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機(jī)床精度突然降低?4大診斷原則,,5大診斷方法

閱讀:1530        發(fā)布時間:2016-4-5

一,、造成加工精度異常故障的原因

 

造成加工精度異常故障的原因隱蔽性強(qiáng),診斷難度比較大,,歸納出五個主要原因:機(jī)床進(jìn)給單位被改動或變化,;機(jī)床各個軸的零點(diǎn)偏置異常;軸向的反向間隙異常,;電機(jī)運(yùn)行狀態(tài)異常,,即電氣及控制部分異常;機(jī)械故障,,如絲杠,,軸承,軸聯(lián)器等部件,。另外加工程序的編制,,刀具的選擇及人為因素,也可能導(dǎo)致加工精度異常,。

 

二,、數(shù)控機(jī)床故障診斷原則

 

1.先外部后內(nèi)部數(shù)控機(jī)床是集機(jī)械,液壓,,電氣為一體的機(jī)床,,故其故障的發(fā)生也會由這三者綜合反映出來。維修人員應(yīng)先由外向內(nèi)逐一進(jìn)行排查,,盡量避免隨意地啟封,,拆卸,否則會擴(kuò)大故障,,使機(jī)床喪失精度,,降低性能。

 

2.先機(jī)械后電氣一般來說,,機(jī)械故障較易發(fā)覺,,而數(shù)控系統(tǒng)故障的診斷則難度較大些,。在故障檢修之前,首先注意排除機(jī)械性的故障,,往往可達(dá)到事半功倍的效果,。

 

3.先靜后動先在機(jī)床斷電的靜止?fàn)顟B(tài)下,通過了解,,觀察,,測試,分析,,確認(rèn)為非破壞性故障后,,方可給機(jī)床通電;在運(yùn)行工況下,,進(jìn)行動態(tài)的觀察,,檢驗(yàn)和測試,查找故障,。而對破壞性故障,,必須先排除危險后,方可通電,。

 

4.先簡單后復(fù)雜當(dāng)出現(xiàn)多種故障互相交織掩蓋,,一時無從下手時,應(yīng)先解決容易的問題,,后解決難度較大的問題,。往往簡單問題解決后,難度大的問題也可能變得容易,。

 

三,、數(shù)控機(jī)床故障診斷方法

 

1.直觀法:(望聞問切)問-機(jī)床的故障現(xiàn)象,加工狀況等,;看-CRT報警信息,,報警指示燈,電容器等元件變形煙熏燒焦,,保護(hù)器脫扣等,;聽-異常聲響;聞-電氣元件焦糊味及其它異味,;摸-發(fā)熱,,振動,接觸不良等,。

 

2.參數(shù)檢查法:參數(shù)通常是存放在RAM中,,有時電池電壓不足,系統(tǒng)長期不通電或外部干擾都會使參數(shù)丟失或混亂,,應(yīng)根據(jù)故障特征,,檢查和校對有關(guān)參數(shù),。

 

3.隔離法:一些故障,難以區(qū)分是數(shù)控部分,,還是伺服系統(tǒng)或機(jī)械部分造成的,,常采用隔離法。

 

4.同類對調(diào)法用同功能的備用板替換被懷疑有故障的模板,,或?qū)⒐δ芟嗤哪0寤騿卧嗷ソ粨Q,。

 

5.功能程序測試法將GM,,S,,T,功能的全部指令編寫一些小程序,,在診斷故障時運(yùn)行這些程序,即可判斷功能的缺失,。

 

四,、加工精度異常故障診斷和處理實(shí)例

 

1.機(jī)械故障導(dǎo)致加工精度異常

 

故障現(xiàn)象:一臺SV-1000立式加工中心,采用Frank系統(tǒng),。在加工連桿模具過程中,,忽然發(fā)現(xiàn)Z軸進(jìn)給異常,造成至少1mm的切削誤差量(Z方向過切),。

 

故障診斷:調(diào)查中了解到,,故障是忽然發(fā)生的。機(jī)床在點(diǎn)動,,在手動輸入數(shù)據(jù)方式操作下各個軸運(yùn)行正常,,且回參考點(diǎn)正常,無任何報警提示,,電氣控制部分硬故障的可能性排除,。應(yīng)主要對以下幾個方面逐一進(jìn)行檢查。

 

檢查機(jī)床精度異常時正在運(yùn)行的加工程序段,,特別是刀具長度補(bǔ)償,,加工坐標(biāo)系(G54-G59)的校對和計算。

 

