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2025-3-14 閱讀(75)
BURKERT比例調(diào)節(jié)閥分為壓力比例調(diào)節(jié)閥和流量比例調(diào)節(jié)閥(控制原理基本相同),常應(yīng)用在控制精度較高的液壓系統(tǒng),。比例調(diào)節(jié)閥正常使用8000~12000h后,即進(jìn)人工作不穩(wěn)定期,,經(jīng)常出現(xiàn)油路壓力不穩(wěn),、動(dòng)作不到位、調(diào)節(jié)功能失效等現(xiàn)象,,嚴(yán)重影響設(shè)備運(yùn)行,。下面電磁比例調(diào)節(jié)閥為例,介紹常見(jiàn)故障處理方法
設(shè)備更換比例調(diào)節(jié)閥體后,,動(dòng)作失控,,邏輯關(guān)系錯(cuò)亂。拋丸清理機(jī)更換閥體起動(dòng)后,,轉(zhuǎn)臺(tái)(液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng))動(dòng)作失控,、互鎖邏輯關(guān)系錯(cuò)亂。當(dāng)初認(rèn)為是控制板故障或更換的閥體不良,,再次更換,,故障依舊。測(cè)量控制板輸出電壓為U2c-32c或U2a-32a,,帶負(fù)載時(shí)(接人電磁閥線圈)電壓為DC 21.5V,、AC 2.2V;空載時(shí)為DC 24V,、AC2.4V,。對(duì)控制電源復(fù)位(斷電送電操作),控制板輸出電壓為零,,只有輸入信號(hào)作用后,,輸出端才有電壓且保持不變(正常時(shí)輸入和輸出同時(shí)得電或斷電)。分析比例調(diào)節(jié)閥控制原理,,特別是位移傳感器工作過(guò)程,,認(rèn)為調(diào)節(jié)閥控制系統(tǒng)此時(shí)實(shí)際工作在閉環(huán)正反饋狀態(tài)。檢查反饋電路,發(fā)現(xiàn)位移傳感器信號(hào)線8c,、10c線接錯(cuò),,造成二次線圈輸出信號(hào)極性錯(cuò)誤,經(jīng)信號(hào)轉(zhuǎn)換,,極性相反,,即圖17中極性變?yōu)樨?fù),經(jīng)負(fù)反饋合成,,系統(tǒng)工作在閉環(huán)正反饋狀態(tài),。在輸入信號(hào)作用下,控制系統(tǒng)迅速進(jìn)入自激深飽和狀態(tài),,使控制板輸出飽和(DC 24V)。改正錯(cuò)誤接線,,故障排除,。
BURKERT比例調(diào)節(jié)閥液壓系統(tǒng)工作時(shí),,設(shè)備運(yùn)行速度不穩(wěn)定,。一期成型機(jī)轉(zhuǎn)臺(tái)運(yùn)行速度忽高忽低,當(dāng)初認(rèn)為壓力調(diào)節(jié)閥體損壞或控制板輸出不穩(wěn)定,,導(dǎo)致液壓驅(qū)動(dòng)馬達(dá)工作異常,更換閥體后故障消失,,但使用3天左右,同樣故障又偶爾出現(xiàn),,更換控制板,,故障依舊,。懷疑液壓油臟,,進(jìn)行成型機(jī)液壓油全部過(guò)濾,,油箱清洗和過(guò)濾網(wǎng)更換等維護(hù)處理,設(shè)備投運(yùn)后,,故障消失。 設(shè)備長(zhǎng)期使用,,由于工作環(huán)境惡劣以及維修作業(yè),液壓油中會(huì)混入雜質(zhì)而變臟,,造成液壓調(diào)節(jié)閥心運(yùn)動(dòng)阻塞或喘動(dòng),,引起液壓驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)工作不穩(wěn)定,。 