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本月2號,我公司根據(jù)與客戶的溝通,,決定到廠實地進行考察,。據(jù)了解,公司焦化廠三區(qū)污水站目前需要接納一區(qū),、二區(qū)焦化廢水集中處理,,水量增大為140m3/h,超出原設計處理能力;同時因三區(qū)污水站建設較早,,部分設備和管道出現(xiàn)老化損壞現(xiàn)象,,故需進行較大規(guī)模的改造。且北營焦化廠蒸氨廢水產(chǎn)生量約140m3/h,,如回用于工業(yè)循環(huán)水系統(tǒng)和高爐沖渣,,每天可節(jié)省約3000m3的水量。中水回用于工業(yè)循環(huán)水時對水質要求較高,,須在原有污水處理系統(tǒng)的基礎上增加深度處理系統(tǒng)才可滿足工業(yè)循環(huán)水的需要,。綜合評估現(xiàn)有的污水系統(tǒng),要想實現(xiàn)污水系統(tǒng)穩(wěn)定達標,,需對污水系統(tǒng)進行優(yōu)化改造,。
3日,客戶一行抵達我公司廠區(qū)進行考察合作,,我公司技術人員為其介紹針對本項目情況所設計的處理方案,。
為了實現(xiàn)廢水長期穩(wěn)定達標并將廢水綜合利用,我公司技術人員在改造過程中結合以前的運營經(jīng)驗對A-A-O工藝進行了一系列的優(yōu)化與改進,,具體包括預處理工藝的優(yōu)化與改進,、生化系統(tǒng)的優(yōu)化與改進和后混系統(tǒng)的優(yōu)化與改進3個方面。
首先新安裝多相混容氣浮設備,,去除焦化廢水中的油脂類,、膠狀物和懸浮固體;氣浮出水進厭氧吸水井加電動調節(jié)閥,,并將厭氧吸水井液位與電動調節(jié)閥實現(xiàn)連鎖,,這樣不僅可以讓厭氧吸水井液位保持穩(wěn)定,,避免因液位波動造成進入系統(tǒng)的流量波動進而影響系統(tǒng)負荷變化;在調節(jié)池內安裝推流器,,這樣就保證了進入系統(tǒng)的水量,、水質、水溫,、pH始終處于相對穩(wěn)定的狀態(tài),;同時對3個區(qū)來水安裝在線監(jiān)測裝置以及時掌握原水水質變化情況。
最后將好氧池更換為旋插式可提升曝氣器,,好氧池消泡方式也由用末端混合液消泡改為用缺氧池出水消泡,,混凝沉淀池的污泥進行部分回流。
經(jīng)過我公司對方案的小試結果發(fā)現(xiàn),,好氧池消泡系統(tǒng)經(jīng)改造后,,系統(tǒng)的出水COD和氨氮指標有了明顯的下降,沉降比也呈下降趨勢,,污泥濃度升高,,池上泡沫不再溢出,目視效果大大提升,,另外消泡劑不再使用,,水中的硅離子含量減少,減輕了中水系統(tǒng)膜污染的風險,。
經(jīng)過生化系統(tǒng)一系列的優(yōu)化與完善,,使系統(tǒng)的出水標準滿足客戶要求的COD濃度<400mg/L,達到了預期的目標要求,。
當日客戶在看到小試結果后,,與我公司簽訂了合作合同,設備預計9日發(fā)往項目場地進行安裝調試工作,。
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