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美國哈希HACH COD測試方法--在處理釀酒廠過程用水中的應(yīng)用

閱讀:2602發(fā)布時(shí)間:2016-7-12

美國哈希HACH COD測試方法--在處理釀酒廠過程用水中的應(yīng)用

節(jié)約、處理以及循環(huán)利用過程用水可以有效降低水的消耗
目前,,新比利時(shí)釀酒公司對其大部分過程用水進(jìn)行了重復(fù)利用,,主要用在蒸汽冷凝、清掃以及園藝灌溉上,。通過厭氧和好氧生物工藝對過程水進(jìn)行處理,,降解了水中大部分有機(jī)組分,同時(shí)對工藝過程進(jìn)行了連續(xù)監(jiān)測,,以便判斷釀酒廠的高有機(jī)負(fù)荷的重要來源,,這些都已經(jīng)成為過程水處理和再利用項(xiàng)目成功的關(guān)鍵因素。

就一個(gè)典型的釀酒廠而言,,生產(chǎn)每一桶啤酒需要消耗 8~10 桶水,。位于美國科羅拉多柯林斯堡的新比利時(shí)釀酒公司每生產(chǎn)一桶啤酒只需要消耗約 4 桶水,主要是由于在整個(gè)公司范圍內(nèi)號召資源再利用,,其中包括在線過程水處理以及水的重復(fù)利用項(xiàng)目,。

新比利時(shí)釀酒公司是國內(nèi)第五大釀酒公司,在 2004 年該廠生產(chǎn)了 320000 多桶啤酒,,其中包括其品牌――Fat Tire Amber Ale,。公司致力于處在能夠滿足高標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境要求的技術(shù)前沿,將資源和能源的消耗zui小化,,循環(huán)利用zui大化,。

除了水的重復(fù)利用項(xiàng)目,,該公司還利用釀酒廠的過程水處理工藝中產(chǎn)生的甲烷為燃料進(jìn)行發(fā)電,。目前該發(fā)電機(jī)組的供電每天能夠滿足該釀酒廠主樓 7 小時(shí)的用電,。這有效的抵消了當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)高峰用電的費(fèi)用,同時(shí)也有效地減少了釀酒廠向當(dāng)?shù)毓╇娤到y(tǒng)購電的費(fèi)用,。1999 年,,其二氧化碳的排放量削減了約1800噸。

污水處理工藝

新比利時(shí)釀酒公司在2002年開始對使用后的過程水進(jìn)行處理,,目的是減少排放到市政廢水收集系統(tǒng)的廢水量,,同時(shí)通過水的回用,從而進(jìn)一步減少生產(chǎn)每桶啤酒的用水量,。當(dāng)前的處理設(shè)施(現(xiàn)在正在擴(kuò)建)的處理能力是 80000 加侖/天,。2004年其日平均流量為 58274加侖,年總出水量約為20000000加侖,。

該污水處理工藝使用的是德國系統(tǒng)供貨商提供的處理裝置,,包括一個(gè)三級厭氧消解池,一個(gè)好氧池,,一個(gè)生物濾池和一個(gè)曝氣池,。污水首先經(jīng)過厭氧處理然后進(jìn)入好氧處理工藝,經(jīng)過厭氧過程能去除約80%的COD,,剩余的COD去除由好氧過程來完成,。

高有機(jī)負(fù)荷

在所有的釀酒廠中,出水中大部分的有機(jī)物質(zhì)來自于麥芽汁的提取過程,、副產(chǎn)品中麥芽汁的殘留物以及后續(xù)處理中損失的麥芽汁和啤酒,。發(fā)酵過程中產(chǎn)生的自溶酵母也是造成過程水出水中有機(jī)負(fù)荷較高的重要因素。經(jīng)過厭氧分解過程,,麥芽汁和酵母中的細(xì)菌被降解成單糖和淀粉,,并zui終轉(zhuǎn)換成甲烷氣體。
過程水的出水有機(jī)負(fù)荷較高,,主要是由于釀酒廠在生產(chǎn)過程中水的消耗量較低,。典型的釀酒廠過程水出水的平均 BOD 值低于 3000mg/L,而新比利時(shí)釀酒公司的過程水出水BOD平均值達(dá)到7500mg/L,。

COD監(jiān)測的重要性

盡管高有機(jī)負(fù)荷對于厭氧處理過程以及后續(xù)的沼氣的產(chǎn)生非常有利,,但仍然需要進(jìn)行連續(xù)的水質(zhì)分析,從而對整個(gè)處理過程進(jìn)行監(jiān)測,,同時(shí)對處理過程加以控制,。在線監(jiān)測的主要目的是以固定的間隔測量化學(xué)需氧量和其它參數(shù),為量化污水濃度的變化提供了一種方式,,有助于積極控制過程水處理以及將污染物降到zui少,。