設(shè)備操作時(shí),,控制按鈕動(dòng)作后,,液壓驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)反應(yīng)遲緩,,組裝拋丸清理機(jī)更換比例調(diào)節(jié)閥控制板后,,液壓驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)臺(tái)機(jī)構(gòu)從高位向低位旋轉(zhuǎn)時(shí),,斷開(kāi)控制按鈕后,轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)到位后繼續(xù)移動(dòng)約0.8~1.2m才停下(正常時(shí)轉(zhuǎn)臺(tái)到位后應(yīng)立即停止),。 通過(guò)比較設(shè)備故障前后控制參數(shù),,確認(rèn)故障原因是控制板信號(hào)PID處理參數(shù)調(diào)整不當(dāng),控制板斜坡控制電阻,、d3,、d4凼值調(diào)整過(guò)小,導(dǎo)致控制板t4,。(輸出電壓從DC 0升至24V所需時(shí)間),、t(輸出電壓從DC 24V降至0所需時(shí)間)設(shè)定過(guò)長(zhǎng),造成比例閥心回零滯后,,不能及時(shí)關(guān)閉液壓油,。 在液壓比例調(diào)節(jié)閥控制的設(shè)備中,,引起設(shè)備執(zhí)行機(jī)構(gòu)工作異常(不到位,、越位或失靈等)的原因較多,,諸如調(diào)節(jié)閥心磨損過(guò)度,,高,、低速驅(qū)動(dòng)區(qū)調(diào)整不當(dāng),,液壓系統(tǒng)內(nèi)卸嚴(yán)重以及控制參數(shù)設(shè)定不合適等,。 液壓缸前進(jìn)后退時(shí)移動(dòng)速度時(shí)間相差較大。組裝磷鐵環(huán)壓脫機(jī)主缸頂出動(dòng)作時(shí)間過(guò)長(zhǎng),,為23s,,偏差約16s,。當(dāng)初認(rèn)為是設(shè)備控制電磁閥閥體油路阻塞,進(jìn)行解體,、清洗閥體,,液壓油過(guò)濾等處理,,故障未明顯改善??紤]到主缸沖葉閥內(nèi)泄嚴(yán)重也會(huì)出現(xiàn)該現(xiàn)象,,于是整體更換沖葉閥,,故障依舊,。經(jīng)了解,設(shè)備故障前曾更換過(guò)設(shè)備液壓油,、夾具及主缸液壓控制流量比例調(diào)節(jié)閥控制板等維修作業(yè),雖然更換控制板后,,對(duì)其有關(guān)參數(shù)進(jìn)行了調(diào)試整定,但這是在設(shè)備空載(無(wú)導(dǎo)桿壓脫)情況下進(jìn)行的參數(shù)調(diào)整,。判斷是流量比例調(diào)節(jié)閥零點(diǎn)調(diào)整不準(zhǔn)確,,導(dǎo)致液壓油缸頂出油路供油流量變小,,造成油缸頂出動(dòng)作時(shí)間過(guò)長(zhǎng),。重新整定控制板參數(shù),,校正液壓流量調(diào)節(jié)閥零點(diǎn),,帶負(fù)載工作時(shí),,主缸頂出動(dòng)作時(shí)間明顯減小,約為8s,。 雖然更換的控制板型號(hào)相同,,但新,、舊板電子元器件參數(shù)存在差異,控制板處理信號(hào)能力發(fā)生了微小變化(這也是電氣控制裝置更換或維修后需調(diào)試的原因),。新板反饋信號(hào)轉(zhuǎn)換級(jí)零點(diǎn)偏移,,即當(dāng)閥心在零位時(shí),控制板上匹配放大器的輸出不為零,,造成位移反饋信號(hào)大小和閥心實(shí)際位移出現(xiàn)偏差,,合成后的控制信號(hào)值發(fā)生變化,液壓缸頂出驅(qū)動(dòng)端輸出信號(hào)電壓較低,,作用在比例閥心上的電磁力矩減小,,導(dǎo)致液壓缸頂出動(dòng)作時(shí)閥心位移較小,,給油量減小,造成主缸頂出動(dòng)作緩慢,,特別是重載時(shí),,動(dòng)作更加遲緩。