生產(chǎn)中經(jīng)常會遇到數(shù)控機床加工精度異常的故障。此類故障隱蔽性強,、診斷難度大,。導(dǎo)致此類故障的原因主要有五個方面:(1)機床進(jìn)給單位被改動或變化,。(2)機床各軸的零點偏置(NULLOFFSET)異常。(3)軸向的反向間隙(BACKLASH)異常,。(4)電機運行狀態(tài)異常,,即電氣及控制部分故障,。(5)機械故障,如絲桿,、軸承,、軸聯(lián)器等部件,。此外,加工程序的編制、刀具的選擇及人為因素,,也可能導(dǎo)致加工精度異常,。
1.系統(tǒng)參數(shù)發(fā)生變化或改動
系統(tǒng)參數(shù)主要包括機床進(jìn)給單位、零點偏置,、反向間隙等。例如SIEMENS,、FANUC數(shù)控系統(tǒng),,其進(jìn)給單位有公制和英制兩種,。機床修理過程中某些處理,常常影響到零點偏置和間隙的變化,,故障處理完畢應(yīng)作適時地調(diào)整和修改;另一方面,,由于機械磨損嚴(yán)重或連結(jié)松動也可能造成參數(shù)實測值的變化,,需對參數(shù)做相應(yīng)的修改才能滿足機床加工精度的要求。
2.機械故障導(dǎo)致的加工精度異常
一臺THM6350臥式加工中心,,采用FANUC0i-MA數(shù)控系統(tǒng),。一次在銑削汽輪機葉片的過程中,,突然發(fā)現(xiàn)Z軸進(jìn)給異常,造成至少1mm的切削誤差量(Z向過切),。調(diào)查中了解到:故障是突然發(fā)生的,。機床在點動,、MDI操作方式下各軸運行正常,,且回參考點正常;無任何報警提示,電氣控制部分硬故障的可能性排除,。分析認(rèn)為,,主要應(yīng)對以下幾方面逐一進(jìn)行檢查,。
(1)檢查機床精度異常時正運行的加工程序段,特別是刀具長度補償、加工坐標(biāo)系(G54~G59)的校對及計算,。
(2)在點動方式下,反復(fù)運動Z軸,,經(jīng)過視,、觸、聽對其運動狀態(tài)診斷,,發(fā)現(xiàn)Z向運動聲音異常,特別是快速點動,,噪聲更加明顯,。由此判斷,,機械方面可能存在隱患。
(3)檢查機床Z軸精度,。用手脈發(fā)生器移動Z軸,,(將手脈倍率定為1×100的擋位,,即每變化一步,電機進(jìn)給0.1mm),,配合百分表觀察Z軸的運動情況,。在單向運動精度保持正常后作為起始點的正向運動,手脈每變化一步,,機床Z軸運動的實際距離d=d1=d2=d3…=0.1mm,說明電機運行良好,,定位精度良好,。而返回機床實際運動位移的變化上,可以分為四個階段:①機床運動距離d1>d=0.1mm(斜率大于1);②表現(xiàn)出為d=0.1mm>d2>d3(斜率小于1);③機床機構(gòu)實際未移動,,表現(xiàn)出zui標(biāo)準(zhǔn)的反向間隙;④機床運動距離與手脈給定值相等(斜率等于1),恢復(fù)到機床的正常運動,。
無論怎樣對反向間隙(參數(shù)1851)進(jìn)行補償,,其表現(xiàn)出的特征是:除第③階段能夠補償外,其他各段變化仍然存在,,特別是第①階段嚴(yán)重影響到機床的加工精度,。補償中發(fā)現(xiàn),間隙補償越大,,第①段的移動距離也越大。
分析認(rèn)為存在以下幾點可能原因:一是電機有異常;二是機械方面有故障;三是存在一定的間隙,。為了進(jìn)一步診斷故障,,將電機和絲杠*脫開,,分別對電機和機械部分進(jìn)行檢查。電機運行正常;在對機械部分診斷中發(fā)現(xiàn),,用手盤動絲杠時,,返回運動初始有非常明顯的空缺感,。而正常情況下,應(yīng)能感覺到軸承有序而平滑的移動,。經(jīng)拆檢發(fā)現(xiàn)其軸承確已受損,,且有一顆滾珠脫落,。更換后機床恢復(fù)正常。
3.機床電氣參數(shù)未優(yōu)化電機運行異常
一臺數(shù)控立式銑床,,配置FANUC0-MJ數(shù)控系統(tǒng),。在加工過程中,,發(fā)現(xiàn)X軸精度異常。檢查發(fā)現(xiàn)X軸存在一定間隙,,且電機啟動時存在不穩(wěn)定現(xiàn)象,。用手觸摸X軸電機時感覺電機抖動比較嚴(yán)重,,啟停時不太明顯,JOG方式下較明顯,。
分析認(rèn)為,,故障原因有兩點,,一是機械反向間隙較大;二是X軸電機工作異常,。利用FANUC系統(tǒng)的參數(shù)功能,對電機進(jìn)行調(diào)試,。首先對存在的間隙進(jìn)行了補償;調(diào)整伺服增益參數(shù)及N脈沖抑制功能參數(shù),X軸電機的抖動消除,,機床加工精度恢復(fù)正常,。
4.機床位置環(huán)異?;蚩刂七壿嫴煌?/div>
一臺TH61140鏜銑床加工中心,數(shù)控系統(tǒng)為FANUC18i,,全閉環(huán)控制方式,。加工過程中,發(fā)現(xiàn)該機床Y軸精度異常,,精度誤差zui小在0.006mm左右,zui大誤差可達(dá)到1.400mm,。檢查中,,機床已經(jīng)按照要求設(shè)置了G54工件坐標(biāo)系,。在MDI方式下,以G54坐標(biāo)系運行一段程序即“G90G54 Y80F100;M30;”,,待機床運行結(jié)束后顯示器上顯示的機械坐標(biāo)值為“-1046.605”,,記錄下該值,。然后在手動方式下,將機床Y軸點動到其他任意位置,,再次在MDI方式下執(zhí)行上面的語句,,待機床停止后,,發(fā)現(xiàn)此時機床機械坐標(biāo)數(shù)顯值為“-1046.992”,同*次執(zhí)行后的數(shù)顯示值相比相差了0.387mm,。按照同樣的方法,,將Y軸點動到不同的位置,,反復(fù)執(zhí)行該語句,,數(shù)顯的示值不定。用百分表對Y軸進(jìn)行檢測,,發(fā)現(xiàn)機械位置實際誤差同數(shù)顯顯示出的誤差基本一致,,從而認(rèn)為故障原因為Y軸重復(fù)定位誤差過大,。對Y軸的反向間隙及定位精度進(jìn)行仔細(xì)檢查,重新作補償,,均無效果,。因此懷疑光柵尺及系統(tǒng)參數(shù)等有問題,,但為什么產(chǎn)生如此大的誤差,卻未出現(xiàn)相應(yīng)的報警信息呢?進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),,該軸為垂直方向的軸,,當(dāng)Y軸松開時,,主軸箱向下掉,造成了超差,。
對機床的PLC邏輯控制程序做了修改,,即在Y軸松開時,先把Y軸使能加載,,再把Y軸松開;而在夾緊時,先把軸夾緊后,,再把Y軸使能去掉,。調(diào)整后機床故障得以解決。設(shè)備正常運轉(zhuǎn)!