保修期限 | 無 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
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產(chǎn)品成色 | 7成新 | 使用年限 | 2-3年 |
應用領(lǐng)域 | 化工 |
產(chǎn)品簡介
詳細介紹
二手300平方京津程控壓濾機 間歇性加壓過濾設(shè)備,,用于各種懸浮液固液分離。壓濾機配備有橡膠壓榨隔膜,,用來給濾餅脫水,。使隔膜膨脹的介質(zhì)可以是壓縮空氣(0.7MPa以下時使用),也可以是水(0.7MPa以上時使用),。
2,、超高壓立式液壓壓濾機:*的濾腔結(jié)構(gòu),對污泥進行二次壓榨,,壓榨后的污泥含水率≤50%,;壓榨食用油殘油率低,技術(shù)居國內(nèi),,當前被眾多廠家應用,。
污泥調(diào)質(zhì):
一般生活污泥采用加高分子聚合物的機械脫水,普遍得經(jīng)過“調(diào)質(zhì)"處理,,調(diào)質(zhì)有多種方法,,有熱物理法,如“熱水解",、“水熱干化",、“濕性氧化"等等,有物理法,,如超聲波,,微波等,最多的是化學法,,通過添加某些無機化學鹽類(藥劑),,可以起到改變污泥分子電荷極性,增加顆??紫?、改善壓濾特性等效果。目前市場上的技術(shù)都是“污泥化學調(diào)質(zhì)+壓濾機處理"的組合,。
1,、壓濾機應安裝在平整的混凝土基礎(chǔ)上,。進料端的止推板機腳用地腳螺栓固定在基礎(chǔ)上;支架端不用地腳螺栓,,或地腳螺栓定位后用兩只螺母鎖緊,,螺母墊片與機腳座之間留適當間隙,這機腳可微量伸縮,。定位前安裝人員應校正橫梁與止推板大平面的垂直度,。
二手300平方京津程控壓濾機2、地基結(jié)構(gòu)應由建筑工程人員按設(shè)備負荷情況進行設(shè)計,,地腳螺栓以預留孔位兩次灌漿為宜。
3,、壓濾機四周應有足夠的操作維護空間,,液壓壓緊壓濾機要選擇適當?shù)奈恢梅胖靡簤赫荆_保液壓站能正常工作,。
4,、按工作要求放好濾板,布置進料,、洗滌及排液管路,。配備過濾壓力顯示表和控制過濾壓力的回流通道。如是隔膜擠榨式,,則布置壓縮空氣管路,。
5、液壓壓濾機,,液壓站油箱內(nèi)注入清潔的20#-40#液壓用機械油,,使用溫度>-5℃;如環(huán)境溫度偏低,,可選用相似粘度,,低凝點的液壓油。液壓油須經(jīng)80-100目濾網(wǎng)加入,。
6,、機械或液壓壓緊裝置,接通電源起動電機應工作正確,。液壓壓緊加壓時壓力表應平穩(wěn)上升,,液壓系統(tǒng)無泄流現(xiàn)象,根據(jù)機型大小正確調(diào)整液壓站工作壓力,,試機后若發(fā)現(xiàn)油箱貯油不足須予以補充,。
1、調(diào)試正常的壓濾機方可進料工作,,每班工作前要對整機作全面檢查,。機械壓緊傳動部件及減速箱必須加足潤滑油;液壓壓緊復查油箱貯油量及液壓站工作壓力,液壓油一般每年更換一次,,更換時應對液壓系統(tǒng)作—次全面清洗,,液壓站工作壓力小于油缸最高工作壓力,但最小不能低于過濾壓力允許值,,過小會引起較大滲漏,,過大會損壞機件。
