蒸汽調(diào)節(jié)閥選型的重要性
蒸汽調(diào)節(jié)閥因其使用介質(zhì)的高溫高壓,,故在選型時(shí)頗有講究,如果選型不當(dāng),,則會(huì)在使用過程中頻頻出現(xiàn)故障,,嚴(yán)重影響設(shè)備和系統(tǒng)的正常運(yùn)行。下面我們通過一個(gè)實(shí)例來談?wù)務(wù)羝{(diào)節(jié)閥的選型及使用中需要注意的一些問題,。
一家大型化工企業(yè),,需要用蒸汽來控制反應(yīng)罐的溫度,蒸汽來自熱電廠的蒸汽余熱,,溫度 200℃ 左右,,壓力 1.2MPa 左右,,要求用蒸汽調(diào)節(jié)閥來控制蒸汽壓力的恒定,,閥門進(jìn)口壓力 0.8~1.0MPa,出口壓力 0.4~0.5MPa,。開始選型時(shí),,因?yàn)闆]有弄清楚現(xiàn)場(chǎng)參數(shù),,選用的是電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥,使用不久就故障頻頻,,執(zhí)行器電機(jī)燒壞,、控制模塊損壞、減速齒輪打壞的事,,屢屢發(fā)生,。
后經(jīng)我司售后人員到現(xiàn)場(chǎng)觀察、分析,,才找出故障原因,。原來,調(diào)節(jié)閥的進(jìn)出口壓差較大,,執(zhí)行器在工作時(shí)負(fù)荷太大,,也可以說過載,所以才會(huì)有減速齒輪不堪重負(fù),,數(shù)次打壞及電機(jī),、模塊損壞的事,更有甚者,,用戶在系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)取壓點(diǎn)選擇不當(dāng)(選在壓力變化特別快的地方),,控制系統(tǒng)中壓力控制模塊的PID參數(shù)設(shè)置也有問題,致使整個(gè)系統(tǒng)靈敏度太高,,壓力稍微有一點(diǎn)變化,,調(diào)節(jié)器就會(huì)輸出控制信號(hào)去驅(qū)動(dòng)調(diào)節(jié)閥,造成調(diào)節(jié)閥頻繁動(dòng)作,,以至于震蕩,,進(jìn)而引起整個(gè)系統(tǒng)的震蕩,不但被控變量無法穩(wěn)定,,更令調(diào)節(jié)閥不堪重負(fù),,無法完成調(diào)節(jié)的任務(wù)。
經(jīng)與用戶協(xié)商后,,果斷決定用電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥來代替單座調(diào)節(jié)閥,,因?yàn)樘淄查y的平衡結(jié)構(gòu)的閥芯,可以大大抵消蒸汽通過時(shí)產(chǎn)生的不平衡力,,減輕電動(dòng)執(zhí)行器的負(fù)荷,,有利于調(diào)節(jié)閥長(zhǎng)期穩(wěn)定地運(yùn)行。之所以沒有選擇平衡式單座調(diào)節(jié)閥,,是考慮到單座閥的導(dǎo)向密封圈不耐蒸汽狀況下的長(zhǎng)期磨損,,且系統(tǒng)對(duì)調(diào)節(jié)閥的泄漏量標(biāo)準(zhǔn)要求不高,套筒閥完勝任這種工況。同時(shí),,重新確定取壓點(diǎn),,當(dāng)套筒調(diào)節(jié)閥換上以后,調(diào)試系統(tǒng)時(shí),,將 PID 參數(shù)重新設(shè)置,,減小比例帶,加大積分時(shí)間,,即將系統(tǒng)響應(yīng)的時(shí)間稍微調(diào)整一下,,蒸汽的壓力波動(dòng)變化以能滿足使用為前提。經(jīng)過這樣一番調(diào)整,,基本解決了這一問題,。
其實(shí),如果從*方案來考慮,,根據(jù)這里的現(xiàn)場(chǎng)工況和要求,,選用氣動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥更為適宜,只是用戶鋪設(shè)氣源管路不方便,,才沒有采納,。
由此可見,對(duì)于調(diào)節(jié)閥,,選型固然重要,,安裝、調(diào)試和維護(hù)更加重要,,有好多故障都是用戶因不熟悉調(diào)節(jié)閥的性能和使用維護(hù)特點(diǎn)所造成的,。你不能把調(diào)節(jié)閥孤立于控制系統(tǒng)之外,而需把它和整個(gè)系統(tǒng)一起來考慮,、來調(diào)整,,而且,調(diào)節(jié)閥是一個(gè)動(dòng)態(tài)的執(zhí)行元件,,容易出現(xiàn)各種故障,,這是手動(dòng)閥門所不能比的。而且,,隨著現(xiàn)場(chǎng)總線調(diào)節(jié)閥的日漸推廣,,本來由系統(tǒng)完成的任務(wù),下放到了調(diào)節(jié)閥的身上,,這就對(duì)調(diào)節(jié)閥的使用,、維護(hù)提出了更高的要求。