進(jìn)入污水處理工藝的過程水的水質(zhì)和水量都會有顯著的波動,,主要取決于釀酒廠內(nèi)不同的工藝過程。由于五天生化需氧量的測定時(shí)間過長,,不能為過程控制提供及時(shí)的信息,,污水廠內(nèi)的實(shí)驗(yàn)室就采用對整個(gè)釀酒廠的出水定期進(jìn)行COD分析。由于COD測試結(jié)果只需兩個(gè)小時(shí)即可獲得,,可以對釀酒廠進(jìn)水和出水的負(fù)荷提供更及時(shí)的分析結(jié)果,,能及時(shí)的了解水廠的處理效率,從而實(shí)現(xiàn)*化的過程控制,。

兩小時(shí)的COD測試

對于定期進(jìn)行的COD測試,,釀酒廠采用微回流法,利用美國哈希公司提供的COD 消解裝置,。預(yù)制的試劑裝在一個(gè) 16mm 的玻璃管中,,可以直接放入COD反應(yīng)器和分光光度計(jì)中。在釀酒廠中,,COD的測試是一種非常直接的測試過程,。當(dāng)2毫升的樣品加入樣品瓶后,樣品瓶蓋好蓋子后放置到反應(yīng)器中,,在150℃下消解2個(gè)小時(shí),。當(dāng)樣品瓶冷卻后將樣品瓶放入分光光度計(jì),讀數(shù)可以直接從分光光度計(jì)讀取,。該實(shí)驗(yàn)室使用HACH的DR2500分光光度計(jì),,該分光光度計(jì)可以存儲 COD 和其它常用的測試程序。

收集到一段時(shí)間的 COD 和 BOD 數(shù)據(jù)之后,,用BOD的平均值除以COD的平均值得到一個(gè)比值,,或換算因子。用 COD 的結(jié)果乘以這個(gè)換算因子就可以估算出 BOD 的濃度值,。對于同一個(gè)樣品而言,,COD值通常都會高于BOD的值,因此換算因子通常都小于1,。

除了對過程水的出水定期進(jìn)行 COD 監(jiān)測,,釀酒廠也會在其啤酒廠內(nèi)定期用 COD 微回流法進(jìn)行工藝過程控制。例如,,釀酒廠近期做了一個(gè)麥芽汁回收測試以確定提取的容積和倒掉的谷物中實(shí)際損失的糖份,。啤酒釀造者想確認(rèn)他們是否倒掉了多余的糖份,或者回收麥芽汁是否值得,。對于麥芽汁進(jìn)行的一系列 COD 測試確定了殘留食品的真實(shí)濃度,。基于這項(xiàng)測試,,現(xiàn)在釀酒廠開始在釀酒過程中回收這類物質(zhì),。

當(dāng)前的擴(kuò)建工程

新比利時(shí)釀酒公司目前正在擴(kuò)建其過程水處理廠,,包括擴(kuò)大好氧處理和厭氧處理的能力。同時(shí)在厭氧反應(yīng)池前面增加了儲水池,。產(chǎn)生的甲烷氣體量由于進(jìn)入反應(yīng)池的出水體積不同而有所變化,,以前甲烷氣體量主要取決于啤酒的產(chǎn)量。新的儲水池主要用于平衡進(jìn)入消解器的流量,,從而使得沼氣的產(chǎn)量更高,、更穩(wěn)定,。相應(yīng)地,,這又使得在線發(fā)電廠能夠運(yùn)行更長的時(shí)間,從而進(jìn)一步降低了釀酒廠的能耗,。此外,,該廠還安裝了一個(gè)反滲透裝置,進(jìn)一步凈化zui終出水,。

進(jìn)入過程水處理廠的 BOD 平均值為7500mg/L, 出水的BOD值則不到25mg/L,,該污水廠出水可用做非飲用水,如蒸汽冷凝,、清掃用水或園藝用水等,。2004年,整個(gè)水廠的COD和BOD去除率分別達(dá)到98%和99.8%,。

節(jié)約,、處理和循環(huán)利用
美國哈希HACH COD測試方法-在處理釀酒廠過程用水中的應(yīng)用
將節(jié)約用水、進(jìn)行水處理和水的循環(huán)利用結(jié)合起來,,使得新比利時(shí)釀酒公司的用水量大大降低,。同時(shí)也削減了排放到當(dāng)?shù)厥姓幚硐到y(tǒng)的高有機(jī)負(fù)荷,這一點(diǎn)已經(jīng)通過準(zhǔn)確的COD分析得到了證實(shí),。此外,,通過使用甲烷氣體做燃料進(jìn)行發(fā)電也大大降低了釀酒廠運(yùn)行所需購買的電量。

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