2,、禁止在濾板少于規(guī)定數(shù)量的情況廠開機工作,,以免損壞機件。加料前檢查濾板排列情況,,濾布不能有折疊現(xiàn)象,,防止發(fā)生較大滲漏;卸餅后濾板一定要緊靠壓緊排列整齊,。
3,、待一切正常后方可壓緊濾板加壓過濾,過濾壓力和過濾溫度必須在規(guī)定范圍之內(nèi),,過濾壓力過高會引起滲漏,,過濾溫度過高塑料濾板易變形,加料時懸浮液要濃度均勻,。不得有混雜物,;卸餅后濾布及濾板必須沖洗干凈,不允許殘渣粘貼在密封面或進料通道內(nèi),,否則會影響進料暢通及濾板的密封性,,從而相起因濾板兩側(cè)壓力不平衡,導致濾板變形損壞,。
4,、濾布的選擇一定要符合濾槳的過濾技術(shù)要求,新濾布制作前應先縮水,,開孔直徑應小于濾板孔徑,,配套濾板時布孔與板孔應相對同心,進料孔布簡應貼緊筒壁,,否則會造成,,過濾不清,過濾速率低,,布筒破裂,,達不到預期過濾目的后果。
5,、壓濾機在壓濾初期,,濾波較混濁,,當濾布上形成一層濾餅后濾液就會變清。如濾液一直混濁或有清變混,,則可能是濾布破損或布孔與板孔偏差,,此時要關(guān)閉該閥或停止進料更換濾布。濾板間允許有濾布毛細現(xiàn)象引起的少量滲漏,。
6,、移動濾板時,用力應均勻適當,,不得碰撞,、摔打,以免損壞密封面及濾扳手把,。濾布使用一段時間后會變硬,,性能下降,為此需作定期檢查,,若發(fā)現(xiàn)有變更影響過濾速率的現(xiàn)象,則可用相應低濃度的弱酸弱堿進行中和清洗,,使濾布恢復功能,,無法恢復則及時更換。
7,、漿料,、洗液或壓縮空氣閥門,必須按操作程序啟用,,不能同時啟用,,隔膜擠榨時壓縮空氣壓力不能超過過濾壓力。
在壓濾機工作狀態(tài)中,,中止的情況肯定是會出現(xiàn)的,。如果中止時合不到位,就會對后續(xù)的工作造成嚴重的影響,。通過對機器運行過程中的觀察分析發(fā)現(xiàn):這種現(xiàn)象的產(chǎn)生是由于快開式隔膜壓濾機的進料管采用的是鋼圈橡膠管,,在壓力過濾的作用下,管道本身會形成一個反作用力施加給壓緊板,,這就對油缸的作用力進行一定的抵消作用,,導致壓緊板反彈,在中止時合不到位,,出現(xiàn)機器故障,。
基于這種情況,提出如下改造方案:對快開式隔膜壓濾機的入料軟管,、保護套方向進行一定調(diào)整,,具體就是在原有的基礎(chǔ)上調(diào)轉(zhuǎn)180°,,將順時針彎曲變?yōu)槟鏁r針彎曲。這樣入料管內(nèi)的反作用力不僅不會對油缸的作用力產(chǎn)生抵消,,同時還能加強壓榨作用,,從而保證壓緊板的工作狀態(tài),杜絕中止時發(fā)生的故障問題,。
2)壓濾機工作時,,濾板的拉緊以及松開工作是在主梁軌道上進行的,在運行過程中,,脫軌現(xiàn)象也時有發(fā)生,。研究發(fā)現(xiàn),造成這種現(xiàn)象的主要原因是:濾板在收緊工作時,,連接濾板的小鏈發(fā)生脫落,,導致軌道兩側(cè)的工作進度不一致,進而引發(fā)故障,。
基于小鏈連接方式的問題,,提出如下改造方案:在原設(shè)備中,將小鏈的7環(huán)小鏈降低成3環(huán)小鏈,。觀察研究表明,,扭鏈的發(fā)生是造成小鏈脫落的重要原因,將小鏈結(jié)構(gòu)這樣改造之后,,在檢測小鏈運行情況時,,3環(huán)比起7環(huán)更能及時發(fā)現(xiàn)問題,杜絕扭鏈現(xiàn)象的發(fā)生,。