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7月31日,客戶通過平臺的推薦,,在對比多家同類廠家后與我公司取得聯(lián)系,,我公司根據(jù)客戶所提供的信息給予了預估報價后,與客戶敲定安排我公司工程人員前往項目地進行考察,。
根據(jù)考察情況來看,,企業(yè)污水處理裝置原有設(shè)計為2套裝置并聯(lián)運行。一套A/O裝置,,處理水量80m3/h,,進水COD400mg/L,氨氮140mg/L;另一套EM-BAF裝置,,處理水量180m3/h,,進水COD200mg/L,氨氮150mg/L,。實際已改為A/O+EM-BAF串聯(lián)方式運行,。
隨著生產(chǎn)裝置負荷與排放標準提高,污水處理難度加大,。煤氣化裝置含高濃度煤灰污水,,易堵塞設(shè)備、填料,,需要用A/O法進行預處理,。改用串聯(lián)工藝后,,出水COD、氨氮達到GB31571—2015排放標準,,但總氮不能穩(wěn)定達標,。故此需要在進行改造處理,使廢水達到排放標準,。
8月3日,,客戶抵達我公司廠區(qū)。
針對原處理流程中未設(shè)缺氧生物段,,反硝化功能較弱,,無法有效去除硝氮的情況,結(jié)合GB31571—2015要求,,設(shè)計處理污水量為50~180L/h,。首先將現(xiàn)有EM-BAF池改造為O/A/O工藝,9級按3-4-2分配給O1-A-O2,;后完善混凝沉淀除磷和懸浮物工藝設(shè)施,;并在填料支架上方增設(shè)反沖排泥槽、反沖排泥管,、反沖排泥閥,;更換池底排泥閥;增加反沖進氣管、反沖進氣閥;增加布水槽,、布水管,將各級水流方向由上下折流改為下向上流,。通過DCS實現(xiàn)自動化反沖,。最終更換池內(nèi)填料,補充工程菌,。增設(shè)甲醇投加系統(tǒng),,新增補堿裝置。
采用EM-BAF多級串聯(lián),,經(jīng)過多次對原水的處理分析,,通過調(diào)整各級反應(yīng)器的曝氣量,靈活控制兼氧,、好氧環(huán)境;在各個功能單元分別接種反硝化菌,、硝化菌,補充碳源和堿度,,實現(xiàn)氨氮,、總氮、COD的同步去除,。
8月6日,,改造工程所需的設(shè)備均已定制完成,,預計19點由物流師傅運往項目地。
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