在點(diǎn)動方式下,,反復(fù)運(yùn)動Z軸,,經(jīng)過視,觸,,聽,,對其運(yùn)動狀態(tài)診斷,發(fā)現(xiàn)Z向運(yùn)動噪音異常,,特別是快速點(diǎn)動,,噪音更加明顯,。由此判斷,機(jī)械方面可能存在隱患,。

 

檢查機(jī)床Z軸精度,。用手搖脈沖發(fā)生器移動Z軸,(將其倍率定為1×100的擋位,,即每變化一步,,電機(jī)進(jìn)給0.1mm),配合百分表觀察Z軸的運(yùn)動情況,。在單向運(yùn)動保持正常后作為起始點(diǎn)的正向運(yùn)動,,脈沖器每變化一步,機(jī)床Z軸運(yùn)動的實(shí)際距離d=d1=d2=d3==0.1mm,,說明電機(jī)運(yùn)行良好,,定位精度也良好。而返回機(jī)床實(shí)際運(yùn)動位移的變化上,,可以分為四個階段:(1)機(jī)床運(yùn)動距離d1>d=0.1mm(斜率大于1),;(2)表現(xiàn)出為d1=0.1mm>d2>d3(斜率小于1);(3)機(jī)床機(jī)構(gòu)實(shí)際沒移動,,表現(xiàn)出zui標(biāo)準(zhǔn)的反向間隙,;(4)機(jī)床運(yùn)動距離與脈沖器經(jīng)定數(shù)值相等(斜率等于1),恢復(fù)到機(jī)床的正常運(yùn)動,。無論怎樣對反向間隙進(jìn)行補(bǔ)償,,其表現(xiàn)出的特征是:除了(3)階段補(bǔ)償外,其他各段變化依然存在,,特別是(1)階段嚴(yán)重影響到機(jī)床的加工精度,。補(bǔ)償中發(fā)現(xiàn),間隙補(bǔ)償越大,,(1)階段移動的距離也越大,。  

 

分析上述檢查認(rèn)為存在幾點(diǎn)可能原因:一是電機(jī)有異常,,二是機(jī)械方面有故障,,三是絲杠存在間隙。為了進(jìn)一步診斷故障,,將電機(jī)和絲杠*脫開,,分別對電機(jī)和機(jī)械部分進(jìn)行檢查。檢查結(jié)果是電機(jī)運(yùn)行正常,;在對機(jī)械部分診斷中發(fā)現(xiàn),,用手盤動絲杠時,返回運(yùn)動初始有很大的空缺感。而正常情況下,,應(yīng)該能感覺到軸承有序而平滑的移動,。  

 

故障處理:經(jīng)過拆卸檢查發(fā)現(xiàn)該軸承確實(shí)受損,,且有滾珠脫落,。更換后機(jī)床恢復(fù)正常。

 

2.控制邏輯不妥導(dǎo)致加工精度異常

 

故障現(xiàn)象:一臺上海機(jī)床廠家生產(chǎn)的加工中心,,系統(tǒng)是Frank.加工過程中,,發(fā)現(xiàn)該機(jī)床X軸精度異常,精度誤差zui小為0.008mm,,zui大為1.2mm.故障診斷:檢查中,,機(jī)床已經(jīng)按照要求設(shè)置了G54工件坐標(biāo)系。在手動輸入數(shù)據(jù)方式操作下,,以G54坐標(biāo)系運(yùn)行一段程序即“GOOG90G54X60.OY70.OF150,;M30;”,,待機(jī)床運(yùn)行結(jié)束后顯示器上顯示的機(jī)械坐標(biāo)值為(X軸)“-1025.243”,,記錄下該數(shù)值。然后在手動方式下,,將機(jī)床點(diǎn)動到其他任意位置,再次在手動輸入數(shù)據(jù)方式操作下運(yùn)行剛才的程序段,,待機(jī)床停止后,,發(fā)現(xiàn)此時機(jī)床坐標(biāo)數(shù)值顯示為“-1024.891”,同上一次執(zhí)行后的數(shù)值比較相差了0.352mm.按照同樣的方法,,將X軸點(diǎn)動移動到不同的位置,,反復(fù)執(zhí)行該程序段,而顯示器上顯示的數(shù)值都有所不同(不穩(wěn)定),。用百分表對X軸進(jìn)行仔細(xì)檢查,,發(fā)現(xiàn)機(jī)械位置實(shí)際誤差同數(shù)字顯示出來的誤差基本一致,從而認(rèn)為故障原因?yàn)?/span>X軸重復(fù)定位誤差過大,。對X軸的反向間隙及定位精度進(jìn)行檢查,,重新補(bǔ)償其誤差值,結(jié)果起不到任何作用,。因此懷疑光柵尺及系統(tǒng)參數(shù)等有問題,。但為什么產(chǎn)生如此大的誤差,卻又未出現(xiàn)相應(yīng)的報警信息進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),,此軸為垂直方向的軸,,當(dāng)X軸松開時主軸箱向下掉,造成了誤差,。

