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液壓馬達(dá)性能下降的原因

2018-5-10 閱讀(2058)

(1)液壓馬達(dá)磨損情況
WTZ-150和WTZ-200系列鉆機(jī)上安裝的主要是6K-195和 6K-310兩種型號(hào)液壓馬達(dá),。經(jīng)拆檢后發(fā)現(xiàn),,液壓馬達(dá)配流盤與閥盤的摩擦表面磨損嚴(yán)重,磨損zui深處達(dá)0.15 mm;輸出軸油封漏油 。
(2)配流盤磨損的原因
由該種液壓馬達(dá)工作原理可知,配流盤和擺線轉(zhuǎn)子由小聯(lián)動(dòng)軸聯(lián)接一起旋轉(zhuǎn),,同時(shí)配流盤在閥盤上做滑動(dòng)旋轉(zhuǎn),。造成此摩擦副過(guò)度磨損的原因如下:
剛安裝新的液壓馬達(dá)時(shí),由于馬達(dá)殼體內(nèi)沒(méi)有加注液壓油,,使摩擦副的摩擦表面缺乏足夠的潤(rùn)滑而造成磨損,。特別是工作初期就帶較大負(fù)荷,更加劇了配流盤的磨損,。
液壓系統(tǒng)的濾芯失效使液壓油中混入顆粒物雜質(zhì),,小的顆粒物在配流盤旋轉(zhuǎn)過(guò)程中進(jìn)入摩擦表面,使摩擦表面產(chǎn)生磨料磨損,。
配流盤與閥盤摩擦表面由于磨損粗糙度變差,,使摩擦副之間雜質(zhì)儲(chǔ)存空間加大,進(jìn)入摩擦表面的顆粒物與被磨削 下來(lái)的金屬顆粒隨配流盤一起旋轉(zhuǎn),,加劇了磨損,。
由于配流盤與閥盤間的磨損,使液壓油在進(jìn),、回油道之間產(chǎn)生縫隙而連通,,在高壓作用下,使液壓油的密封,、清洗,、散熱性能下降,油溫提高,,加據(jù)了磨損,。
(3)液壓馬達(dá)無(wú)力的原因
根據(jù)對(duì)配流盤磨損的原因分析可知,造成液壓馬達(dá)無(wú)力的原因主要如下:
由于配流盤磨損,,使進(jìn),、回油道在配流盤處連通,部分高壓油泄流,,流經(jīng)定轉(zhuǎn)子副的油壓下降,,流量減少,zui終造成馬達(dá)的輸出轉(zhuǎn)速和扭矩下降,。
由于配流盤磨損,,其在閥體內(nèi)的相對(duì)位置發(fā)生變化,閥體上的彈簧對(duì)配流盤與閥盤間的預(yù)緊力和貼合力降低,,加劇了液壓油的泄漏,,造成液壓馬達(dá)性能下降,。
液壓油溫度的提高,造成其綜合性能下降,,使其驅(qū)動(dòng)擺線轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)的能力進(jìn)一步下降,。
經(jīng)檢查定轉(zhuǎn)子副以及與其兩側(cè)配合的軸承殼體和閥盤的結(jié)合面無(wú)明顯磨損。運(yùn)動(dòng)正常無(wú)卡滯,,不會(huì)造成性能下降,。
(4)輸出軸油封漏油的原因
經(jīng)拆檢測(cè)試,輸出軸的軸向和徑向間隙符合標(biāo)準(zhǔn),,輸出軸與油封的配合面無(wú)明顯磨損,。但是發(fā)現(xiàn)油封橡膠老化變硬,彈性變差,。油封唇口磨損后,,預(yù)緊力和封油性能下降,油溫過(guò)高加速了油封唇口的磨損,;此外,,由于液壓馬達(dá)的內(nèi)泄,造成殼體內(nèi)的背壓過(guò)高,,使油封唇口磨損和漏油進(jìn)一步加劇,。
修復(fù)方法
由以上分析可知,只要將配流盤與閥盤這一對(duì)摩擦副的配合關(guān)系恢復(fù),,就可以恢復(fù)液壓馬達(dá)的性能,。而選配合適的輸出軸油封,即可排除液壓馬達(dá)的漏油故障,。
(1)配流盤的修復(fù)
將配流盤清洗后,,用壓縮空氣吹干凈。用外徑千分尺或百分表測(cè)量配油盤沒(méi)有磨損處的厚度h1 及磨損量(測(cè)量h1是為調(diào)整配流盤預(yù)緊彈簧的彈力提供依據(jù)),。
因配流盤的磨損嚴(yán)重(0.10 mm ~0.15 mm),,若用手工研磨較為費(fèi)力,決定采用平面磨床研磨,。研磨時(shí),,以配流盤進(jìn)油口一側(cè)的端面為基準(zhǔn)面,選用60#白剛玉砂輪進(jìn)行研磨,。
(2)閥盤的修復(fù)
閥盤的研磨與配流盤的研磨要求相同,,只是磨削量不大,不需對(duì)其厚度進(jìn)行測(cè)量,。在研磨閥盤與配油盤形成摩擦副的結(jié)合面時(shí),,其對(duì)稱面為研磨基準(zhǔn)面。
由于閥盤外表面的局部有漆及受外力作用其邊沿局部凹凸不平,,影響被研磨面的精度要求,。所以在研磨前應(yīng)進(jìn)行清理和修整,,有條件的可將其外露處倒角45°(寬1~1.5mm), 然后進(jìn)行平面度檢查,研磨基準(zhǔn)面的平面度應(yīng)≤0.01mm,。應(yīng)在保證基準(zhǔn)面符合要求后,,再對(duì)其對(duì)稱的端面進(jìn)行研磨。

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