(shè)計處理量為150 t/d的印染廢水處理系統(tǒng),,然COD 去除率較低,、出水色度偏高,其指標(biāo)超出《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》Ⅱ級標(biāo)準(zhǔn),。該廠對其系統(tǒng)進行改進,,以便能使廢水達標(biāo)排放。經(jīng)分析,,其處理系統(tǒng)的混凝加藥部分存在缺陷,,為此采用了新的高效脫色絮凝劑進行試驗,,并對其加藥方案進行了調(diào)整,改進后污水處理系統(tǒng)的出水水質(zhì)能夠達到《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn),。
2 工藝流程
廢水先自流進入調(diào)節(jié)池,,調(diào)節(jié)廢水的水量、水質(zhì),,再提升到混凝反應(yīng)罐,,調(diào)節(jié)pH、投加混凝劑進行絮凝沉淀后,,廢水進入引氣氣浮設(shè)備,,經(jīng)引氣氣浮設(shè)備去除沉淀后,廢水進入兼氧反應(yīng)池,,采用接觸活性污泥法進行生化處理,,終實現(xiàn)排放標(biāo)準(zhǔn)。生化處理所產(chǎn)生的污泥與引氣氣浮設(shè)備中的沉淀一起經(jīng)回流處理后,,剩余污泥經(jīng)沉淀池沉淀后排至污泥濃縮池進行濃縮,,經(jīng)板框壓濾機脫水后外運處置。
3 系統(tǒng)處理存在的問題和改進
3.1 處理過程存在的問題原工藝采取先將廢水pH 調(diào)節(jié)到6~9 后再投加硫酸亞鐵和聚丙烯酰胺進行混凝的方式,,其中硫酸亞鐵投加質(zhì)量濃度約為2 000 mg/L,,聚丙烯酰胺約為3 mg/L。由于硫酸亞鐵本身的還原性和顏色,,在用藥量大的情況下,,容易發(fā)生返色現(xiàn)象,且其在堿性條件下與PAM 的復(fù)配使用效果不佳,,從而出現(xiàn)產(chǎn)水色度偏高,、COD 去除率低等問題,排污指標(biāo)超過《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的Ⅱ級排放標(biāo)準(zhǔn),。
3.2 系統(tǒng)加藥處理改進措施根據(jù)現(xiàn)場的工藝流程在實驗室進行了共4 組小試試驗,,選用了3 種藥劑,試驗過程為:25 ℃下,,取印染廢水1 L置于燒杯中,,調(diào)節(jié)pH 至中性,在不斷攪拌下首先加入100~150 mg/L 印染水高效脫色劑A,,攪拌均勻后再加入150~200 mg/L 助凝劑B,,后加入0.5~1 mg/L 相對分子質(zhì)量為1 200 萬、離子度為50%的陽離子高分子絮凝劑聚丙烯酰胺,,攪拌均勻后,,靜置15 min,沉降分層后取上層澄清液進行分析。由于原水氨氮極低,,以及后續(xù)工序中存在浸沒式超濾設(shè)備,,故除COD、色度外,,本次實驗不考慮其他污染指標(biāo),。
注:原加藥方案為硫酸亞鐵2 000 mg/L,聚丙烯酰胺3 mg/L,,處理后出水色度180 mg/L,,COD 355 mg/L。采用新的高效脫色絮凝劑進行試驗的4 組方案,,處理后的出水水質(zhì)均優(yōu)于原方案,,在本身用量較少的基礎(chǔ)上亦大幅降低聚丙烯酰胺用量,比較合理經(jīng)濟,。全部試驗中以方案的處理效果,。高效脫色絮凝劑是中海油天津化工研究設(shè)計院開發(fā)的新型印染廢水脫色劑,由A 劑和B 劑組成,,主要成分分別是季銨型陽離子高分子化合物和聚合鋁鐵,,其兼具凝聚、絮凝,、吸附架橋和吸附脫色等多種功能,,可以同時對廢水中的陰、陽離子起到凈化作用,。
4 現(xiàn)場應(yīng)用結(jié)果根據(jù)前面小試結(jié)果,,在保留原加藥設(shè)備的條件下,藥劑通過計量泵24 h 連續(xù)投加至系統(tǒng),,藥劑投加濃度和加藥方式,。
處理后出水各項水質(zhì)指標(biāo)均達到排放標(biāo)準(zhǔn), 改進前后水質(zhì)對比
可以看出,,改進后出水COD,、色度有了明顯提高,成本分析表明,,原方案加藥成本為1.54 元/t,,改進后加藥成本為1.25 元/t,經(jīng)濟效益顯著,。
5 結(jié)論
(1)以季銨型陽離子高分子化合物為主要成分的高效脫色劑絮凝劑具有*的脫色能力,,應(yīng)用于高色度印染廢水處理時脫色*,色度去除率可達90%,。其使用時以pH 中性為適宜條件。
(2)本實驗高效脫色劑絮凝劑A 劑的有效質(zhì)量濃度為100~120 mg/L,,B 劑的量濃度為150mg/L,,陽離子PAM 的質(zhì)量濃度為0.5 mg/L,。
(3)采用高效脫色絮凝劑處理后,污水處理系統(tǒng)的出水水質(zhì)達到了《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》排放標(biāo)準(zhǔn),。
(4)改進的加藥方案運行成本低,,且系統(tǒng)出水質(zhì)量好,具有切實可行性,。