 

故障處理:對機(jī)床的PLC邏輯控制程序做了修改,,即在X軸松開時,,先把X軸使能加載,再把X軸松開,;而在X軸夾緊時,,先把X軸夾緊后,再把使能去掉,。調(diào)整后機(jī)床故障得以解決,。

 

3.機(jī)床位置問題導(dǎo)致加工精度異常

 

故障現(xiàn)象:一臺杭州產(chǎn)的立式數(shù)控銑床,配備北京KND-10M系統(tǒng),。在點(diǎn)動或加工過程中,,發(fā)現(xiàn)Z軸異常?!?/span>

 

故障診斷:檢查發(fā)現(xiàn),,Z軸上下移動不均勻且有噪聲,且存在一定間隙,。電機(jī)啟動時,,在點(diǎn)動方式下Z軸向上運(yùn)動存在不穩(wěn)定的噪聲及受力不均勻,且感覺電機(jī)抖動比較厲害,;而向下運(yùn)動時,,就沒有抖動得這么明顯;停止時不抖動,,在加工過程中表現(xiàn)得比較明顯,。分析認(rèn)為,故障原因有三點(diǎn):一是絲杠反向間隙很大,;二是Z軸電機(jī)工作異常,;三是皮帶輪受損至受力不均。但有一個問題要注意的是,,停止時不抖動,,上下運(yùn)動不均勻,所以電機(jī)工作異常這個問題可以排除,。因此先對機(jī)械部分診斷,,在診斷測試過程中沒有發(fā)現(xiàn)異常,在公差之內(nèi),。利用排除法則,,余下的只有皮帶問題了,在檢測皮帶時,,發(fā)覺這條皮帶剛換不久,,但在細(xì)心檢測皮帶時,發(fā)現(xiàn)皮帶內(nèi)側(cè)出現(xiàn)不同程度的受損,很明顯是受力不均所至,,是什么原因造成的呢在診斷中發(fā)現(xiàn)電機(jī)放置有問題,,即裝夾的角度位置不對稱造成受力不均?!?/span>

 

故障處理:只要將電機(jī)重裝,,對準(zhǔn)角度,測量好距離(電機(jī)與Z軸的軸承),,皮帶兩邊(長度)要均勻,。這樣,Z軸上下移動不均勻且有噪聲及抖動現(xiàn)象就消除了,,Z軸加工恢復(fù)正常,。

 

4.系統(tǒng)參數(shù)未優(yōu)化,電機(jī)運(yùn)行異常

 

導(dǎo)致加工精度異常系統(tǒng)參數(shù)主要包括機(jī)床進(jìn)給單位,,零點(diǎn)偏置,,反向間隙等。例如Frank數(shù)控系統(tǒng),,其進(jìn)給單位有公制和英制兩種,。在機(jī)床修理過程中對于局部處理,常常影響到零點(diǎn)偏置和間隙的變化,,故障處理完畢后應(yīng)作適時的調(diào)整和修改,;另一方面,由于機(jī)械磨損嚴(yán)重或連接位松動也可能造成參數(shù)實(shí)測值的變化,,需要對參數(shù)做相應(yīng)的修改才能滿足機(jī)床加工精度的要求,。

 

故障現(xiàn)象:一臺杭州產(chǎn)的立式數(shù)控銑床,配備北京KND-10M系統(tǒng),。在加工過程中,發(fā)現(xiàn)X軸精度異常,。

 

故障診斷:檢查發(fā)現(xiàn)X軸存在一定間隙,,且電機(jī)啟動時存在不穩(wěn)定的現(xiàn)象。用手觸摸X軸電機(jī)時感覺電機(jī)拉動比較厲害,,停止時拉動不明顯,,尤其是點(diǎn)動方式下比較明顯。分析認(rèn)為,,故障原因有兩點(diǎn):一是絲杠反間隙很大,;二是X軸電機(jī)工作異常。

 

故障處理:利用KND-10M系統(tǒng)的參數(shù)功能,,對電機(jī)進(jìn)行調(diào)試,。首先對存在的間隙進(jìn)行補(bǔ)償,再調(diào)整伺服系統(tǒng)參數(shù)及脈沖抑制功能參數(shù),X軸電機(jī)的抖動消除,,機(jī)床加工精度恢復(fù)正常,。

 

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