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當前位置:南京惠言達電氣有限公司>>電機>> 12862534 W22閃亮登場WEG電機7.5KW-2P-132S-11489064
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號12862534 W22
品 牌ABB
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地南京市
更新時間:2020-02-28 17:31:31瀏覽次數(shù):969次
聯(lián)系我時,,請告知來自 化工儀器網(wǎng)優(yōu)勢現(xiàn)狀ROSSI電機減速箱MRC2I180U02A有圖
興我ROSSI減速電機MRV81U03D-90S 4 230/400
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供貨周期 | 一周 | 規(guī)格 | 91 |
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貨號 | 99 | 應用領域 | 包裝/造紙/印刷,航空航天,電氣,綜合 |
主要用途 | 1 |
閃亮登場WEG電機7.5KW-2P-132S-11489064
閃亮登場WEG電機7.5KW-2P-132S-11489064
惠言達寄語:
先說愛的先不愛,后動心的不死心,。——《南下》
WEG 11398413 160M-02 11KW IE2
WEG 45KW-4P-225S/M-11119854
WEG 3842.503.783,OD 634T,0.18kw
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WEG 45KW-2P-225S/M-11130154
WEG Plug HAN Q 5
WEG 3-100L 014795012
WEG Type UECG 323 TH ZB45 75:1
WEG Type UECG 323 TH ZB45 35:1
WEG Typ: ODG 614 GF129 Übersetzung: 30:1
WEG 18.5KW 2930RPM 160L-02 16DEZ2014 1026654691
WEG 11398389 W22 - IE2 HIGH EFFICIENCY
WEG 00536OS3E182JM
WEG 3-112M 014818907
WEG 3KW-2P-100L-11620308
WEG UECG 313 TH ZB45 NR:2841898
WEG W22 - RAL 5009 - 12867344
WEG ODG 614 GF129
WEG 7.5KW-2P-132S-11489064
WEG AL90S/L-6
WEG 55KW-2P-250S/M-11603227
WEG Plug HAN Q 7 (5M)
WEG 11360952 (101121114) W22 (TEFC) General Purpose
WEG ODG 738 M NR.2 926 638
WEG Typ: OD 614 T
WEG ME 4126,190 V/DC, 0,5 kW
WEG Typ: OD 614 T; V1.6141.000000.0004
WEG OD 634 T
WEG Typ: OD 614 T
WEG Typ: ODG 634 C G103 (frühere Bez. G13)
WEG ODG 614 GF129
WEG 10016169(old type AL80-4)
WEG EPG 133 NR:2.495.899
WEG V6.6140.000000.0001 OCG 614 ZA G12
在新鄉(xiāng)中新化工有限公司年產(chǎn)3×105t的甲醇項目中,,采用了國內(nèi)擁有自主知識產(chǎn)權的HT-L粉煤加壓氣化技術。單爐日耗煤量為750t,,設計為雙爐運行,,無備用爐,已于2010-08一次投料試車成功,。氣化裝置粉煤加壓輸送單元有2套,,原設計為順控下料,但是,,由于料位計不準等原因一直未投用,,長期以來,一直采用手動下料,。經(jīng)過一段時間的運行,,結合手動下料的經(jīng)驗,通過對順控程序中的一些條件和現(xiàn)場管道,、操作方法的改造,,使粉煤加壓輸送投用順控取得了較好的效果。
2工藝流程簡介
磨煤單元送來的合格粉煤進入常壓粉煤貯罐V-1201內(nèi),,當粉煤鎖斗V-1202壓力為常壓時,,打開V-1201與V-1202之間切斷閥12XV1123/1133.粉煤靠重力送V-1202內(nèi),待V-1202高料位出現(xiàn)后,,關閉12XV1123/1133和粉煤鎖斗所有的泄壓閥門,,*隔離粉煤鎖斗和低壓設備,。然后,使用粉煤鎖斗的4條充壓管線逐漸充壓,,待V-1202與粉煤給料罐V-1203之間的壓差達到±10kPa時,,打開V-1202與V-1203之間的聯(lián)通閥12XV1126/1127.此時,粉煤鎖斗的充壓線路只用充氣錐處的N2/CO2流化粉煤,,然后打開粉煤鎖斗下料閥12XV1131/1132,,依靠重力將粉煤送粉煤給料罐內(nèi)。V-1202低料位出現(xiàn)后表明,,鎖斗內(nèi)粉煤已輸送完畢,關閉12XV1126/1127/1131/1132,,能夠*隔離粉煤鎖斗和高壓設備,。通過鎖斗的3次泄壓將鎖斗內(nèi)的氣體泄壓粉煤貯倉過濾器S-1201內(nèi),S-1201過濾下來的粉煤通過旋轉卸料閥送V-1201內(nèi),,出S-1201N2/CO2氣體,,其固含量<10mg/Nm3。待鎖斗泄常壓時,,可重新接料,、充壓和下料。
