變送器故障解決方案
變送器故障解決方案
1、對蒸汽流量不準問題,經(jīng)過認真觀察,主要是由于設計安裝上存在一些問題,。差壓變送器往低處重新安裝,,凝結罐的位置移至與測量管道大致平行,;過熱蒸汽流量的凝結罐也一樣移至與測量管道基本平行處。每次投運前,,進行管道排污,。排污時很容易讓冷凝液流失,此時不能馬上打開變送器前的二次閥,,以防高溫蒸汽沖入膜片,,損壞變送器。等半小時后建立冷凝液才可開啟二次閥投入使用,。
2,、對冷卻水壓力變送器,定期進行管道排污,。使用年限較長的引壓管因氧化結垢嚴重無法疏通的進行更換。
3,、 對不規(guī)范的導壓管進行了改造,,選用了直徑為12mm的不銹鋼管,重新敷設并保證不小于1:10的傾斜度,,使積水和雜物能順利排出,。
4、 針對潤滑油壓力信號參與聯(lián)鎖控制,,符合現(xiàn)場工況的準確測量信號對機組的安全生產(chǎn)非常重要,。提出:
a、對變送器進行定期更新,,并使用可靠性更好的進口變送器,,把換下的變送器作為備件。
b,、為了使聯(lián)鎖更加可靠,,并在潤滑油管上加裝三只壓力開關,做成三取二,,進行停機聯(lián)鎖,。如圖:
5、對排氣壓力信號的電磁干擾,,重新敷設帶屏蔽的控制電纜,,避開動力電纜。對參與聯(lián)鎖控制的變送器測量信號,,為確保其所測信號符合實際工況,,分別在原來測點處增加一只變送器進行測量,并把信號一同送入PLC進行二取一控制。
整改后的效果
蒸汽流量自從整改后,,因管路引起的靜壓差大大降低,,穩(wěn)定性和準確性也得到了保證。更換管道后又進行定期排污,,管路的堵塞問題也得到了緩解,。汽機潤滑油處增加了三取二的壓力開關信號后,防止了變送器故障產(chǎn)生誤信號影響生產(chǎn),,提高了設備運行的安全性和穩(wěn)定性,。更換電纜、加裝變送器后信號有了比較,,更能真實地反映出實際工況,。更換下來的變送器廢物利用后節(jié)省了生產(chǎn)成本。同時也提高了生產(chǎn)的穩(wěn)定性,。