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4月22日,,客戶經(jīng)過平臺的推薦在查看了我司以往的工程案例后聯(lián)系到我司銷售三部,經(jīng)過溝通,,原工廠的處理設備對高濃度的總氮廢水處理起來比較棘手,,前期把系統(tǒng)做的很龐大,導致設備后期投資成本大,,并且處理效果不佳,,故此聯(lián)系到我司希望能改造一下處理工藝。
根據(jù)我司掌握的數(shù)據(jù)來看,,處理物化進水總氮2800mg/L左右,,生化進水總氮1200mg/L的含酸廢水,不銹鋼卷帶生產(chǎn)規(guī)模為120萬t/a,,廢水站含酸廢水預期設計處理能力為15t/h,。最終處理后的出水水質各項指標需能達到廣東省《水污染排放限值》(GB44/26-2001)一級標準以及《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準》(GB13456-2012)間接排放標準。
4月25日,,客戶應邀到廠考察,。
我司結合客戶提供的資料,針對生產(chǎn)車間排放的酸性廢水,,通過管道輸送至含酸廢水處理系統(tǒng),先進入調節(jié)池,,調節(jié)水質水量后由提升泵抽至一二級反應槽;通過投加石灰乳,、液堿等藥劑,調節(jié)pH至堿性;然后進入一級混凝槽和澄清池實現(xiàn)泥水分離,,去除大部分金屬和氟化物,。澄清池出水進入三四級反應槽,添加石灰乳,、重補劑等,,然后進入二混凝槽和斜板沉淀池,進一步沉淀重金屬,。沉淀池出水進入生化系統(tǒng)的中間水池,,調節(jié)水質水量后進入八級缺氧池。八級缺氧池采用攪拌推流式運行,。加入甲醇,、磷酸,去除廢水中的總氮,,然后進入好氧池,,并聯(lián)兩級好氧池,,消耗多余的甲醇,保證出水COD達標,。經(jīng)沉淀池實現(xiàn)泥水分離,,出水可以回用于冷軋濁循環(huán)水系統(tǒng)、廢水處理配藥,、調節(jié)池調節(jié)水質水量或者達標排放,。
最終與客戶確定采用“中和、混凝,、沉淀結合A/O生化組合"工藝處理冷軋酸性廢水,。
4月30日,目前設備已經(jīng)定制完成,,裝車中,!
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