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裝載機電子秤液壓制動故障解析與解決方案

閱讀:921        發(fā)布時間:2018-10-17

裝載機電子秤液壓制動故障解析與解決方案

隨著液壓技術(shù)的進步,全液壓濕式制動技術(shù)在國內(nèi)裝載機上被逐漸大量使用,,一般情況,,全液壓濕式制動技術(shù)分為單回路和雙回路兩種,本文就雙回路全液壓濕式制動技術(shù)在裝載機上設(shè)計應(yīng)用過程中的遇到的兩例故障問題同大家交流,。

  系統(tǒng)工作原理

  該系統(tǒng)由齒輪泵,、組合制動閥、蓄能器,、制動油缸,、手制動電磁閥、手制動缸及接轉(zhuǎn)向等液壓先導(dǎo)系統(tǒng)的其它執(zhí)行機構(gòu)組成,。

  組合制動閥與齒輪泵直接連接,經(jīng)節(jié)流口以設(shè)定流量向蓄能器充液,,其余流量經(jīng)N口流至其它的執(zhí)行器,。當充液壓力達到充液閥設(shè)定的壓力值時,充液閥切換位置,,壓力補償器換位,,充液壓力切斷,充液過程完成,,全部流量流向N口至其它機構(gòu),。制動時,反復(fù)操作制動閥芯(踩下制動踏板),,蓄能器中的壓力油液被消耗,,當任一蓄能器壓力比切斷壓力低某個設(shè)定值時,充液閥翻轉(zhuǎn),,壓力補償器換位,,充液壓力恢復(fù),經(jīng)定差節(jié)流口以設(shè)定流量向蓄能器充液,,其余流量經(jīng)N口流至其它的執(zhí)行器,。如此循環(huán)往復(fù),完成整個充液——制動——再充液的循環(huán)過程,。充液閥之所以能夠在不同的壓力下來回翻轉(zhuǎn)是因為充液閥閥桿兩端受控制油液的作用面積不同而形成的,。

  故障問題:踩下剎車后轉(zhuǎn)向器無轉(zhuǎn)向

  故障現(xiàn)象:

  在一臺應(yīng)用該濕式制動系統(tǒng)的輪式裝載機路試調(diào)試過程中,調(diào)試員連續(xù)踩下剎車后出現(xiàn)轉(zhuǎn)向器短時間很沉重,,甚至無法轉(zhuǎn)動的現(xiàn)象,。

  由于該裝載機電子秤的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)采用的是先導(dǎo)操縱,,經(jīng)分析可能是組合制動閥N口給轉(zhuǎn)向器供油不足造成的。在組合制動閥P口接上壓力,、流量計,,連續(xù)踩下剎車出現(xiàn)轉(zhuǎn)向器短時間很沉重時觀察壓力、流量計,,發(fā)現(xiàn)P點壓力由先導(dǎo)溢流閥設(shè)定壓力值為起點迅速上升至充液閥設(shè)定的起充壓力值,,然后再有一個小幅的較緩慢的上升,直至設(shè)定充液壓力,,然后充液結(jié)束,,發(fā)現(xiàn)P點流量迅速下降后再有一個小幅的較緩慢的下降,直至充液結(jié)束,,流量恢復(fù),。

  分析原因:

  分析壓力

  充液開始時,充液閥切換位置,,壓力補償器換位,,P點壓力從給先導(dǎo)油路供油狀態(tài)切換為給蓄能器充液的壓力狀態(tài)。此處壓力就高不就低,。所以壓力瞬間躍升至充液開始值,,然后液壓油經(jīng)過定差節(jié)流口以一個穩(wěn)定的流量給蓄能器充液,經(jīng)過一小段時間,,達到充液閥設(shè)定的壓力,,充液閥切換位置,壓力補償器換位,,充液壓力切斷,,充液過程結(jié)束,壓力回歸到先導(dǎo)油路溢流閥的溢流壓力值,,由此可知壓力曲線的變化是正常的,。

  分析流量,充液開始時,,充液閥切換位置,,壓力補償器換位,P點流量為齒輪泵輸出流量,,該處流量應(yīng)該變化不大,,而流量從10.5L/min一下子就跌落到了6.3L/min,然后隨著充液時間的推移再有小幅下降,。當充液結(jié)束后,,流量恢復(fù)至10.5L/min左右。由此我們不難看出,,此處齒輪泵的容積效率變化太大了,,齒輪泵按正常來說是不可能出現(xiàn)此現(xiàn)象的,,應(yīng)該是齒輪泵內(nèi)泄損壞造成的。

      故障處理

  更換齒輪泵,,故障現(xiàn)象消除,,重新測試P點處的流量變化

      故障問題2:踩剎車后低壓報警

  故障現(xiàn)象:

  在一臺應(yīng)用該濕式制動系統(tǒng)的輪式裝載機路試調(diào)試過程中,調(diào)試員每次踩下剎車后制動系統(tǒng)警報器都會低壓報警,,制動系統(tǒng)壓力表數(shù)值在踩下剎車時短時間急劇下降至低于90Bar然后再回升至正常值,,而且發(fā)覺制動距離變大,有制動不靈的傾向,。

  分析原因:

  綜上所述排除了壓力傳感器和制動系統(tǒng)壓力表損壞的可能,。該裝載機電子秤的壓力傳感器位于DS2口,由壓力表的變化規(guī)律,,可以得知,,此時蓄能器進出油口處壓力變化應(yīng)該也很人,導(dǎo)致這種情況出現(xiàn)的原因一般有三種:

  1,、制動系統(tǒng)管路有泄漏,;

  2、蓄能器容量與制動系統(tǒng)不匹配,,蓄能器容量太小

  3,、蓄能器預(yù)充氮壓力參數(shù)不對,充氮壓力嚴重偏離正常值,,充氮壓力過大或過小,甚至是密封失效,,蓄能器內(nèi)氮氣泄漏殆盡,。

  第1種情況較易檢查排除,留意檢查觀察一下就能發(fā)現(xiàn),,本例沒有此現(xiàn)象,,可以排除。

  第2種情況一般也不太容易出現(xiàn),,蓄能器的容量選擇取決于制動壓力,、排量(制動器用油量)和動力消失后緊急制動次數(shù)。制動管路不太長,,彈性變型不太大的系統(tǒng),,管路的影響可以忽略不僅。計算校正一下,,本例不應(yīng)存在此類問題,。

  第3種情況有可能會經(jīng)常出現(xiàn)的。我們先測試蓄能器的預(yù)充氮壓力,。測壓前先充分泄壓,,泄壓方法為:發(fā)動機熄火后反復(fù)數(shù)次壓下制動踏板,。然后用蓄能器的充氮壓力表測量蓄能器的預(yù)充氮壓力,經(jīng)測試,,發(fā)現(xiàn)該車的兩個蓄能器一個壓力正常,,另一個沒有壓力,表明該故障現(xiàn)象是由一蓄能器無預(yù)充壓力引起的,。檢查蓄能器充氮口密封墊圈沒問題后重新充氮,,結(jié)束后擰緊蓄能器充氮口充氮螺栓,試車,,故障排除,。

  全液壓濕式制動不管是單回路還是雙回路系統(tǒng),其制動原理是相通的,,遇到此類問題可以舉一反三,,仔細分析,故障點不難找到,。

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