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11月11日,甘肅慶陽某電鍍廠聯(lián)系杰魯特,,該廠需要處理的廢水一定量的有機廢水,,主要是由純水沖洗時帶入的有機化學品。有機廢水成分為三乙醇胺,、異丙醇等含有十幾種有機物,,處理有一定難度,于是尋求杰魯特幫助,。
杰魯特工程師實地對廢水實行專業(yè)檢測,,整理數(shù)據(jù)全面分析后,設(shè)計采用生化處理+回用處理+濃鹽水處理的工藝處理方式,,具體操作如下:
生化單元采用“A/O+MBR"的工藝路線,,同時考慮脫碳和脫氮處理,前置反硝化工藝充分利用進水中的有機物滿足反硝化所需的碳源,,產(chǎn)生的堿度中和O段硝化反應(yīng)的部分酸度,。此外,前置反硝化池消耗了一部分碳源有機物,,有利于降低后續(xù)好氧池的污泥負荷,,硝化池在后,使反硝化殘留的有機物得以進一步去除,。采用一體式MBR,,膜池MLSS穩(wěn)定控制在8000mg/L左右,提高污染物的去除效率,,出水水質(zhì)穩(wěn)定,,對COD、總氮的去除率分別達到93%和80%以上,。
回用單元采用“活性炭過濾器+中水反滲透"的工藝路線,,設(shè)計規(guī)模126m3/h,將生化產(chǎn)水深度處理后,,回用于純水站,。
濃鹽水單元采用“弱酸陽床+脫碳塔+濃水反滲透+DTRO+MVR+干燥機"的工藝路線,設(shè)計規(guī)模45m3/h,,將中水反滲透濃水進一步濃縮利用,,濃鹽水采用蒸發(fā)結(jié)晶工藝,實現(xiàn)廢水0排放,。
該方案我司經(jīng)過兩周時間,,完善改進,模擬測試,,確定出水廢水濃度,,達到預(yù)期效果,邀請客戶到廠再分析,,整理數(shù)據(jù)細節(jié),,選購項目設(shè)備配件,核算整體成本等,,該工程項目方案最終策劃完成,!
12月2日,車間根據(jù)方案設(shè)計開始打造設(shè)備,,客戶方派遣人員全程監(jiān)工,,并隨時提出建議進行改進,我司全權(quán)配合,,確保設(shè)備達成預(yù)期測試的效果,。
12月25日,,電鍍廢水處理項目全部設(shè)備送達項目地,目前正在進行安裝工作,。
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