壁厚 | 10mm | 高度 | 7200 |
---|---|---|---|
工作壓力 | 8 | 類型 | 其他 |
容積 | 15m3 | 直徑 | 2500 |
重量 | 6800kg |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
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(l)對(duì)內(nèi)筒環(huán)、縱焊縫進(jìn)行超聲波探傷(UT)和對(duì)內(nèi)筒環(huán),、縱焊縫的內(nèi)表面進(jìn)行滲透探傷(PT),。 ①主要針對(duì)內(nèi)筒對(duì)接焊縫返修部位和T字焊縫處進(jìn)行,。UT和PT探傷比例按對(duì)接焊縫長(zhǎng)度20%的比例抽查;當(dāng)上述探傷仍然查不出問題的原因時(shí),,對(duì)接焊縫UT和PT的探傷比例增加至100%,; ②對(duì)母材本身進(jìn)行20%以上的UT和PT抽查,特別是原始資料的審查后,,檢驗(yàn)員認(rèn)為的重點(diǎn)懷疑部位,;另外,檢驗(yàn)員可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)的實(shí)際情況增加探傷比例,。 (2)對(duì)外筒的對(duì)接焊縫進(jìn)行20%的超聲波探傷(UT),,外筒對(duì)接焊縫的外表面進(jìn)行20%的磁粉探傷(MT);應(yīng)包括外筒的所有T字焊縫部位和原始資料記錄中外筒焊縫存在缺陷的部位,。 (3)按前文所述的制造要求進(jìn)行內(nèi)筒水壓試驗(yàn),,試驗(yàn)壓力為1.25倍的設(shè)計(jì)壓力;內(nèi)筒氣密試驗(yàn),,試驗(yàn)壓力為設(shè)計(jì)壓力,;夾套氣壓試驗(yàn),試驗(yàn)壓力為0.2MPa,,保壓4h,;氦檢漏試驗(yàn);真空度測(cè)試和蒸發(fā)率測(cè)試,。
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常見問題分析及處理:儲(chǔ)槽夾層真空度的保持,是儲(chǔ)槽絕熱性能的保證,,更是儲(chǔ)槽正常運(yùn)行的根本保證,。在儲(chǔ)槽投入使用后,常見的問題往往是與真空度保持程度有關(guān)的,。⑴儲(chǔ)槽外面有明顯的大面積“冒汗”,、“結(jié)霜”??赡苁怯捎趦?chǔ)槽夾層的管路泄露,、珠光砂未填實(shí)或其他原因?qū)е聤A層真空度破壞而產(chǎn)生的。這需要進(jìn)行檢查修復(fù),,或檢漏,,或補(bǔ)充珠光砂,可重抽真空,。⑵,、儲(chǔ)槽內(nèi)筒壓力異常升高,安全閥起跳??赡苁怯捎谝韵氯N原因產(chǎn)生的:a.儲(chǔ)槽夾層真空度被破壞,;b.內(nèi)筒增壓閥失靈,需要對(duì)增壓閥進(jìn)行修理或更換,;c.接口下部泄露泄露部位處在不銹鋼與碳鋼外殼焊接處,,或銅管與不銹鋼內(nèi)筒連接處,即異種焊接接頭處,,主要是在異種焊接接頭處形成電化學(xué)腐蝕,。(3)蒸發(fā)量變大,真空度變小,??赡苁侵楣馍胺艢獾木壒省V楣馍霸谔畛鋾r(shí)有一定的粒度,、溫度要求的,。當(dāng)珠光砂的粒度、溫度不適當(dāng)時(shí),,運(yùn)行一段時(shí)間后,,珠光砂就會(huì)釋放水蒸氣,使真空度降低,,蒸發(fā)量變大,。 (4)貯槽外筒頂部“冒汗”??赡苁怯捎谥楣馍熬奂谙虏吭斐傻摹S捎谕度胧褂靡欢螘r(shí)間后,,珠光砂下沉,,在容器頂部形成空間,局部的絕熱效果明顯下降,,導(dǎo)致容器跑冷,。在這種情況下,如果蒸發(fā)量很大,,可以將夾套外筒頂部挖開,,補(bǔ)加珠光砂,。
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