拉力試驗機油泵啟動后,關閉回油閥,,打開送油閥,,但主機工作油缸不上升或上升速度緩慢,或在拉力試驗時加不到zui大負荷,。
我們以下面這款拉力試驗機為例,,來為大家分析:

對此現(xiàn)象,可先對拉力機的外觀進行檢查,,如油管接頭是否漏油?油管有無砂眼裂縫?送油閥,、回油閥、油缸等處是否漏油等,,而后再做進一步的檢查,。
(1)如果回油閥手柄已旋緊,泄油管仍有油液流出,,說明回油閥關閉不嚴,,油針和閥體間密封不好。
排除方法:可將油針螺母旋開一周,,將油針手柄向里旋緊,,然后一只手用扳手向里旋擰螺母套,同時另一只手向里旋擰油針手柄,,然后松開螺母套,,將油針手柄退回兩周,,再緊固螺母套。重新加荷,,一般可解決問題,。如仍有油液流出,則可能是油針與螺母套不同心,,可更換螺母套,,消除不同心問題。
(2)如果送油閥手柄已旋開,,而溢流管仍有大量的油溢流,,負荷又加不上,主要原因是:
①阻尼桿(油針)與閥體的阻尼間隙太小,,對活塞后腔壓力補償不足,,活塞后移后,從油泵打出的油經過溢流閥直接流回油箱,。
排除方法:更換阻尼桿(油針)或將阻尼桿(油針)的平直面再銼研,,擴大阻尼間隙。
②活塞和活塞套表面存在著固體顆粒性污染物,,活塞在移動時,,相當于研磨砂的作用,產生磨粒性磨損后而卡住或移動不暢,,使溢流口常開,。 ‘
排除方法:將送油閥后面的固定絲堵卸掉,取出活塞和活塞套用研磨棒和研磨劑進行拋光研磨,。
(3)如果主機工作油缸的泄油管,,有大量的油液泄出,試驗機加不上負荷,,主要原因是:
①油的粘度偏低,。
排除方法:更換粘度較大的潤滑油。
②油缸和活塞間隙過大,。
排除方法:研修或更換活塞,。
(4)如果送油閥、回油閥及工作活塞經檢查均未發(fā)現(xiàn)問題,,可考慮油泵有無高壓油輸出,。
檢查方法:關閉回油閥,,打開送油閥,,如果送油閥上的溢流管無油液流出,可初步判斷問題出在油泵上,,對油泵進行拆卸檢查,。油泵產生故障的主要原因是:
①復位彈簧失效或斷裂,,使活塞在吸油時油量不足或活塞不工作,排油量也自然不足,。
排除方法:更換彈簧,。
②進油閥鋼球和出油閥鋼球失靈,其原因是油液內所混入的雜質滯留在單向閥座內,,使閥不能起到關閉作用,。
排除方法:將閥座前面的空心螺母卸掉,取出閥座并清洗干凈,,若磨損輕微,,可用一根短套管作為研桿,并在研桿端部用焊錫接一個標準新鋼球,,對球閥閥座進行研磨,,直至接觸吻合、閥座上研出凡而線為止,。若閥座磨損嚴重,,難以修復,在更換裝入新的閥座以前,,也應將待裝新閥座加以研磨,,裝入泵體后,用研桿再進行研磨直至合乎密封技術要求為止,。
③高壓油管接頭于油泵密封不緊,,油泵的高壓油口是用固定螺母將高壓油管、集油器,、泵體和鋁墊圈連接在一起,,如果墊圈失效,就會使油液泄漏,,造成負荷加不上,。
排除方法:拆卸高壓油管接頭更換鋁墊圈。
④因柱塞與柱塞套間隙較大,,或柱塞套松動,,泄漏的油液集存在集油器內,使泵殼內背壓升高,,當背壓作用在柱塞頭上并于彈簧恢復力抵消時,,柱塞就不能復位吸油,造成無油輸出,。
排除方法:拆卸油泵進行清洗更換柱塞總程或擰緊柱塞套上的螺母,。
(5)油箱油量不夠,加荷到一定負荷時,,送油閥溢流管有‘噗”,、“噗”的聲響,,且出油少、有氣泡,。當負荷不再上升時,,溢流管無油流出。
排除方法:往油箱內添加潤滑油,,直至油液面達到視油窗的一半即可,。
(6)油箱內壁上所裝濾油網(wǎng)堵塞,油泵啟動后,,由于濾油網(wǎng)堵塞造成油泵排油量不足,。
排除方法:用軟管套在送油閥溢油管上,啟動油泵將油箱內的油抽出,,關閉油泵,。打開油箱放油螺栓將剩余的油排盡,然后打開油箱下端蓋,,卸掉濾油網(wǎng)放人汽油或柴油中清洗干凈,,并將油箱底部污物擦拭干凈后安裝即可。
(7)帶動油泵的皮帶松動,,有打滑現(xiàn)象,,加荷到一定時負荷不在上升,送油閥溢油管無油流出,。
排除方法:略微松開電動機固定螺栓,,旋擰張緊螺栓,憑經驗使皮帶的張緊程度適中,,再將固定螺栓擰緊,。若皮帶磨損或變形,則應全部更新,。
(8)油泵的集油器未壓緊在泵體上,,加荷到一定時負荷不再上升,送油閥溢油管無油流出,。
排除方法:將油泵集油器后端的固定螺母擰緊,。如仍有問題,拆卸集油器,,調換集油器與泵體之間的“o”形圈,。