3主要改造點和改造方法
3.1接料過程的改造
將粉煤存放在常壓V-1201內(nèi),,底部有流化氮氣通入,,鎖斗在接料時基本未出現(xiàn)堵塞的情況。由于粉煤料位計測量難度大,,所以,,根據(jù)我廠的實際操作經(jīng)驗,在鎖斗高料位出現(xiàn)后延時40s方可接滿料,。于是,,在鎖斗隔離的條件上增加1個延時,以達到接滿料的要求,。如果料位計*不準確,,可以根據(jù)經(jīng)驗判斷出鎖斗接滿料的時間,然后將延時加接料閥12XV1133/1123閥開后n秒隔離鎖斗,。
3.2充壓過程的改造
鎖斗充壓線路分為4路,,即鎖斗頂部、笛管,、充氣錐和管道充氣器,。由于我廠沒有發(fā)生過幾次笛管、充氣錐和管道充氣器損壞的情況,,所以,,借鑒同行的經(jīng)驗,,將笛管、充氣錐和管道充氣器改為了多孔板結構,。但是,,多孔板結構的缺點是環(huán)隙容易進煤粉,導致充壓線路被堵塞,。為了防止這種情況的發(fā)生,,我廠在笛管和管道充氣器充壓線路中設置了小旁路,并增加了限流孔板,,使氣體以小流量流入,,以防堵塞。將充壓過程改為當12XV1125打開20s后打開12XV1129,,并將12PDIC1102預設20%,;12XV1129打開30s后打開12XV1128,12XV1128打開5s后打開12XV1130,,并將12PDIC1103預設20%.這樣做,,能夠避免壓差表不準時、調(diào)節(jié)閥開得過大將笛管,、充氣錐等內(nèi)件打壞的情況發(fā)生,,調(diào)節(jié)閥的開度可由操作員根據(jù)實際情況調(diào)節(jié)。另外一個非常重要的內(nèi)容是充壓完成的判斷,。原設計充壓完成的依據(jù)為12PDIS1117±10kPa,,但是,我廠在使用過程中,,12PDIS1117也出現(xiàn)過問題——在壓差未到時就將V-1202與V-1203聯(lián)通,,導致氣化爐跳車。事后,,我廠將判斷依據(jù)增加3個壓差,,分別為12PDIS1117±10kPa、12PDIC1116<20kPa,、12PDIS1119<50kPa,。這樣,即使V-1202與V-1203在50kPa的壓差下聯(lián)通,,對V-1203的壓力影響也比較小,,不會造成氣化爐跳車。
3.3破橋的改造
粉煤在下料過程中經(jīng)常出現(xiàn)架橋的情況,,原來設計的破橋程序是由鎖斗低料位和下料時觸發(fā)——如果下料超過5min鎖斗低料位依然沒有出現(xiàn),,則會自動觸發(fā)破橋程序,自動破橋3次,。但是,,由于射源料位計不準等原因,,有時粉煤下料通暢時就發(fā)生了破橋。根據(jù)我廠的操作經(jīng)驗,,取消破橋程序的自動觸發(fā),,改為由操作員觸發(fā),增加了觸發(fā)破橋程序按鈕,,操作員通過各參數(shù)判斷架橋時,,就可以按下按鈕隨時觸發(fā)破橋程序,它不受時間和次數(shù)的限制,。
3.4泄壓的改造
泄壓前的關鍵是如何判斷鎖斗內(nèi)的粉煤已全部送粉煤給料罐內(nèi),,這是非常重要的,也對鎖斗料位計的要求比較高,。如果鎖斗內(nèi)有大量粉煤沒有下完就泄壓,,便會出現(xiàn)給料罐料位緊張的情況,不僅有可能造成氣化爐減負荷,,還可能造成S-1201底部堵塞。原設計是在鎖斗低料位出現(xiàn)30s后即自動泄壓,。為了防止出現(xiàn)粉煤架橋,、儀表不準等原因造成的下料未完成就泄壓的情況,特在泄壓條件里增加了確認按鈕,,即鎖斗低料位出現(xiàn)30s后,,操作員按下確認按鈕方可泄壓。這樣,,下料是否完成不光是儀表說了算,,還需要操作員的確認。在泄壓時,,二次泄壓12XV1118打開的壓力點為鎖斗壓力2.4MPa,。根據(jù)我廠的經(jīng)驗,該閥門在使用了大約6個月的時間就出現(xiàn)了泄漏的情況,。打開后,,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)閥球已損壞,需要重新更換閥球,。事后,,我廠將二次泄壓的壓力點改為2.0MPa,經(jīng)過一年的運行后,,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn),,閥球表面的耐磨層已經(jīng)基本沒有了,但是,,閥球本體還是光滑的,。改造完后,,大大延長了二次泄壓閥的使用壽命。
4改造后的運行和效益情況
收集了相關數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),,該順控程序中加入了很多經(jīng)驗數(shù)據(jù),,通過程序模擬人工操作,降低了順控對儀表的要求,,使其更貼近本廠的實際情況,。自順控投用一年多以來,沒有出現(xiàn)過因下料不暢導致氣化爐停車的情況,。未發(fā)生因鎖斗內(nèi)件損壞或脫落導致粉煤角閥堵塞,、卡死的情況。原來粉煤泄壓閥使用時間約6個月就會出現(xiàn)閥球損壞的情況,,而且更換閥球所需的費用為5萬~6萬元,。投用順控后,閥門使用時間可延長1年半,,并且閥球本體只是耐磨層磨損,,閥球本體不需更換。重新噴涂閥球耐磨層的費用為1萬~2萬元,。經(jīng)過相關計算可知,,2套4個泄壓閥每年可節(jié)約閥門維修費用30萬元左右。改造后,,未發(fā)生過因粉煤輸送系統(tǒng)導致的計劃和非計劃停車(檢修費用不計,,每停車4h,費用50萬元左右),。
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