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5月22日,,天津客戶經(jīng)過平臺的推薦聯(lián)在查看了我司相關(guān)的脫硫廢水處理方案后聯(lián)系到我司銷售一部,經(jīng)過溝通,,本項目廢水處理系統(tǒng)由于加藥設(shè)備復(fù)雜,、老化,離心式脫水機(jī)運行中振動大,、頻繁堵塞等故障無法正常運行,。根據(jù)環(huán)保部門的要求經(jīng)過處理后的出水需達(dá)到《火電廠石灰石-石膏濕法脫硫廢水水質(zhì)控制指標(biāo)》(DL/T997-2006)要求。
經(jīng)過我司調(diào)查以及對收集數(shù)據(jù)的總結(jié)發(fā)現(xiàn),,原脫硫廢水處理系統(tǒng)為三聯(lián)箱+澄清池處理工藝,,本工藝主要是通過廢水泵打進(jìn)三聯(lián)箱在中和箱內(nèi),通過添加Ca(OH)2,,將廢水pH調(diào)整到7~9左右,,使部分重金屬沉淀下來。然后進(jìn)入反應(yīng)箱,,在反應(yīng)箱中加入助凝劑,、有機(jī)硫(TMT15),,進(jìn)一步沉淀不能由氫氧化物沉淀下來的Hg2+、Cu2+,、Pb2+等重金屬離子,。然后在絮凝箱內(nèi)加入絮凝劑(FeClSO4),生成絮凝物,。廢水從三聯(lián)箱自流進(jìn)入澄清器,,廢水中的絮凝物通過重力作用沉積在澄清器底部,濃縮成泥,,由泥分離裝置清除,。清水則通過環(huán)形三角溢流堰自流至清水箱,。在清水箱加入鹽酸中和廢水,,將pH調(diào)整到6~9之間,通過泵達(dá)標(biāo)排放,。該系統(tǒng)已投運多年,,配套設(shè)備故障較多,經(jīng)常無法正常運行,。而脫硫廢水中的懸浮物,、重金屬離子、氟離子,、COD等含量均較高,,呈弱酸性、成分復(fù)雜,、污染物質(zhì)多,,不能滿足環(huán)保排放要求,直接排放存在嚴(yán)重的環(huán)保風(fēng)險,。
5月24日,,客戶到廠。
為減少漿液沉積,,滿足加藥系統(tǒng)改造要求,,對反應(yīng)箱、絮凝箱攪拌器進(jìn)行增容,。取消原有酸堿調(diào)節(jié)及三聯(lián)箱混凝加藥系統(tǒng),,并在反應(yīng)箱上加裝一體式干粉加藥裝置,并使用高效無機(jī)吸附劑,。本次優(yōu)化改造取消離心式脫水機(jī),,將澄清池排泥輸送回脫硫石膏脫水系統(tǒng)進(jìn)行處理,有效降低處理系統(tǒng)能耗和維護(hù)成本,。同時我司選擇應(yīng)用高效無機(jī)絮凝劑工藝來處理本次項目廢水,。經(jīng)過我司的測試出水,,本項目脫硫廢水處理系統(tǒng)優(yōu)化改造后實現(xiàn)了連續(xù)長周期運行,我司對比投加高效無機(jī)吸附劑前后澄清池情況可以看出,,該吸附劑能明顯改善出水水質(zhì),。出水水質(zhì)滿足DL/T997-2006要求。同時不再直接出泥,,解決污泥固體廢棄物的處置問題,。
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