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10月15日左右,,某淀粉加工廠負(fù)責(zé)人因其廠內(nèi)淀粉廢水處理不達(dá)標(biāo)的問題向杰魯特環(huán)保咨詢,。其工廠在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量的淀粉廢水,廢水污染物濃度高,,帶有大量的懸浮物,,目前污水處理站采用“混凝沉淀一厭氧一好氧→MBR"工藝但處理效果不理想。
10月16日,,根據(jù)杰魯特環(huán)保工程師現(xiàn)場考察分析,,污水處理站主要存在以下問題:
1、混凝沉淀池藥劑直接投加到沉淀池,,沒有足夠的攪拌強度和停留時間,,廢水和藥劑難以充分混合,導(dǎo)致混凝沉淀處理效果下降,,建議增加反應(yīng)池及配套攪拌系統(tǒng)
2,、雖然污水主體處理工藝思路是正確的,但現(xiàn)場厭氧池,、好氧池及二沉池大小一致,,沒有根據(jù)污水處理站的處理負(fù)荷進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)有效的計算,特別是作為有機污染物處理主力的厭氧池容積較小,,池內(nèi)配置簡單,,沒有均勻有效的布水系統(tǒng)和沼氣分離措施,厭氧處理效果低,。
3,、MBR池沒有設(shè)置有效的清洗方式。目前MBR膜僅有曝氣清洗,,沒有考慮對膜的反沖洗及化學(xué)藥劑浸洗手段,,導(dǎo)致MBR膜堵塞速度快,膜的更換頻率也大大增加,。
針對以上情況,,杰魯特環(huán)保建議對厭氧池進(jìn)行重點改造,設(shè)備采用杰魯特環(huán)保的點對點布水器及簡易三相分離系統(tǒng)可有效解決目前的問題,改造后污水中有機污染物在厭氧段的去除效果可在80%以上,,若來水污染物濃度或出水排放要求不高,,可去除后端的MBR工藝,縮短工藝流程,,降低運行成本,。同時
建議可對MBR池進(jìn)行相應(yīng)改造,從而增加MBR膜的運行壽命,降低更換MBR膜的成本,。
目前合作合同已經(jīng)成功簽訂,,設(shè)備制造進(jìn)度已完成50%,為不耽誤客戶的使用預(yù)計月底之前所有設(shè)備均新增完畢,。
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