德國(guó)REXROTH力士樂(lè)液壓泵出現(xiàn)磨損原因分析
1,、力士樂(lè)Rexroth液壓泵故障現(xiàn)象及原因分析:
(1)檢査動(dòng)臂油缸的內(nèi)漏情況,。zui簡(jiǎn)單的方法是把動(dòng)臂升起,,看其是否有明顯的自由下降,。若下落明顯則拆卸油缸檢 査,,密封圈如己磨損應(yīng)予更換。
(2)檢查操縱閥,。首先清洗安全閥,,檢查閥芯是否磨損,如磨損應(yīng)更換,。安全閥安裝后若仍無(wú)變化,,再檢查操縱閥閥 芯磨損情況,其間隙使用限度一般為0. 06mm,磨損嚴(yán)重應(yīng)更換,。
(3)測(cè)量液壓泵的壓力,。若壓力偏低,則進(jìn)行調(diào)整,,加壓力仍調(diào)不上去,,則說(shuō)明液壓栗嚴(yán)重磨損。
經(jīng)檢查測(cè)量液壓泵的壓力僅為5_7MPa,,明顯低于液壓系統(tǒng)的額定壓力。拆卸液壓栗后發(fā)現(xiàn)軸套己磨損,,低壓區(qū)泵殼內(nèi) 壁被齒輪嚴(yán)重“掃模”,,側(cè)壁也稍有磨損。由此可見(jiàn),造成動(dòng)臂帶載不能提升的主要原因?yàn)椋?/span>
a.液壓泵嚴(yán)重磨損,。在低速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)栗內(nèi)泄漏嚴(yán)重,;高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),栗壓力稍有提高,,但由于泵的磨損及內(nèi)泄,,容積效率顯 著下降,很難達(dá)到額定壓力,。液壓泵長(zhǎng)時(shí)間工作又加劇了磨損,,油溫升髙,由此造成液壓元件磨損及密封件的老化,、損 壞,,喪密封能力,液壓油變質(zhì),,zui后導(dǎo)致故障發(fā)生,。
b.液壓元件選型不合理。動(dòng)臂油缸規(guī)格為70/40非標(biāo)準(zhǔn)系列,,密封件亦為非標(biāo)準(zhǔn)件,,制造成本高且密封件更換不便。 動(dòng)臂油缸缸徑小,,勢(shì)必使系統(tǒng)調(diào)定壓力髙,。
c.液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理。由圖1可知,,操縱閥與全液壓轉(zhuǎn)向器為單栗串聯(lián),,安全閥調(diào)定壓力分16MPa,而液壓栗的額定 工作壓力也為16MPa»液壓泵經(jīng)常在滿負(fù)載或長(zhǎng)時(shí)間超負(fù)荷(高壓)情況下工作,并且系統(tǒng)有液力沖擊,,長(zhǎng)期不換油,,
液壓油受污染,加劇液壓泵磨損,,以致液壓泵栗殼炸裂(后曾發(fā)現(xiàn)此類故障)
2,、REXROTH力士樂(lè)液壓泵改進(jìn)及效果:
(1)改進(jìn)液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)。經(jīng)過(guò)多次論證,,zui后采用*的優(yōu)先閥與負(fù)荷傳感全液壓轉(zhuǎn)向器形式,,見(jiàn)圖2。新系統(tǒng)能夠按 照轉(zhuǎn)向要求,,優(yōu)先向其分配流量,,無(wú)論負(fù)載大小、方向盤轉(zhuǎn)速高低均能保證供油充足,,剩余部分可全部供給工作裝置回 路使用,,從而消除了由于轉(zhuǎn)向回路供油過(guò)多而造成功率損失,,提高了系統(tǒng)效率,降低了液壓泵的工作壓力,。
(2)優(yōu)化設(shè)計(jì)動(dòng)臂油缸和液壓泵造型,,降低系統(tǒng)工作壓力。通過(guò)優(yōu)化計(jì)算,,動(dòng)臂油缸采用標(biāo)準(zhǔn)系列80/4a液壓泵排量由10ml/i■提髙為14ml/r,,系統(tǒng)調(diào)定壓力為14MPa,滿足了動(dòng)臂油缸舉升力和速度要求
(3)在使用過(guò)程中還應(yīng)注意裝載機(jī)的正確使用與維護(hù),,定期添加或更換液壓油,,保持液壓油的清潔度,加強(qiáng)日常檢査 和維護(hù),。
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